李建軍,姜永成,孟慶祥,單琪凱,王 巖,華秀萍,朱世偉,茍會利
(佳木斯大學 機械工程學院,黑龍江 佳木斯 154007)
打捆機作為目前秸稈收獲機械主流設備,其功能和穩定性愈加完善,正朝著自動化、智能化方向發展[1-2]。2014年,美國約翰迪爾公司(John Deer & Company)設計了打捆機控制系統并獲得專利(Bale Orientation Control System and Method for Agricultural Round Baler)。該打捆機草捆定位控制系統及其方法,根據打捆機尾門位置,控制草捆從尾門排出方向,當草捆密度到達一定值,使其位于理想出捆方向,尾門液壓缸被手動或自動打開,草捆停止轉動,從尾門下落[3]。我國劉超等人設計了圓捆機草捆隨車動態稱重系統,能夠對草捆質量進行動態監測[4]。肖章運用STEP7-Micro/WIN軟件編程,研發以PLC、觸摸屏、模擬量模塊為核心,配備相應傳感器、執行器全自動打捆機控制系統,所打草捆合格率100%,其他作業功能良好[5]。2017年的武漢國際農機展上,展出了來自全世界打捆機廠家近百款不同類型打捆機,主要包括:小方捆、大方捆打捆機;軟質牧草、硬秸稈打捆機;固定式、牽引式、自走式打捆機;打捆纏膜一體機、裝袋打捆機等。其打捆機械核心技術及電液配套系統已處于成熟階段,大可滿足本行業需求[6]。但是,上述打捆機控制系統普遍缺乏物聯網遠程監控功能,隨著新農村建設步伐的加快,農業集約化、信息化程度不斷提高,網絡化、智能化將是未來農業機械發展趨勢之一[7-8]。
物聯網技術在各行業有廣泛應用,其核心技術包括RFID、無線傳感及網絡通信技術等[9]。本系統將物聯網技術與智能控制技術結合運用于農機領域,提出基于臺達工業物聯網平臺DIACould網絡型圓捆機控制系統設計思路[10],利用無線傳感網絡采集打捆機動靜器件狀態,通過物聯網平臺完成信息交互,實現打捆機作業狀態遠程監控、位置定位、遠程熄火、故障遠程報警、工作量云存儲及畫面監控等,以期為圓捆機控制系統網絡化、智能化提供理論支撐與技術支持。
網絡型圓捆機控制系包括PLC、HMI、傳感網絡、電液閥門、網絡模塊及GPS模塊等,如圖1所示。臺達DX-2100L1網絡模塊作為系統核心負責打捆機現場與云平臺之間信息交互;傳感網絡負責采集主軸速度、液壓缸壓力,以及網刀、草刀、底門、尾門狀態等;PLC根據傳感網絡采集信息,按照打捆流程發出相應控制命令,進而控制電液閥門執行打捆動作;GPS定位模塊將打捆機位置信息實時傳送至云平臺供用戶查看,視頻監控負責采集駕駛室、打捆機及其工件關鍵部位畫面。

圖1 系統結構Fig.1 System structure
針對控制系統核心器件PLC、網絡模塊、GPS及網絡攝像頭模塊等進行選型。
2.1.1 PLC
輸入點為9個開關量,3個模擬量;輸出點為8個開關量;控制盒安裝位置為牽引機內部,空間狹小。選擇臺達DVP10SX小型PLC,程序容量為8k steps,RS-232與RS-485兩種通訊端口,兼容MODBUS ASCII / RTU通訊協議,擴展模塊臺達DVP16SP。
2.1.2 網絡模塊
臺達DIACould物聯網平臺通訊模塊有3種,分別為DX-2100L1(4G全網通版防破解控制器)、DX-2200(3G-GPS防破解控制器)及DX-2300(Product Overview)。由于打捆機作業信息數據量大,需高速網絡傳輸,因此選擇DX-2100L1網絡模塊。
2.1.3 GPS、網絡攝像頭模塊
為提高打捆機遠程控制權限及安全性,選擇具有遠程斷油功能金途JT-916型GPS模塊。視頻監控選擇安格華Q1-32G 4G全網通網絡攝像頭。
2.1.4 電源模塊
拖拉機蓄電池電壓為12VDC,PLC、HMI、傳感器所需電壓為24V,電流為1.5、1、0.5A,升壓模塊選擇誠控科技LY-KREE系列5A12V-24V。
2.2.1 PLC程序設計
運用臺達PLC編程軟件(Delta WPLSoft V2.4.6),按照打捆流程設計編寫梯形圖程序。主程序分手動、自動兩部分。其中,正常作業為自動模式,手動模式用于調試。打捆工藝流程如圖2所示。

