以下交流內容摘自氯堿工業討論平臺微信群,歡迎參與相關技術討論。
A: 各位專家,請問有沒有使用濕氯氣預熱一次鹽水工藝的?
B: 德國引進的電解槽采用此工藝。
C: 國內很多氯堿企業都在用濕氯氣加熱一次鹽水。
B: 用電解槽出口濕氯氣加熱鹽水。
D: 該技術是20世紀90年代開始使用的,已經成熟。
E: 福建就有氯堿企業在用此技術。
F: 很簡單的,增加1臺鈦換熱器就行。
G: 該項技術也不算簡單。
F: 我們單位生產隔膜法燒堿時就采用鹽水-氫氣換熱器和鹽水-氯氣換熱器;生產離子膜法燒堿時,因為進槽鹽水溫度要求只有60 ℃,就不采用該技術了。
H: 目前國內很多氯堿企業都上了鹽水-氯氣換熱器,預熱一次鹽水,溫度可以提升7 ℃。
B: 用濕氯氣加熱一次鹽水的主要目的是為了節約蒸汽。但是西北地區氯堿企業的蒸汽大多富裕,特別是在夏季,還需要外排蒸汽,合成爐副產的蒸汽也用不完,就無須采用此工藝了。
J: 在最早期由國外引進的單極槽電解工藝中,一次精鹽水先與脫氯后的淡鹽水換熱,再與出槽氯氣換熱,最后進入樹脂塔。
K: 預熱一次鹽水指的是預熱樹脂塔前的鹽水吧?但是,換熱器一旦內漏,鹽水中就會出現游離氯,必然就會損壞樹脂。所以,我們單位一直沒改用此項技術。
L: 我們單位一直這樣運行的。鹽水系統壓力高,就算滲漏也是鹽水側漏進氯氣側,每周測一次氯水含鹽做好檢測就行。這部分熱量還是大的。
K: 至少能提上5 ℃來,樹脂塔前的換熱器幾乎可以不用。
L: 對,正常滿負荷運行時,一次鹽水換熱器基本用不上。
B: 是的,夏季還要關掉。主要換熱器維修麻煩。
L: 鈦材質的列管。
B: 一旦密封面被腐蝕,就會經常滲漏氯水。
K: 20萬t/a燒堿裝置如果只考慮鹽酸自耗,鹽酸產能大約得是多少啊?5萬t/a的鹽酸合成爐可以吧?
H: @B 不會的,換熱器是安裝在調節閥后,鹽水系統的壓力要高于氯氣壓力的。
L: 理論上是這樣的。
G: 得備用鹽酸爐。
K: 鹽酸爐起碼得備用3臺。
L: 我們已運行20年了 ,沒出現過問題,即使漏了也是鹽水往氯氣側跑,然后流向水封。
H: 一開一備不行嗎?
L: 投資太大了。
H: 請問,需要怎么做才能減少投資?
L: 換熱器和氯氣管道都要設計一點坡度。
G: 我們用的是立式的。
B: 我們也用立式的,曾經在切換旁路時造成了停車。
K: 完全走旁路,滿負荷是不行的。
B: 沒配合好。
K: 必須降到低負荷才能切。
F: 停下來再開特別容易漏。
L: 我的氯氣管道沒有旁路,太大了,鹽水管道有旁路。
K: 氯氣管道旁路還是很有必要的,可以調節熱量的利用率。
F: @L 這與我們以前的隔膜法燒堿生產系統相同。
L: 運行得很好。換熱器是全鈦的,沒滲漏過。
K: 請問這個換熱器墊子用什么材質好?我們單位的密封面被腐蝕了,經常滲漏。
L: 墊子都沒有換過。
F: 密封面涂鈀。
M: 一次鹽水的壓力遠高于氯氣壓力,氣液相換熱效率比較低,1臺鈦設備投入不少,鹽水升溫2 ℃左右,這需要比較一下。
L: @K 那是你們單位斷電不當造成的。
K: 再就是做好靜電導出,不然靜電累積會導致電化學腐蝕。
B: 是的,我也懷疑就是斷電問題造成的。這個很關鍵。
L: 溫升基本都在6 ℃以上。夏天在9 ℃。
F: 有些廠家可能會考慮一次性投資。
K: 關鍵是要連續運行,時間久了也會節約很大一筆費用。
L: 要算綜合能耗,包括洗滌塔的熱量。
N: 有些問題如果在20世紀八九十年代提出來,還值得探討;現在提出來,就不算是問題了,因為TI2材料目前已經廣泛使用了。
O: 也不盡然,這項技術我們目前就在用,還是可以節省大量蒸汽,從而可以降低天然氣鍋爐的負荷。
F: 這項技術對鹽酸產量小的企業有利。之前我工作過的氯堿企業鹽酸產量都很大,蒸汽都是放空排掉的。
H: @B 切旁路停車?什么原因?
@K 為什么必須降到低負荷才能切?打開聯通閥,再關閉進換熱器的兩個閥,應該不波動了吧?另外,鹽水緩沖量會很大的。
K: 切氯氣的時候,如果負荷很大,影響壓差。我們單位因為散熱而開氯氣旁通閥時,操作都是很緩慢的,旁通閥最多也就開到35%左右。
N: 切換采用氯氣-鹽水換熱器時,切記要防止換熱后氯氣溫度下降而引起鹽水波動。