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某輪2號舵機故障分析與排除

2020-03-11 22:11:44徐國榮
科學與財富 2020年35期
關鍵詞:測量故障

摘 要:文章介紹了某輪2號舵機故障現象及其排除經過,供有關人員參考;

關鍵詞:舵機故障 分析與排除

0 引言

舵機是船舶最重要的機械之一,是保證操縱船舶航向、船舶機動性和生命力的主要設備。舵機主要由操舵控制裝置,舵機動力裝置、傳動機構和舵葉等組成。舵機必須保持良好的工作狀況,當出現故障時,船員應及時排查解決,確保船舶操縱安全。

1 故障現象

某輪舵機采用武漢船用機械有限責任公司的產品,型號為FE21-288,自動操舵儀(簡稱自動舵)采用日本橫河(YOKOGAWA)公司的產品,型號為PT500A-P-K2T,2019年11月10日該輪前往哥倫比亞港口的海上航行途中,2號舵機運行,處于自動舵1號系統控制,報警單元出現ACT FAIL 及EMRG ALM報警顯示,自動舵面板顯示EMERGENCY -12? 2 SERVO LOOP,同時舵角偏向右舵10°,轉手操舵同時轉換為2號系統,舵角仍保持不動。啟動1號舵機,停2號舵機,操舵恢復正常,分別使用1號和2號系統手操舵均正常,轉自動舵系統也正常。

2 故障發生后船員檢查過程

船員啟動2號舵機進行手操舵檢查,發現在正舵到左舵15°或正舵到右舵15°時正常,在回舵時卻出現ACT FAIL 及EMRG ALM報警顯示,自動舵面板顯示EMERGENCY -12? 2 SERVO LOOP,同時舵角保持不變,不能繼續轉舵,在轉動舵輪后恢復正常。自動舵控制大角度轉舵時也會出現該報警。在舵機房觀察,發現報警時2號自動舵控制及電源箱上“UNLOAD? DEVICE”指示燈不亮,卸荷閥失電停止工作。

對2號自動舵控制及電源箱內KT控制板(PC134)檢查,各電源指示燈均正常,測量內部電源模塊輸出為±15v。測量2號舵機差動變壓器(LVDT)各電阻值為:DT1-DT4:28.5Ω、DT2-DT4:28.5Ω、DT3-DT4:8.8Ω,力矩馬達TMA-TMB電阻值3.4Ω,又測量1號舵機差動變壓器各電阻值為: DT1-DT4:29.2Ω,DT2-DT4:29.2Ω,DT3-DT4:9.1Ω,力矩馬達TMA-TMB電阻值3.5Ω,兩個差動變壓器數值相差并不大。測量1號2號電位計電壓相同約為±14.5V,同時對比操舵時兩電位計電壓同步變化情況,也未見明顯不同。

再次啟動2號舵機進行觀察試驗,發現在每次不超過10°手操舵時,不會出現該報警,舵機正常;每次超過10°操舵時會出現報警,卸荷閥停止工作,舵角停止轉動,可轉動舵輪使之恢復。另舵角指示器在左、右舵時均偏左2-3°。

3 故障原因分析

這種自動舵系統在駕控臺下部有兩塊手動端子板(manual terminal board),分別由兩個電源模塊供電,公司機務主管初步分析故障現象,懷疑給2號手動端子板供電的電源模塊輸出電壓異常,2019年11月11日機務主管要求船員測量給2號手動端子板供電的電源模塊TP10-TP15、TP13-TP15、TP14-TP15之間的電壓值,正常值應該分別是DC15V、DC-15V、DC5V左右,做好記錄反饋,如果某電壓值異常,應該是電源模塊(型號:VTB04A)故障了,需要換新,船上有一塊電源模塊備件,不妨更換試驗。

4 故障排查反饋

2019年11月11日船員反饋,測量2號手動端子板電源模塊上各電壓值,TP10-TP15:DC15.16V、 TP13-TP15:-15.28V、TP14-TP15: DC5V;

測量1號手動端子板電源模塊上各電壓值:TP10-TP15:DC15.08V 、TP13-TP15:-15.31V、TP14-TP15: DC5V;確認兩個電源模塊輸出電壓均正常。

5 故障排除經過

考慮到該輪即將抵達哥倫比亞港口,如果在抵港前不能及時排除2號舵機故障,進港靠泊機動航行期間只有1號舵機可用,存在一定的安全隱患,公司機務主管多次咨詢自動舵廠家,要求廠家提供自動舵控制及電源箱說明書《PC134 Control & Power box Service manual》及指導意見,2019年11月15日,機務主管將該說明書發船,要求船員按照說明書的內容進行檢查調節,2019年11月18日船員反饋,經多次檢查、測量和調整,故障終于排除了,經過如下:

1)參照說明書《PC134 Control & Power box Service manual》中2.11點內容:在隨動舵模式調節轉舵速度(最大油泵行程)

在隨動舵模式,左右轉舵速度是單獨調節的,在T/M控制放大器板上順時針旋轉VR10(P-SPAN)增加從右邊向左邊的轉舵速度,順時針旋轉VR11(S-SPAN)增加從左邊向右邊的轉舵速度;

(1)停止舵機油泵,短接控制及電源箱內部的接線排TB4的T1A和T1B接線端子(舵機油泵運行信號)

