(中石化洛陽分公司,河南洛陽,471012)
洛陽分公司800萬噸/年常減壓裝置的主流程電脫鹽系統為三級串聯設置(電脫鹽罐容量及變壓器形式見表1所示),各級注水均使用污水汽提裝置所產凈化水(其電脫鹽流程簡圖如圖1所示)。2018年1月,常減壓裝置加工量約為17000t/d,依據公司標準各級電脫鹽注水量控制范圍為2-8wt%,即三級注水總量應控制在42-170t/h。因污水汽提裝置加工負荷受限,凈化水來量不足時,或電脫鹽裝置脫鹽效果不佳時,需使用除鹽水進行補充。在目前的生產模式下,首先,因補充除鹽水,造成較大經濟效益損失;其次,含鹽污水產量較高,給下游污水處理裝置帶來較大的加工負荷;最后電脫鹽污水所帶出的大量熱量也造成了極大的浪費。

表1 電脫鹽規格及操作參數
前期通過對凈化水和電脫鹽各級切水鹽含量進行化驗分析(見表2),三級電脫鹽切水水質較好。因此若可以將三級切水回注至一級,不僅可以節約用水,而且可以回收切水中的熱量,提高裝置換熱終溫,降低裝置能耗,極大解決了上述問題。

圖1 電脫鹽流程圖

樣品名稱總鐵,mg/L氯離子含量,mg/L凈化水122.16V1002A切水0.441319.79V1002B切水0.62565.26V1002C切水8.61254.0
在電脫鹽三級切水調節閥前,引出管線,經過泵P1025A加壓后,連接至V1002A入口,使三級切水具備回注一級的流程。

圖2 電脫鹽三級回注一級改造流程圖
2019年1月8日,對電脫鹽三級切水回注一級項目流程優化施工完畢,9日對其進行投用。如表3所示,通過投用該流程,電脫鹽各級罐內溫度均有不同程度的升高。初餾塔進料溫度提高10.1℃,換熱終溫提高4.6℃。可以表明,三級切水的熱量得到回收,提高了能量利用率,取得了一定優化效果。

表3 新流程投用前后操作參數的對比
(1)污水汽提裝置所產凈化水進裝置的來水溫度約為50℃,由圖1所示,該凈化水經與電脫鹽切水在換熱器E1030中進行換熱后注入電脫鹽系統,最終變為電脫鹽切水。電脫鹽罐內溫度約為130℃,其切水經過E1030換熱后溫度約為80℃,再經過冷卻后排出。在凈化水整個注入到切出的過程中,一級注水從系統內帶出的熱量即為該部分凈化水由80℃到50℃的熱量差值。
當電脫鹽三級切水回注一級后,該部分熱量可以被回收。按加工量18000t/d計,將該部分熱量轉換為加熱爐燃料氣熱值后,每小時可節約燃料氣約0.086t。按每噸燃料氣3200元,每年運行8400小時計算,每年可節約燃料成本約231.2萬元。
(2)三級電脫鹽切水回注一級后,每小時減少可排放含鹽污水25t/h。按每噸污水處理費用8.5元,每年運行8400小時計算,每年可節約污水處理成本178.5萬元。
(3)投用該流程后,由污水汽提裝置提供的凈化水量可以滿足電脫鹽注水的要求,無需補充除鹽水。因該流程的投用,除鹽水消耗每月降低約6300t,除鹽水單耗下降約0.012。按每噸除鹽水費用為8.9元計,每噸凈化水費用為1.17元計,則每年可節約補充除鹽水成本約58.4萬元。
(4)因該流程的投用需增開泵P1025A,其電機功率為18.5kW,每年運行8400小時,電費以0.6元/度計算,每年需增加電耗約為9.3萬元。
以上4項合計每年可以節約成本共計458.8萬元,并且近期加工量提高至19000t/d,以及今后加工量的繼續提高,將進一步凸顯該項目節能降耗的優勢。
(1)若電脫鹽罐乳化,嚴重時乳化液切回至電脫鹽一級罐,電脫鹽罐的乳化將造成惡性循環。因而在電脫鹽罐內發生乳化時,要嚴格控制電脫鹽界位,及時調整參數降低乳化程度,防止乳化液帶入至三級罐。
(2)由于改造前電脫鹽注水切水換熱器為二級、三級注水與一級、二級、三級切水進行換熱,現該換熱器為二級、三級注水與一級、二級切水進行換熱,注水溫度有所降低,但對脫鹽率影響較小。
經過上述分析,該流程的投用整體效果較好,電脫鹽切水的熱量得到了較好利用,成本節約顯著。同時,電脫鹽脫鹽效果影響較小。希望該改造方案可供同類裝置借鑒。