黃碧水
(龍海市九龍江北引灌區工作站,福建 漳州363100)
南溪橋閘位于福建省九龍江支流南溪下游的龍海市東泗鄉松浦村,距龍海市區10 公里,水閘建成于1966 年12 月,是座具有防洪、排澇、擋潮蓄淡、灌溉供水等綜合利用的大(2)型水閘。閘址以上流域面積562 平方公里,水閘全長131 米,共27孔,總凈寬103 米。其中19#~24#閘孔凈寬3 米,27#閘孔凈寬5 米,其余20 孔閘孔凈寬4 米。水閘工程等別為Ⅱ等工程,主要建筑物為2 級。原設計標準按20 年一遇洪水設計、100 年一遇洪水校核,流量分別為1400 立方米/秒、2055 立方米/秒。上游設計洪水位3.58 米,下游3.11 米;上游校核洪水位4.18 米,下游3.11 米。
本次復核設計標準按30 年一遇洪水設計、100 年一遇洪水校核,流量分別為1890 立方米/秒、2500 立方米/秒。上游設計洪水位6.79 米,下游6.65 米;上游校核洪水位7.70 米,下游7.50 米;正常蓄水位2.5 米。
2006 年7 月“碧利斯”臺風來襲,造成南溪橋閘上游水位達到5.9 米,超過閘墩頂高程0.9 米,高于閘上交通橋面0.4 米,出現嚴重的洪水漫閘險情。
橋閘17#-19#閘孔上游漿砌石鋪蓋發生局部沖刷,沖坑面積85 平方米,長度10.5 米,寬7.8 米,最深處高程為-3.6 米;橋閘下游海漫與河床也出現大面積的沖刷坑,沖坑面積3200 平方米,長20~40 米,寬128 米,最深處高程為-5.26 米。
水閘上下游翼墻雖未發現明顯的的異常,但水閘下游漸變段干砌塊石護坡及下游岸坡都出現了不均勻沉陷,砌石表面不平整、開裂,局部塌陷,存在繞閘滲流問題。
南溪橋閘已長期運行60 多年,局限于當時的設計、施工水平,通過觀察,啟閉房出現多條豎向裂縫,表明閘底板局部可能存在不均勻沉陷。由于建閘至今,未設沉降、位移觀測點,無觀測資料可分析閘基現在的穩定情況,但從啟閉房存在裂縫的情況看,閘基局部可能存在不均勻沉降。因此,水閘基礎局部存在安全隱患。
鋼筋混凝土閘門板碳化嚴重,且存在開裂、缺口、穿孔等現象,雖然21 孔閘門在80 年已經更換,但其余6 孔閘門即19#~24#閘孔尚未更換;閘門止水鐵件銹蝕、墊木破損嚴重,造成閘底止水設施漏水嚴重;特別是水閘胸墻老化破損,無法正常起吊;工作橋大梁和樓板存在順筋開裂,局部破損及碳化。且工作高程不足,導致閘門開啟受限。漲潮時,一旦下游潮水高于閘內水位時,大量海水滲入內港,致使內港水質鹽化。
南溪橋閘至下游出海口河長17.98 公里,河道不順直,間有急彎、緩彎,水流不暢,加之位處九龍江河口感潮區,河口漲潮歷時少于退潮歷時,漲潮進泥量大于退潮挾帶的出泥量,潮水頂托明顯,過流斷面日趨縮小,最窄處河寬只有105 米,淤積日益嚴重。
九龍江南溪流域內沒有水文站,流量、泥沙等水文資料缺乏,也沒有氣象站,無氣溫和風速等觀測資料。20 世紀80 年代以前資料不完整。只有南溪橋閘、白水站始于1980 年斷續最高水位觀測資料,浮宮站1970 年以來較長系列的水位記錄資料。流域內有漳浦縣的歐寮、南浦、長橋、官潯、龍海市的白水等5個主要控制雨量站,各站均設站較早,20 世紀90 年代歐寮、南浦、官潯停止觀測,長橋、白水兩站至今仍在繼續觀測。
由于南溪橋閘建成于1966 年12 月,限于當時技術水平及水文觀測資料的缺失,原設計計算的流域面積467 平方公里,與2009 年鑒定復核的562 平方公里,相差95 平方公里,存在較大誤差。從2006 年7 月"碧利斯"臺風襲擊出現的漫閘險情,南溪水閘上游洪水位達到5.9 米,超過閘墩頂高0.9 米,高于閘上交通橋面0.4 米的情況來看,與閘址控制面積出錯,水閘工程等別及建筑物級別和洪水設計標準不符合現行規范要求,相互印證。
橋閘上游在龍海市官園村以上南溪河道狹窄,河道坡降非常陡,達8.6‰,集中了主河道的主要落差。官園村以下河段平均坡降僅0.2‰,明顯趨緩,又彎彎曲曲,高低不一,水流方向多次迂回。橋閘上游鋪蓋塌陷嚴重,17#~19#閘孔塌陷最嚴重,塌陷高差達0.4 米,均在鋪蓋原高程-1.5 米以下。橋閘下游海漫段沖刷坑面積最大處達3200 平方米。雖經1998 年填砂、鋪土工布和拋石處理,沖刷深度有所緩解,但效果不甚理想,拋填的塊石和鋪設的土工布仍受水流沖刷、掀翻,沖坑深度達3.1 米。
橋閘下游河道淤積主要受河口感潮區潮水頂托影響,但現狀河道彎曲迂回,坡降趨緩明顯,也是原因之一。特別是水閘下游5.6 公里處,眾多人工圍灘養殖侵占河道、狹窄彎曲處人工丁壩,改變了水流流向,河道最窄處只有105 米,行洪寬度不足,河道淤積嚴重。
