沈煥文,陳建宏,曹 麗,饒天利,郭西鋒,孟令為,李化斌
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)
試驗區為三角洲前緣沉積,油層橫向連續性好,縱向非均質性強,油層平均孔隙度12.7%、滲透率1.81 mD,地層壓力系數0.66,屬典型的特低滲三低油藏。目前綜合含水68.8 %,地質儲量采出程度22.9 %,可采儲量采出程度95.2 %,標定采收率24.0 %,進入中高開發階段后,縱向、平面水驅矛盾突出,注水有效率下降,剩余油分布零散且呈分米-厘米級規模相間分布,依靠常規水驅技術挖潛采收率的空間變小。
根據試驗區儲層特征和開發矛盾,結合泡沫輔助減氧空氣驅室內研究的基礎上,在特低滲油藏A 區塊開展泡沫輔助減氧空氣驅試驗,先后經歷了井組試驗、先導試驗、擴大試驗、工業化試驗四個階段,目前形成22 注97 采的注采格局,完成方案設計總注入量0.5 PV的33.5 %,通過關鍵技術參數優化和配套水驅治理,歷經十年現場應用表明,在改善水驅、提高采收率方面效果顯著[1]。
泡沫輔助減氧空氣驅驅油機理為泡沫封堵+基質氣驅,泡沫選擇性封堵油藏高滲層段,減氧空氣進入更細微的孔喉,驅替低滲層段,有效提高波及體積;同時起到補充地層能量的作用[2]。圍繞技術作用機理,在理論研究基礎上,重點開展注入方式、氣液比、注采比等關鍵技術參數優化和配套水驅組合治理[3],現場應用效果顯著。
驅替試驗表明,氣液段塞注入階段驅替壓力明顯上升;而注泡沫過程中,壓力保持穩定,后續水驅壓力降低,確定了氣液同注的注入方式。現場試驗證實,氣液同注注入壓力穩定,較水驅僅上升2.0 MPa,且注入過程中視吸水、氣指數曲線保持平穩,注入性良好。
通過物理模擬試驗、數值模擬研究,結合現場試驗動態,重點對注入量、注入速度、氣液比等關鍵參數進行優化,不斷提升試驗效果,形成了泡沫輔助減氧空氣驅參數優化技術。理論研究合理注入量為0.4 PV~0.6 PV,現場實際設計注入量為0.5 PV,當氣液比高于3:1 后,累產油量增幅減緩,現場實際氣液比為2.0~3.0,當單井日注量過大后累產油增幅減小,現場實際設計注入速度為15 m3/d~25 m3/d。
現場調整效果表明,當氣液比在2.8:1~3.1:1、日注氣量20 m3~25 m3,日注液量10 m3~15 m3,注采比在1.5~2.0 時,試驗區含水上升速度得到有效控制,同時地層壓力保持水平趨于合理,主側向壓差由2.9 MPa下降到2.5 MPa,試驗效果明顯提升。
針對大孔道泡沫封堵較差的井,采取堵水調剖+泡沫空氣驅組合技術,不斷改善水驅效果。對比單一效果,堵水組合井組低滲層段吸水厚度增加,高滲層段注入強度減弱,吸水形態變好,井組含水上升得到有效控制。
自主研制了減氧增壓一體化集成裝置、產出氣含氧在線監測裝置和伴生氣安全防控裝置,建立SCADA監控平臺,形成了低含氧、低風險、安全可控的空氣泡沫驅地面工藝流程,現場檢測氧含量6.5 %,遠低于理論安全值10.0 %,確保了現場試驗安全運行。
縱向上,室內試驗和注氣剖面測試表明[4],氣液同注時低滲層段吸氣比例達到94.5 %、高滲層段吸液比例達到72.4 %,低滲層段以氣驅動用、高滲層段泡沫封堵為主,整體水驅動用程度由60.0 %上升到66.8 %,有效擴大了波及體積。平面上,通過參數優化、加大堵水聯作工作,主向井含水上升幅度由0.88%下降到-0.05%,側向井遞減由2.45%下降到1.03%,側向波及范圍增加。
規模注入后地層補能效果較好,地層壓力年上升0.35 MPa,壓力保持水平由107.7 %上升到121.9 %,主側向壓差由2.9 MPa 下降到2.5 MPa,主向井流壓由5.1 MPa 下降到4.8 MPa,側向井流壓由2.4 MPa 上升到2.7 MPa,說明有效壓力驅替系統建立,地層能量平面分布更加均勻。
試驗區含水上升率變化優于同期水驅,試驗區整體注入后階段年均含水上升率3.29 %,目前含水上升率0.37 %。同期注水區階段年均含水上升率5.62 %,目前含水上升率0.52 %。
試驗區正常試驗期間降遞減優勢明顯,試驗區遞減呈下降態勢,遞減最低降低至-0.87 %;同期注水區域遞減呈緩慢上升態勢,目前遞減11.9 %。
泡沫輔助減氧空氣驅試驗區整體注入后,見效油井60 口,見效率95.2 %,平均單井增油峰值0.35 t,通過不斷優化注入參數和堵水技術組合拳應用,試驗區含水與采出程度曲線向右偏移,截至目前階段累計增油7.3×104t,預測最終采收率提高10.21 %。
(1)合理的注入方式、氣液比、注入速度、注采比是泡沫輔助減氧空氣驅技術效果提升的關鍵核心技術參數,堵水組合是提升效果的輔助手段。
(2)快速補能和波及體積有效擴大。地層能量快速恢復且平面分布均勻,說明有效壓力驅替系統建立,同時縱向上,低滲層段的剩余油得到有效驅替,高滲層段封堵效果明顯;平面上,優勢水驅方向封堵,弱水驅方向有效驅替,試驗動態與作用機理相符。
(3)提高采收率發展趨勢良好。通過不斷優化注入參數和堵水技術組合拳應用,油井見效率95.2 %,試驗區含水與采出程度曲線向右偏移,預測最終采收率提高10.21 %。
(4)空氣減氧撬裝注入裝置和在線含氧監測有效結合,既保證了靈活方便低成本注入又保證了運行安全。
(1)針對因儲層非均質性影響,注入端物性較好層段吸水強度大,注入單向突進,低滲層段不吸水或弱吸水,下步開展泡沫輔助減氧空氣驅精細分層注液、注氣技術攻關。
(2)針對采出端物性較好層段水洗程度高,物性較差的油層頂部、底部剩余油富集的問題,開展精細小層挖潛、射孔技術優化以及開展水平井開發試驗技術攻關。