羅啟亮
(云南云天化紅磷化工有限公司 磷酸廠,云南 開遠 661600)
QMY3690 溢流型球磨機(簡稱球磨機)是云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡稱公司)于2009 年建成投用的大型設備,共3 臺,單臺電機功率達到1 800 kW,設計加工能力為105 t/h,主要用于將原料磷礦石加工成較細的礦漿,供下游磷酸裝置生產使用。這3 臺球磨機在建設時,由于各種原因,沒有設計球磨機專用廠房,而是露天安裝,因球磨機體型較大,在生產投用后,產生的噪聲較大,在球磨機周圍2 m 以內,噪聲達到115 dB,給周邊400 m左右的居民及公司員工帶來了較大的影響。
球磨機噪聲主要是磨機筒體內的金屬鋼球、筒壁襯板和被加工物料之間相互撞擊而產生的機械噪聲,沿著襯板、筒壁、進出料口向外輻射;還有設備運轉時,傳動機構大小齒輪嚙合過程中振動發出的聲音。
研究表明,球磨機噪聲具有聲壓級高、頻帶寬的特征,低頻、中頻及高頻噪聲聲級均較高,達到115 dB 以上,噪聲聲壓通過人體外耳和中耳增益后,對鼓膜和卵圓窗等聽覺器官造成較大的傷害。工作人員在球磨機噪聲刺激下,易出現心情煩躁、疲勞、注意力分散、反應遲緩等現象,從而導致工作效率降低;另外強噪聲干擾下工作中交流困難,易出差錯。
公司的溢流型球磨機產生的噪聲與其他球磨機相同,不會超越其他球磨機。通過進一步的跟蹤測量,基本上摸清了球磨機產生噪聲的原因。
(1)球磨機磨筒產生的噪聲。球磨機內鋼球與鋼球、鋼球與磨筒內部襯板的撞擊聲和摩擦聲是球磨機噪聲的最主要聲源。經過測量,在球磨機磨筒周圍2 m 以內,噪聲達到112 ~115 dB,而且聲音在較遠的地方(400 m)都能聽到。球磨機大齒輪與小齒輪嚙合、主電機、風機等附屬設備產生的噪聲最高在80 dB,不是球磨機噪聲的主要聲源。
(2)球磨機內鋼球與礦料控制不當產生的噪聲。長期生產中發現球磨機的噪聲還與操作控制、日常管理有極大的關系,包括球磨機內鋼球加入量、投加鋼球的大小以及礦料加入量。當鋼球加入量越多,鋼球越大,礦料加入量少時,球磨機噪聲就會越大。這3 個變量是構成磨機管理不當,噪聲增大的主要因素。經過檢測,球磨機內鋼球與礦料指標控制不好時,噪聲就會增加1 ~3 dB,雖然就噪聲來講,聲音非常小,但與球磨機產生的噪聲疊加,就起到了推波助瀾的作用。
由于球磨機噪聲的聲源在內部,降低噪聲的難度非常大,從裝置投入使用以來,公司一直在尋找行之有效的降噪方法,但實施效果不是很好。在總結了每一次的得失后,針對球磨機產生噪聲的部位,并結合球磨機自身結構特點,提出了以下降低噪聲的方法及措施。
1) 球磨機磨筒產生噪聲的處理 根據球磨機的實際情況及特點,可選擇兩種方法來降低噪聲。一是采用隔聲罩的方式,這種方法只是將球磨機產生的噪聲阻擋在隔聲罩內,讓噪聲不向外擴散,但是當操作人員進入隔聲罩內檢查磨機運行情況時,更高的噪聲對操作人員危害更大;另外,為方便檢修以及更換球磨機大的備件,需要將隔聲罩做成活動的,施工難度大。而且不管怎么設計施工,這一方法在降聲效果方面仍存在一定的缺陷,日常設備維護方面也不方便,常常會導致修理費用升高,因此不可取。二是采用對球磨機筒體進行隔振、吸聲、阻尼等綜合治理方式,這一方法主是根據球磨機特點制定相應措施。因公司球磨機磨礦工藝采用一段一閉路,進入球磨機內的礦料大小不一,因此使用的鋼球較大,球磨機襯板就不能使用降聲效果較好的橡膠襯板,而只能使用相對較為耐磨的錳鋼襯板。為了隔振降噪,在錳鋼襯板與球磨機筒體之間,加裝了一層厚度達20 mm 的橡膠板,以保證既耐磨又降噪[1];同時,因公司的球磨機磨筒襯板用固定楔固定,磨筒上只有4 排用于上固定楔的螺栓孔,這就為在磨筒上安裝吸聲材料創造了條件,在無螺栓孔的磨筒上,先粘上一層有阻尼作用的隔聲氈,再在外面安裝一層有吸聲功能的厚度達150 mm的橡塑棉,而磨筒螺栓孔處的消聲材料安裝,采用多段可拆分消聲部件,方便檢修球磨機時,安裝襯板螺栓或平時襯板螺栓松動時泄漏處理;最后,在球磨機外殼上,安裝一層厚度為0.3 mm 的鋁板,用自攻螺釘連接,再用鋼帶把它們扎緊固定在筒體表面上,既美化球磨機外觀,又起到單層隔聲作用。
2) 球磨機內鋼球與礦料指標控制不當產生的噪聲解決措施 主要通過相應的管理手段來實現,為了控制好球磨機的噪聲,要結合磨礦指標進行有針對性的控制,主要方法是每天跟蹤、統計好球磨機投礦量、磨礦細度和球磨機的電流變化,根據這些變化,安排好每小時的投礦量、每天補加的鋼球量以及大小鋼球的加入比例。具體控制方法是,遇到塊礦和硬度較大的礦料時,增加大鋼球比例,遇到細礦和風化礦,增加小鋼球比例,確保球磨機的電流平穩;要求操作人員加強對設備的巡檢管理,防止球磨機無礦運行或礦水加入量不均等[2];由于裝置在設計時沒有相應的碎礦工藝,控制礦石采購粒度,也成為主要控制措施之一。
通過對球磨機采取綜合性的降噪措施,噪聲下降較為明顯;在球磨機襯板與磨筒之間加裝橡膠板隔振,可使噪聲降低5 ~7 dB,安裝隔聲氈和橡塑棉,可使噪聲降低20 ~23 dB。各種措施實施完工后,在球磨機周圍進行了多次檢測,在離球磨機1 m 位置處,噪聲在84 ~88 dB,離球磨機5 m 左右,噪聲在82 ~85 dB,離球磨機10 m 以上,噪聲全部低于85 dB。經過長時間的運行,3 臺球磨機都經歷更換襯板等大修工作,但按原樣恢復隔聲設施后,球磨機的噪聲與大修前無明顯變化。實踐證明公司此次降噪方法是正確有效的,而且安裝隔聲設施后,大檢修時檢修工作量增加較少,經統計,每次大檢修只增加人工3個工日。
對所有使用球磨機的企業來講,球磨機噪聲都是一個長期存在而且很難解決的問題,云南云天化紅磷化工有限公司在解決球磨機噪聲問題的過程中,通過采取隔振、吸聲、阻尼等綜合性的降噪措施,并有針對性地管控操作參數,將球磨機產生的噪聲降到較低,為今后球磨機降噪改造奠定了堅實的基礎,也為同行業保護本企業職工職業衛生健康提供了可借鑒的方法。