陳 亮
(石橫特鋼集團有限公司,山東 肥城271612)
東阿鑫華棒材生產線采取外包形式組織生產,設備管理嚴重缺失。設備狀態不穩定,日平均故障造成停機時間約4 h,嚴重影響棒材生產線設備經濟穩定運行。通過統計分析,棒材生產線主要問題集中在主軋減速機,造成減速機故障的主要原因是稀油潤滑質量差。通過改善潤滑介質、改造過濾系統,消除了對稀油潤滑系統造成污染的外部因素,提高了潤滑油質量,保證了設備安全穩定運行。
棒材生產線轉為自主管理后,對設備狀態進行梳理,設備故障集中在主軋減速機區域。稀油潤滑系統存在的問題是造成設備故障率高的根本原因。
對棒材車間潤滑站運轉進行分析:主軋減速機用稀油潤滑系統由粗軋潤滑站、中軋潤滑站以及精軋稀油站組成。潤滑油型號:極壓中負荷工業齒輪油L-CKC320,總量60 m3。3個潤滑站均存在潤滑油顆粒度超標問題,由此造成以下問題。
減速機內部金屬磨損顆粒會不斷地進入潤滑系統,使得油箱內金屬顆粒增加。濾芯發揮吸納能力較小,在線過濾器濾芯頻繁堵塞,一旦濾芯更換不及時,則會造成過濾器壓差開關報警或跳閘保護。潤滑系統自身故障率較高,嚴重影響軋線運行穩定。
潤滑系統在線過濾器出油口采用30μm過濾器濾芯。潤滑油中金屬顆粒量較大,過濾器堵塞嚴重。潤滑系統濾芯更換工作量增大,維修費用大幅度升高。回油管路采用磁網式過濾裝置,由于采用磁串做為磁芯,過濾器清洗麻煩,增加維修人員作業量。
潤滑系統長期處于欠修狀態,濾芯堵塞、潤滑油污染,造成用戶點油量不足。污染物顆粒、水分進入潤滑油內,造成潤滑不良,嚴重影響減速機運行狀態。主要表現有:1)供油量不足,軸承損壞嚴重。潤滑油中雜質顆粒在支管的狹小空間堆積,或在出油孔位置停滯,造成潤滑油管路堵塞。由于通油面積減少,供油量降低,影響軸承溫度急劇升高,最終導致軸承燒毀。2)雜質進入摩擦副間,加速齒輪損壞。潤滑油中雜質含量較多,當雜質進入齒輪摩擦副,不僅影響油膜的產生,還起到磨料的作用,加速齒輪磨損,出現點蝕、剝落等現象。3)潤滑油含水量超標,縮短軸承使用壽命。潤滑油進水后,油質發生乳化,潤滑油黏性降低,影響油膜產生。軸承在水分和氧氣作用下發生銹蝕,產生雜質,影響軸承使用壽命。
針對稀油潤滑系統運行中存在問題,結合潤滑系統發生過的各類故障,擬從以下方面進行改進。
1)由于稀油潤滑系統嚴重欠修,經過潤滑油質量分析,對污染最嚴重的棒材精軋潤滑站進行換油。用換油小車將舊油抽出,用刮板將油膩刮凈,用無屑紙將殘留的舊油擦凈,用和好的面團將油箱的側壁、底部以及角落進行清理,更換所有濾芯,使用潔凈的加油小車進行加油至正常液位。
2)對在線過濾系統的回油系統進行改進。更換磁網式過濾裝置為磁棒式過濾裝置,過濾磁芯由磁串改為磁棒。通過改造,過濾器的過濾能力顯著提高,濾芯吸納能力提高,減少阻塞。便于利用停機時間對濾芯進行清理,方便快捷,維修人員勞動強度大大降低。
3)由于在線過濾系統更換濾芯工作量較大,一旦堵塞則對機械設備穩定運行影響較大。增設旁濾系統,采用離心式凈油機對潤滑油進行離線處理。離心式凈化效率高,設備維護量小,運行成本低,可以在最短時間內改善油品質量,提供潤滑系統可靠性。離線過濾系統的投用,降低了在線過濾系統的壓力,延長濾芯的使用壽命,保證了潤滑系統穩定運行。
4)利用停機時間對棒材軋機減速機進行全面檢查,保證潤滑管路通暢,減少外部環境對潤滑系統的污染。
5)采用壓縮空氣檢查減速箱內潤滑支管通風情況。對存在堵塞的潤滑管及時進行清理,保證末端管路順暢。
6)對減速機中分面、觀察孔蓋以及回油管路密封情況進行檢查。發現異常及時進行解決,防止軋機冷卻水進入潤滑系統,造成潤滑油污染。
7)將減速機觀察孔打開,檢查統計各架減速機運行狀況。對存在異常的齒輪、軸承進行開箱檢查,對磨損嚴重的進行更換,從源頭控制顆粒來源。
1)最大化吸附顆粒、雜質,潤滑油指標明顯改善。通過采用離心式離線凈化系統,高效去除顆粒、游離水。通過在線回油磁棒裝置改進,提高潤滑油回油效率,避免堵塞。通過改進,潤滑油顆粒度由NAS11級提高至9級,有效延長了潤滑油使用壽命。
2)維護成本大大降低:①增加離心式離線凈化系統,其不需更換濾芯,運行成本低。在線過濾系統負荷降低,出油口濾芯更換周期由原來的15 d優化為90 d。②出油口濾芯更換量降低,回油口過濾裝置改為磁棒結構后清理維護量小,維修人員工作強度降低,人工成本降低。
3)潤滑油質量改善,減速機安全穩定運行。未出現因油管路堵塞引起的軸承燒損等惡性故障。軸承、齒輪故障明顯降低。月度故障時間由原來的8 000 min將至1 000 min以內;車間年度產量由原來的不足50萬t提高至90萬t。