不管是從歷次除險加固設計所做地表及地下水規范檢測,PH 值在6.5 左右,呈弱酸性,對砼具有一定的腐蝕性,相對于龍海市其他地方水閘使用情況,南溪橋閘的混凝土結構閘門老化快,易破損開裂,與弱酸性的環境水關系密切。通過現場觀察,閘墩經過長期運行,也有碳化及銹蝕現象,形成了滲水通道。
現場檢測閘底板與地基接觸較緊密,無發現結合部的滲漏問題,但從退潮時閘后存在較大的水流量情況來看,基礎局部存在滲漏現象。這與20 世紀60 年代當時的社會生產力條件、施工水平有關,從原始圖紙查閱及核對,橋閘基礎基本位于碎屑狀強風化花崗巖上,建設過程中未對該巖基進行灌漿處理,砌石底板也未進行防滲處理,導致局部閘基滲漏。
由于該水閘建成于20 世紀60 年代,原設計標準按20 年一遇洪水設計、100 年一遇洪水校核,加上閘址控制面積出錯,按現行30 年一遇洪水設計、100 年一遇洪水校核對比,因此,做好新一輪安全鑒定工作,加深安全鑒定報告深度尤為重要。
一是水位觀測。上、下游各設置水位尺一處,測點應設在水流平穩、受風浪和泄流影響較小處。二是水平、垂直位移觀測。可在閘頂處設一條視準線,在閘墩頂布置4 個位移觀測點,采用視準線法進行水平位移觀測,垂直位移觀測在左右岸設工作基點進行水準測量。三是揚壓力觀測。在閘墩設測壓管,通過電測水位計觀測閘基揚壓力。四是現場檢測。混凝土強度采用超聲回彈綜合法進行測試,碳化深度可用指示劑法進行碳化深度值測試。五是全面對水閘水下結構進行檢查觀測。可采取目前較為先進的地質雷達檢測措施,地質雷達測線沿攔河閘走向布置,主要檢測下游海漫部分,摸清水閘發生嚴重沖刷的機理,論證河床發生嚴重沖刷后行洪能力的變化,及時采取行之有效的解決方案。六是水工模型試驗。建立南溪橋閘樞紐水工模型,分析過閘流速、流量及沖刷程度等水力參數,進一步系統研究橋閘的泄水流態、泄流能力、河床沖刷等試驗成果,徹底解決橋閘的防沖消能問題。
4.3.1 實施南溪下游河道綜合治理工程
擬定防洪岸線及河道整治規劃,提出水閘工程改造方案。經批準方案確定:堤頂兩岸間寬度不小于160 米,河槽清淤底寬不小于45 米,河道坡降按1/12000,設計河底高程在-2.5~-4.37 米,堤身采用復式斷面,堤岸邊坡1:2,河槽邊皮1:6。目前,一期整治工程按標準斷面整治河長5.6 公里,退墾還河面積38萬平方米,基本解決了閘址下游的河道淤積問題。
4.3.2 水閘并孔加高
單獨水閘擴孔對降低上游洪水位的作用非常有限,而單獨閘室加高又出現孔數太多不合理問題,采用并孔加高方案,將舊閘孔3 并成1 孔,利用舊墩外包砼,每2 孔增設抗震分縫,上、下游側閘墩頂加高至9.30 米、8.36 米,泄流總凈寬達104 米,可解決標準洪水過流問題。
4.3.3 消能防沖設施加固
下游連接段末端與河床一起形成沖坑,拋石下游測沖坑砂坡過陡,跌水、回流、旋渦等不利流態存在。按照現行標準和規范進行消能防沖驗算,重新設計消力池,對消力池底板進行翻砌加長,并在下面布置排水管。消力池后接長海漫及設拋石防沖槽,沖刷坑可用石渣回填。
4.3.4 閘基防滲
橋閘17#~19#閘孔上游鋪蓋,下游海漫與河床發生沖刷塌陷現象,說明鋪蓋平整性、完整性、穩定性較差。解決方法是采取防滲加固措施,可采用砼防滲墻和防滲帷幕兩種方案進行比較,經測算,防滲墻方案投資較大,采用閘基防滲帷幕處理。至于閘室右岸繞閘滲流問題,考慮到水閘右岸地質多為素填土、全風化花崗巖、強風化花崗巖等,屬弱透水層,可采用單管高壓旋噴樁防滲墻處理。
4.3.5 更換及拆除措施
19#~24#閘孔的鋼筋混凝土閘門板碳化、破損確實嚴重的可更換為鋼閘門;水閘啟閉房及交通橋拆除重建。
4.3.6 必要的修補措施
排架及大梁進行加固修補;對水閘兩岸下游護坡加固修補。
4.3.7 供電系統重新選型改造
根據工程特點及其重要性,負荷按二級重要性等級設計,利用現有10KV 專用架空線路,選用一臺容量160KVA 變壓器,以滿足閘門液壓式啟閉機直接啟動升降要求。應急備用采用柴油發電機組,備用容量選用150KW。
橋閘位于九龍江入海口,具有沿海水閘的特點,每當潮水漲落時對橋閘泄流影響很大。閘門設置單向受力安全板,反向內外水位差不超過1.5 米。由于水閘上游庫容較少,調洪能力低,汛期中需要頻繁啟閉,對較大洪水需在洪水來臨之前先開閘預泄,降低閘內洪水位。
通過對龍海市南溪橋閘實際工作中出現險情,分析了原因,提出了解決問題的方法與措施,并在運行實踐中總結制定了具體可行的操作規程,延長閘門工作壽命,最大限度發揮工程效益。