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礦山機械設備的鏈軌節使用材料研制

2020-03-19 06:12:54李英奎
中國金屬通報 2020年24期

張 瑞,李英奎,文 輝,方 圓

(南京鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 210035)

鏈軌節是工程機械履帶的重要組成部分,起到連接履帶板并傳遞動力的作用,決定了履帶底盤的使用壽命。由于履帶主機如挖掘機、裝載機、推土機等工程機械裝備主要在礦山、道路施工等特殊環境下應用,要求履帶鏈軌節用鋼具備高的淬透性、成分組織均勻性及良好的表面質量,生產的鏈軌節可保證履帶在礦山等復雜環境下使用穩定[1]。

工程機械履帶為磨損件,有一定的使用壽命,損壞后進行履帶底盤更換。使用40Mn2 材料生產的鏈軌節淬透深度較低,耐磨性差,迫切需要提高產品的質量。南鋼根據客戶的需求針對性開發40MnB 材料鏈軌節用鋼,提高了鏈軌節的淬透性和耐磨性,其他的各項性能指標也滿足客戶的使用需求,提高工程機械配件市場的產品質量[2]。

1 技術指標

1.1 成分設計

為提高產品的淬透性需要添加合金元素,而提高淬透性性價比最高的合金元素為B 元素,硼作為微合金化元素,在鋼種加入0.010%~0.030%的微量硼就可極大的提高鋼材的淬透性,其作用等效于0.7%Cr、0.5%Mo 或1.0%Ni。硼提高鋼的淬透性機理是:硼聚集在晶界上,占據了鐵素體形核的有利位置,推遲了鐵素體的形核,使C 曲線右移,提高了奧氏體的穩定性,使鋼能夠在較寬的冷速內得到貝氏體或者馬氏體組織,從而獲得良好的強韌化性能。鋼中硼主要以固溶形式,以及鐵碳硼化合物、氧化物或氮化物等化合物形式存在。只有固溶態存在的硼才能夠起到提高淬透性的作用。冶煉中充分加Alt 脫氧、Ti 固氮保證鋼中有效硼即固溶硼的收得率。工程機械鏈軌節材料40MnB 的主要成分設計見表1。

表1 40MnB 的化學成分

1.2 低倍檢驗

鋼材的橫截面酸浸低倍組織試片上不得有目視可見的縮孔、氣泡、裂紋、夾雜、翻皮、白點、晶間裂紋。酸浸低倍組織一般疏松、中心疏松及中心偏析均≤2.5 級。

1.3 非金屬夾雜物

鋼材應按GB/T10561 中A 法進行非金屬夾雜物檢驗,其合格級別應符合表2 的規定(級)。

表2 非金屬夾雜物檢驗的級別劃分

1.4 晶粒度

鋼材按GB/T 6394 進行奧氏體晶粒度檢測,晶粒度應不粗于5 級。

1.5 熱頂鍛

鋼材按GB/T233 進行熱頂鍛檢驗,熱頂鍛后的試樣高度為原試樣高度的1/3,頂鍛后的試樣上不得有裂口和裂縫。

2 生產工藝

2.1 工藝路線

生產工藝路線為:轉爐—LF 精煉—RH 真空脫氣—連鑄—軋制—檢驗—發貨[3]。

2.2 冶煉及軋制關鍵工藝控制

采用120t 復吹轉爐冶煉,冶煉脫P,終點P ≤0.020%,采取高碳出鋼及出鋼檔渣操作,出鋼合金化采用鋁塊進行預脫氧。在LF 爐精煉全程吹氬及白渣操作,再經過真空處理,低真空度下保持10min 以上,進一步降低鋼中有害氣體H 含量,最后對鋼水進行鈣處理,并保證軟吹時間≥15min,從而減少鋼中夾雜物,提高鋼水的潔凈度。為保證鋼中B 元素的收得率,冶煉中先使用鋁充分脫氧,再加入鈦合金,最后加入B 合金。

表3 晶粒度和夾雜物檢測結果(級)

表4 40MnB 和40Mn2 淬透性對比(HRC)

圖1 40MnB 和40Mn2 淬透性對比

鋼水澆注出不同斷面的連鑄坯,因工程機械鏈軌節圓鋼在85mm 規格以內,為保證圓鋼的內部質量,提高配件市場鏈軌節產品質量,軋制壓縮比控制在10 個以上。

3 工業試制

試生產期間累計生產了兩組15 爐約1500t,其中一個爐號鋼水流動性較差,連鑄拉速降低,影響連鑄生產效率。圓鋼發用戶試用,反饋良好。

3.1 試生產圓鋼低倍及表面質量

試生產的圓鋼進行低倍檢驗,中心疏松、一般疏松、中心偏析及錠形偏析均≤1.5 級,圓鋼的低倍質量優良。每批次圓鋼軋制時進行熱頂鍛檢驗,熱頂鍛試樣表面光滑無缺陷,熱頂鍛合格,圓鋼表面質量良好。

3.2 試生產圓鋼的晶粒度和非金屬夾雜物

因鏈軌節產品的服役環境較差,對原材料的純凈度及產品熱處理后組織均勻性有一定的要求,對本次生產的圓鋼進行奧氏體晶粒度和夾雜物檢驗,檢驗結果見表3。

3.3 試生產圓鋼的末端淬透性

新型鏈軌節40MnB 的淬透性較40Mn2 進行對比,淬透性數據對比見表4,40MnB 淬透性在J20 點前均高于40Mn2,40MnB的硬度降幅明顯低于40Mn2,淬硬深度也較40Mn2 大,如圖1 所示,40MnB 較40Mn2 的淬透性顯著提高。

4 工藝優化

生產過程中一個爐號的鋼水流動性較差,連鑄生產時在中包水口內存在鋁類夾雜物聚集,為保證產品質量,將拉速降低,影響了連鑄連澆生產效率。對這兩組生產工藝進行梳理,發現這一爐在真空處理后喂入了200m 鋁線,喂線后靜攪時間10min,較其他爐號鋁線多了150m,鋼種鋁類夾雜物較多,未完全上浮造成鋼水流動性差。

為改善鋼水的流動性,后續40MnB 的材料冶煉應在真空前保證足量的鋁含量,真空后鋁線允許添加量≤100m,添加鋁線后靜攪時間≥15min。工序優化后生產4 組40MnB 共5000t 材料,鋼水流動性正常,未出現鋼水粘問題,產品發用戶使用正常。

5 結論

南鋼為工程機械鏈軌節配件市場開發的40MnB 材料,經用戶使用,材料的表面質量、非金屬夾雜物和晶粒度滿足客戶的使用要求,新材料淬透性較原有的40Mn2 材料顯著提升,提高履帶底盤的使用壽命,推動工程機械配件市場的產品質量。

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