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錦16二元驅顆粒凝膠井組調驅研究

2019-12-28 06:58:33張敏
石油研究 2019年14期

張敏

摘要:本文主要研究三次采油中聚/表復合驅區在轉入二元驅前對區塊實施整體調,研究加大堵劑用量后調驅規律,以進一步完善區塊整體調驅選井、選層、選堵劑類型等技術,確定不同條件注入井合理堵劑用量及堵劑類型,以在二元驅實施階段控制注入溶液低效無效循環,促進油井均勻受效,提高區塊最終采收率。

關鍵詞:優勢吸水;水淹;弱凝膠

1.試驗區概況

二元驅試驗區目的層Ⅱ47~Ⅱ48為一套扇三角洲前緣河口砂壩為主的沉積,位于扇三角洲前端的內側。平面上砂體大面積連片分布,主體砂巖具有一定的方向性。該扇三角洲前緣亞相細分為河口砂壩微相、分流間微相、前緣薄層砂微相。

2.選井依據

選擇試驗區內部一口注入井,要求注入壓力與整個試驗區平均注入壓力接近,單井注入層段內具有較高吸水能力的優勢吸水層,井組內縱向上水淹程度不均,弱水淹與強水淹層并存,使弱凝膠調驅后能達到封堵強吸水層和少堵、不堵中低水淹層的目的,實現二元驅時注劑剖面的注入均勻。本次實驗選取錦2-5-A226井。

3.實驗井井況及問題

錦2-5-A226井脈沖中子氧活化吸水剖面資料表明,吸水有效厚度為7.5m,吸水厚度比例為56.0%,最大吸水層吸水厚度2.0m最大吸水層相對吸水量為54.5%。表明具有一定的吸水厚度同時,有較明顯的優勢吸水層。

截止2010年8月井組累計注水62106m3,累計產油5775t,累計產水214163t,平均含水97.3%。從含水分級看,井組油井普遍高含水,最低含水97%,最高含水100%。表明井組平面水淹程度高。

全區各井組流體最大推進速度平均為17m/d,井組平均推進速度11.3m/d;選擇待大劑量調驅的錦2-5-A226井組最大推進速度22.3m/d,平均推進速度14m/d。高于試驗區平均推進速度,表明井間存在強優勢通道。

4.影響調驅因素

4.1體膨顆粒轉向劑的吸水膨脹速度

體膨顆粒在遇水初期快速吸水迅速膨脹,到達一定階段后吸水膨脹速度有所減緩,最終達到完全膨脹。如樣品1在3min吸水41%,12min吸水62.5%,120min接近100%(完全膨脹)。完全膨脹的時間一般在30~120min。

4.2水質對體膨顆粒轉向劑吸水能力的影響

礦化度對體膨型顆粒調剖劑吸水能力影響,分別采用油田清水、注入水(曝氧)、礦化度為6000 mg/L和8000 mg/L的模擬礦化水配制。隨著礦化度增加體膨型顆粒調剖劑吸水膨脹倍數降低。從取得目的區塊注入水與采出水水樣分析結果得出:注入水總礦化度為8121mg/L,采出水總礦化度6320.20mg/L,在此礦化度條件下,顆粒的膨脹倍數受到一定影響但變化不大,能夠滿足現場使用要求。

4.3溫度對體膨顆粒轉向劑吸水能力的影響

采用礦化度為8000 mg/L的模擬礦化水配制,隨溫度升高顆粒調剖劑吸水量略有升高,在25℃~60℃間,吸水膨脹倍數變化不大;溫度大于60℃以后吸水量升高明顯。

4.4 pH值對體膨型顆粒調剖劑吸水能力的影響

體膨型顆粒調剖劑吸水量隨pH值升高先增大后降低,pH值在8~9間吸水量最高。

4.5體膨型顆粒調剖劑熱穩定性

在60℃下360天吸水膨脹倍數略降,但降低量小于1%,未發現表觀相分離及失水現象,表明體膨型顆粒調剖劑吸水后具有良好長期穩定性。

4.6封堵性能的評價

填砂管長30cm,直徑2.5cm,填充不同目數的石英砂制備不同滲透率的人造巖心。用1000 mg/L的聚合物溶液攜帶常規體膨顆粒以2mL/min速度注入巖心,連續對注入壓力進行監測,體膨顆粒對于高滲透率的巖心有較好的封堵能力。

5.參數設計

5.1體膨顆粒轉向劑型號與參數確定

選擇TB-1型適合中低溫油藏使用的體膨顆粒轉向劑。其參數確定為:膨脹時間30—120min,最終膨脹倍數15—30倍。

5.2粒徑選擇

確定使用TB-1型緩膨顆粒粒徑為1~3mm。

5.3調驅劑用量設計

(1)單井調剖劑用量計算公式

Q=S×H×φ×Fn/4

式中:Q—調剖劑用量,m3;

S—調剖面積,m2;

H—調剖厚度,m;

Φ—孔隙度;

Fn—調剖方向數。

(2)參數的確定

調剖面積:根據調剖半徑按圓面積計算調剖面積;設計調剖半徑為井距的1/3,即50m。

調剖厚度:根據調剖井高水淹厚度、高滲透層段厚度、高吸水強度厚度綜合確定;

調剖方向:為調剖層段的河道砂一類連通方向數,為3個。

6.調驅效果

調驅后進行吸水剖面資料表明,注入壓力提升5.1Mpa,吸水有效厚度為10.5m,吸水厚度增加40%,最大吸水層相對吸水量降低15%,對應油井日增加油量10.5噸,表明有效擴大了涉及體積,降低優勢通道影響,提高了驅油效率。

參考文獻:

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