(2)將萬用表置于直流電壓檔,接在KT控制板的CT4和CT12端子(COM)之間,測量變向變量泵的最大行程。

(3)將KT控制板的SW1(輸入信號選擇開關)設定在TEST模式;

(4)逆時針旋轉VR4到頭,使用VR10(P-SPAN)調節CT4和CT12端子(COM)之間的電壓,使之達到規定的轉舵速度對應的數值。

注意):舵機轉舵速度由力矩馬達控制的油泵行程刻度設定。

(5)同樣地,逆時針旋轉VR4到頭,使用VR11(S-SPAN)調節CT4和CT12端子(COM)之間的電壓值,使之達到規定的轉舵速度對應的數值。

(6)確認舵機轉舵速度被設定在規定的數值。

對2號舵機轉舵速度進行調節(原從左舵35°轉至右舵30°需要36秒;從右舵35°轉至左舵30°需要25秒),檢查發現VR11已經被調整至順時針最大位置,測量CT4-CT12電壓為6.004V;測量VR10(P-SPAN)CT4-CT12電壓為5.579V,未做任何調整。

2)按照說明書中2.5點內容:力矩馬達控制的變向變量泵行程零位調節

(1) 在控制和電源箱內端子板TB3上斷開接線TMA、TMB,啟動舵機油泵馬達,確認力矩馬達停在中間位置;

(2) 將萬用表置于直流電壓檔,接在KT控制電路板的CT9和CT12(COM)端子之間;

(3) 調節VR24,使得CT9和CT12(COM)端子之間的電壓值為0V(目標值);

(4) 將端子板TB3的接線TMA、TMB復原;

(5) 當CT13-CT2(舵角偏差)是0時,確認力矩馬達控制的變向變量泵行程刻度在0度;

(6) 如果舵機在正舵時跑舵,將TMA、TMB接線復原后,在T/M控制放大器板上使用VR2進行調節;

對力矩馬達零位檢查,測量CT9-CT12電壓為:-2.930V,做標記調整該電位器,發現只能調整至-1.691V,不能調0,最后調回原位置;

3)按照說明書中 2.7點內容:差動變壓器量程調節

(1) 將力矩馬達旋鈕設定在3/4的位置;

(2) 將萬用表置于直流電壓檔,接在KT控制電路板的CT9和CT12(COM) 端子之間;

(3) 調節VR20,使得CT9和CT12(COM)端子之間的電壓為±3.75V;

將力矩馬達手柄分別調節到左舵3/4和右舵3/4的位置,測量CT9-CT12電壓為-0.841V、-5.707V,刻度在0時CT9-CT12電壓為-2.233V。調節VR20不能使力矩馬達手柄分別在左舵、右舵刻度3/4時CT9-CT12電壓為±3.75V。

檢查測量至此,可以判斷問題出在力矩馬達和差動變壓器上,拆檢差動變壓器,發現差動變壓器內的軸(如圖1中第11項 SPINDLE)松出,如圖2所示,重新按說明書要求的長度(89±0.2mm)將軸上緊并鎖住,如圖3所示。

再次按說明書2.5點內容進行檢查測量,CT9-CT12電壓為:0V,測量值符合要求;按說明書2.7點內容檢查測量,力矩馬達手柄分別在左舵、右舵刻度3/4時CT9-CT12電壓為2.28V、-1.908V, 調整VR20,電壓分別為:4.12V、-3.76V。

啟動舵機,對舵機進行測試,報警單元未出現“ACT FAIL” 及“EMRG ALM”報警,反復試驗,報警均未出現,說明報警問題已解決;

2019年11月18日對2號舵機進行測試,轉舵時間分別為S35-P30:30S、P35-S30:25S,停止2號舵機,轉用1號舵機,對2號舵機進行再次調整,拆出差動變壓器外殼,測量反饋軸長度仍為89mm,差動變壓器外殼裝復;按說明書2.7點內容,再次調節VR20,電壓分別為:3.712V、-3.772V;又按說明書2.13點內容,對2號舵機轉舵速度進行調節,對VR10(P-SPAN)進行標記后調節,CT4-CT12電壓由5.579V調至5.803V;VR11(S-SPAN)未進行調整。

啟動2號舵機進行試驗,轉舵時間分別為 S35-P30:27S,? P35-S30:25S,符合要求,故障排除了。

調節前后測量結果記錄如下:

6 結束語

舵機是最重要的設備之一,必須隨時保持在良好的工作狀態,當舵機出現故障時,船員應及時排查并報告公司,及時取得岸基支持,爭取盡快解決問題。該輪當時即將抵達哥倫比亞港口裝貨,如果2號舵機故障不能及時排除,對船舶操縱存在一定的安全隱患,幸運的是,在船岸雙方的共同努力下,故障順利排除了,確保了船舶進出港口的操縱安全,同時為公司節省了一筆不菲的航修費用。通過這個案例,啟示我們船員應根據舵機說明書的內容定期做好維護保養工作,盡可能地減少舵機故障發生的幾率。

參考文獻

[1]PT500A Series Autopilot Users Manual? PT500A系列自動舵用戶手冊

[2]《PC134 Control & Power box Service manual》 PC134控制及電源箱使用說明書

作者簡介:徐國榮(1970-),男,福建省人,中遠海運散貨運輸有限公司船舶管理中心好望角船管部電氣主管,從事船舶電氣管理工作 。

(中遠海運散貨運輸有限公司? 船舶管理中心? 廣州? 510220)

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