圖2 打捆工藝流程圖Fig.2 Baling process flow chart
系統上電,各傳感器檢測尾門、底門開閉狀態及主軸轉速是否正常;開始打捆作業,草捆密度到達設定值后,向機手發出停車警報,開始纏網;纏網圈數到達設定值后執行切網動作,開啟尾門,草捆落下,流程結束。
2.2.2 HMI設計
HMI界面設計由臺達DOPSoft V4.00.04完成。如圖3~圖6所示。其中,界面分手動、自動、設置、報警4個模塊:手動模塊包含各打捆動作手動按鈕,各動作相互獨立,用于調試使用;自動模塊為正常工作模式,圖形化顯示打捆過程及運轉狀態。設置模塊包括測速定時、潤滑供油時長、報警時長、纏網圈數及草捆密度等;報警模塊存儲打捆機故障信息,方便檢修與維護。

圖3 手動界面Fig.3 Manual interface

圖4 自動界面Fig.4 Automatic interface

圖5 設置界面Fig.5 Setting interface

圖6 報警界面Fig.6 Alarm interface
設計時,采用臺達DIAcom軟件建立本地PC與網絡模塊間虛擬安全通道,完成本地PC與DX-2100L1所連接遠程設備通信;基于DIAViaw開發環境,設計打捆機遠程監控界面;根據金途GPS車輛管理系統,建立本地PC與GPS模塊、打捆機油路系統連接;安裝安格華V-CMS客戶端,連通駕駛攝像頭,實現打捆機作業狀態遠程監控、位置定位、遠程熄火、故障遠程報警、工作量云存儲、畫面監控等。設計思路如圖7所示。

圖7 物聯網設計思路Fig.7 Design of internet of things
2.3.1 DIAcom虛擬通道建立
通過網線將DX-2100L1連接本地電腦,配置電腦IP地址192.168.1.2~192.168.1.254之間,由本地瀏覽器輸入192.168.1.1,進入網絡配置,選擇動態分配IP地址,完成網絡模塊配置,建立虛擬安全通道,如圖8所示。

圖8 虛擬通道配置界面Fig.8 Virtual channel configuration interface
2.3.2 DIAView遠程監控界面設計
通過DX-2100L1建立本地PC與PLC通訊,將打捆機各作業狀態通過DIAView變量與PLC各輸入、輸出點及數據寄存器綁定,實現遠程設備狀態在線監控。監控界面由實時監控、歷史記錄、報警查詢、報表查詢、作業量記錄、U盤導出及參數設置等功能模塊組成,如圖9所示。其中,實時監控實現打捆機作業流程圖形化顯示,實時監測油缸壓力、卷網圈數、主軸速度、草捆密度、草刀狀態等;歷史記錄實現打捆機歷史作業狀態儲存及查詢;報警查詢實現記錄打捆機關鍵部件尾門、底門、油缸壓力、蜂鳴器、語音等異常,用于檢修與維護;報表查詢實現打捆機作業量畝數、捆數記錄;U盤導出實現作業量、打捆機狀態數據等自動生成Excel文檔,供用戶調用;參數設置實現對卷網圈數、草捆密度等參數遠程編輯。

