趙 煒
(江西省上饒市德興市德興銅礦,江西 上饒 334200)
在國內(nèi)氧化銅選廠中,部分精礦濃密系統(tǒng)在建成之后應(yīng)進行填平補齊。現(xiàn)階段,銅選廠中精礦的脫水工藝在設(shè)計方面在開展沉降速度實驗的同時,還需要開展一些小型的、連續(xù)性的實驗。但是,由于受到技術(shù)、環(huán)境等方面的限制,導(dǎo)致系統(tǒng)在建成后需要通過濃密過濾實驗的方式,對其有效性進行檢驗。
城門山銅礦主要為銅精礦,產(chǎn)量為2000t/d。為了提高生產(chǎn)規(guī)模,新增的處理量為5000t/d,在年底正式投入運行。經(jīng)過大半年的試運行后,發(fā)現(xiàn)銅精礦濃縮系統(tǒng)中存在諸多問題,最為關(guān)鍵的一點便是無法達到日產(chǎn)量15t/d的要求。礦漿經(jīng)過NJG 30B型濃縮機進入到φ3000×3000攪拌槽之中,經(jīng)過攪拌后礦漿可通過渣漿泵輸送到壓濾機中,采用壓濾機二段濃縮后,使產(chǎn)品的含水率降低到11%內(nèi)[1]。
(1)濃密機所需面積。通過連續(xù)濃密實驗,可得出濃密機單位面積的生產(chǎn)力為0.11t~0.138t左右,將該數(shù)值代入以下公式中,可計算出濃密機所需面積,為投產(chǎn)后生產(chǎn)實踐提供借鑒與參考,公式為:

式中,F(xiàn)代表的是濃密機面積,單位為m2;Q代表的是給入機器的固體量,單位為t/日;q代表的是濃密機單位面積的生產(chǎn)力。
在沉降速度研究時,通常采用自由沉降速度,在此基礎(chǔ)上,濃密機單位面積的生產(chǎn)力的計算公式為:

式中,V代表的是溢流中最大顆粒自由沉降速度,單位為μm/s;R1代表的是濃縮之前,礦漿液體與固體的重量之比;R2代表的是濃縮之后,礦漿液體與固體的重量之比;k代表的是濃密機的有效面積系數(shù)。
(2)過濾機所需面積。通過過濾實驗可得出該機組單位面積生產(chǎn)力,計算公式為:

式中,F(xiàn)代表的是過濾機面積,單位為m2;Q代表的是給入機器的固體量,單位為t/日;q代表的是過濾機單位面積的生產(chǎn)力;但是,由于含泥量較多、粒度較細,在采用圓盤真空過濾機的過程中,在對過濾所需面積進行計算式,應(yīng)考慮到濾餅殘留部分,特別是對扇形過濾片邊沿處來說,可對生產(chǎn)能力產(chǎn)生較大影響,因此應(yīng)將系數(shù)K引入其中,公式為:

式中,F(xiàn)代表的是過濾機面積,單位為m2;Q代表的是給入機器的固體量,單位為t/日;q代表的是過濾機單位面積的生產(chǎn)力;K代表的是系數(shù),即有效過濾面積與幾何面積之比,與生產(chǎn)實際情況相結(jié)合,對k的數(shù)值進行確定[2]。
經(jīng)過半年的生產(chǎn)運行后,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)存在以下問題:①每次運送40min~60min才可使壓濾機內(nèi)注滿漿液;②壓濾機在注滿漿液后,直到濃縮為含水率低于11%的產(chǎn)品,需要經(jīng)歷3h;③壓力機的濾波質(zhì)量較低,在操作中很容易受損;④壓濾機中的清洗部件與拉板發(fā)生故障的概率較高。
針對設(shè)備運用情況進行全程跟蹤,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生上述問題的“病因”包括以下幾個方面。
3.2.1 渣漿泵選型不當
通常情況下,銅礦在濃縮后形成漿液應(yīng)用到渣漿泵中,型號為50ZJA-I-A50型,利用DN50焊管與壓濾機對漿口處進行連接。
泵設(shè)計流量為11m3/h,揚程為77m,進口礦漿的濃度為40%,壓濾機容積的最大值為3m3。與壓濾機的工作性質(zhì)相結(jié)合,當渣漿泵向壓濾機泵中輸送漿體時,礦漿便開始濃縮,也就是一邊泵送,一邊壓濾,屬于機組開始運行的首道工序。據(jù)計算可知,假設(shè)泵送流量固定不變,要想使整個濾室均充滿漿體,至少需要36min~40min。
3.2.2 壓濾機選型不當
本工程選擇的壓濾機型號為XMZYGSF150/1250-U型,主要包括機架、水洗、過濾、電氣控制、拉板等部分,關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)為:過濾壓力最大值為0.8Mpa,過濾面積為150m2,過濾工作溫度最大值為80℃,濾板外形尺寸為1250mm,工作壓力最大值為20MPa,過濾容積為3m2,壓榨壓力為1.8MPa,濾板為57塊。
(1)水洗裝置。在實際應(yīng)用過程中自動清洗困難較大,存在以下問題:一是皮帶傳動部件的故障率較高。在應(yīng)用過程中,皮帶常常打滑,容易從槽內(nèi)脫離。由于受到檢修空間限制,維修難度較大,導(dǎo)致檢修時間延長,處理一次需要花費30min左右;二是清洗機構(gòu)容易發(fā)生故障。當該機構(gòu)上下移動過程中,為了使每塊濾布均得到有效清洗,需要確保機構(gòu)與濾板在空間上一致,該項工作幾乎無法實現(xiàn)。
(2)自動拉板部分。該系統(tǒng)主要包括拉板小車、變頻電動機、鏈輪等等,受PLC的控制,使變頻電動機轉(zhuǎn)動起來,借助鏈條的拉力使小車完成拉板運動。不但可受程序控制,還可由手動控制,隨時對拉板的運行狀態(tài)進行掌握,如前進、后退、停止等等。在運行過程中,該設(shè)備拉板被逐塊拉開。為了確保貨物能夠自動掉落下來,可在濾板拉開時適當加速,但又可能出現(xiàn)脫槽情況,使速度與擺幅不受控制,影響卸料效率。受上述兩種因素影響,導(dǎo)致拉板卸一次料需要花費1.5h左右的時間。
將基礎(chǔ)條件、廠房等因素綜合考慮后,對壓濾機、砂泵等進行選型,方法如下。
(1)在砂泵選型時,可選用安徽泵業(yè)有限公司研制的65ZS-40型渣漿泵,流量為95m3/h,揚程為60m,通過計算可知,將濾室充滿的時間僅需4min。
(2)在壓濾機選型時,可選用景金壓濾機集團生產(chǎn)的KMZGF135/1250-U型設(shè)備,該設(shè)備是在原本壓濾機的基礎(chǔ)上進行改造,技術(shù)參數(shù)如下:過濾壓力最大值為0.8Mpa,過濾面積為135m2,過濾工作溫度最大值為80℃,濾板外形尺寸為1250mm,工作壓力最大值為20MPa,壓榨壓力為1.8MPa,濾板為51塊。
綜上所述,本文分別對濃密機與過濾機的濃密過濾所需面積進行計算,針對系統(tǒng)運行中存在的問題挖掘原因,并提出有效的解決對策。對設(shè)備重新選型后,一次壓濾循環(huán)只需要30min即可,生產(chǎn)能力每天達到310t,超過預(yù)計目標的兩倍,為后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的拓展和產(chǎn)能的提高創(chuàng)造了有利條件。