圖9 遠程監控界面Fig.9 Remote monitoring interface
2.3.3 位置定位與遠程視頻監控功能設計
通過金途GPS模塊,獲取打捆機位置信息,運用4G路由器將其位置信息通過網絡傳至本地PC。本模塊帶有遠程斷油路功能,將其常閉繼電器NC接口與打捆機鑰匙門連接,實現遠程熄火。駕駛室和機身安裝4G網絡攝像頭,本地PC安裝V-CMS客戶端,獲取打捆機作業視頻畫面,實時查看駕駛室和打捆機及其關鍵部位視頻影像。
依托內蒙古華德牧草機械有限公司,為其9YGJ-2.2型打捆機配套網絡型圓捆機控制系統,進行穩定性試驗。2017年9-10月期間,在海拉爾特尼河農牧場對控制系統數據傳輸(實時監控)、視頻影像及GPS定位功能進行測試。測試方法:打捆機現場觸摸屏內數據變化到遠程DIAView界面內數據變化,中間相隔時間越短,表示其響應速度越快;視頻影像通過實際觀察,判斷其清晰度、流暢度;GPS定位功能,通過高德地圖手機端位置信息與金途GPS車輛管理系統位置信息對比,二者差異表示其位置準確性。
數據傳輸時間如圖10所示。由圖10可以看出:一天中,白天(8:00-18:00)每隔2h測試1次,夜間(18:00-8:00)測試1次,取均值。打捆動作響應和狀態參數從現場端傳輸至本地PC用時在0.7~1.7s之間,打捆動作響應時間曲線整體高于狀態參數傳輸時間曲線。打捆動作檢測由光電開關完成,其為開關量僅有0或1兩種狀態,數據量占用網絡資源少,用時短;打捆機狀態參數較多,且大多為連續變化模擬量,需數據變送器轉換再經PLC計算才能向本地PC傳輸,所以用時較長。
視頻監控畫面如圖11~圖16所示。

圖11 打捆機前身Fig.11 The front of baler

圖12 牽引機車頭Fig.12 Tractor head

圖13 駕駛室控制器Fig.13 Controller in cab

圖14 網卷Fig.14 Net package

圖15 撿拾器Fig.15 Pick-up device

圖16 草刀Fig.16 Grass knife
由圖11~圖16可以看出:清晰度和整體流暢度可滿足觀測要求,牧場區4G信號強度較弱,會出現不同程度卡頓;打捆機運行狀態下有強烈震動,監控畫面出現不同程度抖動,此問題有待進一步研究解決。
遠程PC客戶端定位畫面和高德地圖手機定位畫面如圖17和圖18所示。
由圖17~圖18可知:運用高德地圖手機端進行位置定位,與本地PC金途GPS車輛管理系統提供位置信息對比,二者差異較小,定位信息真實可靠;將打捆機鑰匙門油路線引出,連接遠程斷油路模塊常閉繼電器NC接口,遠程車輛管理系統發出斷油命令,可實現遠程熄火。

圖17 遠程PC客戶端定位畫面Fig.17 Remote PC client location screen

圖18 高德地圖手機端定位畫面Fig.18 Amap mobile phone terminal location picture
以圓捆機控制系統為研究對象,運用物聯網技術,提出了基于臺達工業物聯網平臺DIACould網絡型圓捆機控制系統設計思路。系統由PLC、HMI、傳感網絡、電液閥門、網絡模塊及GPS模塊等構成。工作時,利用無線傳感網絡,采集打捆機動靜器件狀態,PLC根據傳感網絡采集信息,發出相應控制命令,HMI人機交互,電液閥門負責輸出打捆機各部件動作,網絡模塊完成云平臺信息交互,GPS模塊采集位置信息,實現了打捆機作業狀態遠程監控、位置定位、遠程熄火,故障遠程報警、工作量云存儲及畫面監控等功能。經試驗,系統數據實時高效傳輸,各項功能良好,運行穩定,可為打捆機控制系統網絡化、智能化提供理論支撐與技術支持。