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重堿帶濾機(jī)系統(tǒng)改造

2019-12-19 01:39:52
純堿工業(yè) 2019年6期
關(guān)鍵詞:液位

(江西晶昊鹽化有限公司純堿分公司,江西 樟樹(shù) 331200)

1 帶濾機(jī)系統(tǒng)改造背景

江西晶昊純堿裝置設(shè)計(jì)有兩臺(tái)進(jìn)口菲力普水平真空帶式過(guò)濾機(jī),有效過(guò)濾面積54 m2;總寬度(不含驅(qū)動(dòng)裝置)3 850 mm,真空覆蓋的寬度3 000 mm;總長(zhǎng)度23 970 mm,真空覆蓋的長(zhǎng)度18 000 mm。這兩臺(tái)帶濾機(jī)是新的設(shè)備,2018年7月27日投入生產(chǎn),試生產(chǎn)初期帶濾機(jī)運(yùn)行不夠穩(wěn)定。由于出堿液波動(dòng)大,帶濾機(jī)常出現(xiàn)“拉稀”、“跑偏”等故障而停機(jī),重堿鹽分有時(shí)較高、損失率較大,造成真空機(jī)有時(shí)拉氣量小而喘振,給生產(chǎn)帶來(lái)較大困難。

2 原因分析

1)出現(xiàn)“拉稀”:①碳化取出液碳化結(jié)晶差;②真空機(jī)吸空閥開(kāi)度大,而濾過(guò)尾氣總管調(diào)節(jié)閥開(kāi)度較小,導(dǎo)致真空度太小;③濾帶轉(zhuǎn)速過(guò)快,濾餅厚度不均勻;④碳化出堿液放量過(guò)小,帶濾機(jī)調(diào)節(jié)不好。

2)濾布跑偏:①碳化出堿液放量波動(dòng)大;②出堿總管直徑相比下堿管較大,安裝沒(méi)有落差小,尾端易積堿;③碳化取出液放量大,濾餅較厚,造成濾布受損;④濾布、皮帶沖洗水量太小,沖洗水含堿量較大,噴嘴堵塞;⑤濾布刮刀由于沒(méi)有調(diào)整到位,不能刮凈濾布上的濾餅。

3)產(chǎn)能低:①碳化出堿槽堵塞,未及時(shí)清理,出堿流量不均勻;②出堿分布器調(diào)節(jié)板不合理,出堿液沒(méi)有緩沖釋放空間,帶氣出堿液從裙邊溢出;③濾布有效濾過(guò)面積沒(méi)有得到充分利用,一、二、三段洗水槽和擋皮分布位置擺放靠后,間隔太大,造成吸空干燥區(qū)相應(yīng)減小,水分高。

4)重堿鹽分有時(shí)較高,損失率較大:①一段洗水桶高度低,雷達(dá)液位計(jì)安裝不合理,洗水經(jīng)常性溢出,造成雷達(dá)液位計(jì)檢測(cè)誤差大,液位波動(dòng)大,液位調(diào)節(jié)無(wú)法滿足工藝要求;②二段洗水桶容量較小,濾布洗水有波動(dòng),排水不暢,造成液位波動(dòng)大;③二段洗水泵出口未裝調(diào)節(jié)閥,造成氣液分離罐液位不穩(wěn),一段洗水流量不穩(wěn)。出堿液放量較大時(shí),通過(guò)出堿分布器前后冒出,分布器前端由于擋皮圍擋的空間有限,常有出堿液中的氣帶液從濾帶裙邊溢出;④碳化出堿液流量變化大,造成濾過(guò)一、二、三段洗水流量調(diào)節(jié)不及時(shí)。

5)真空機(jī)喘振:①碳化出堿液量太小,結(jié)晶細(xì);②帶濾機(jī)轉(zhuǎn)速過(guò)快,濾餅太薄,厚薄不均;③濾過(guò)尾氣總管調(diào)節(jié)閥開(kāi)得太大,濾布大面積暴空,造成真空機(jī)拉氣量超負(fù)荷而喘振。

3 流程改造

1)由于經(jīng)常受到外來(lái)因素影響,帶濾機(jī)進(jìn)料管必須盡快開(kāi)關(guān),否則帶濾機(jī)會(huì)受到損壞,有時(shí)還會(huì)“拉稀”。我們將手動(dòng)閥改為電動(dòng)漿液閥,生產(chǎn)突發(fā)事故時(shí),可立即停止進(jìn)料;真空容易控制,不易拉稀。

2)針對(duì)一段洗水桶液位不穩(wěn),考慮到它只起緩沖作用,我們將它去掉,一段洗水泵進(jìn)口管直接接氣液分離器落水管,通過(guò)流量來(lái)調(diào)節(jié)控制,以確保氣液分離器液體排放通暢。實(shí)踐證明生產(chǎn)效果良好,由于不存在真空高影響氣液分離器液體排放,取消氣液分離器落水管“U”型彎進(jìn)1段洗水桶,直接進(jìn)一段洗水進(jìn)口管,另加裝一排氣閥,確保一段含氨的洗水全部回收利用。

3)取消一段洗水桶雷達(dá)液位控制系統(tǒng),保留原流量自動(dòng)控制系統(tǒng),通過(guò)管道自動(dòng)閥控制一段洗水流量,從而解決一段洗水桶容量小,雷達(dá)液位計(jì)波動(dòng)的問(wèn)題。

4)為了保護(hù)濾布、皮帶不受損,當(dāng)碳化取出液流量較大時(shí),我們將一、二、三段洗水槽進(jìn)水管采用軟連接,確保出堿液波動(dòng)較大時(shí),受到?jīng)_擊而得到緩沖,濾布、皮帶不損傷。

5)針對(duì)出堿液大管末端坡度小,碳化取出液流量小易結(jié)晶堵管,我們?cè)谄湮捕碎_(kāi)孔,可用鐵耙清除積堿,確保帶濾機(jī)進(jìn)料流速平穩(wěn)。

6)刮刀安裝太緊,濾布易受損;太松,濾布易沾料,沖洗不凈,濾布皮帶易跑偏。我們改造可調(diào)整刮刀松緊裝置后,濾帶不“剩料”,洗水槽不用經(jīng)常清理濕堿。帶濾機(jī)下部濾布一段位置太松,在上面常有積水,我們?cè)黾右粸V布托輥,確保濾布張緊有度,濾布、皮帶基本沒(méi)有跑偏。

7)由于有時(shí)一段洗水流量較大,原DN100管道無(wú)法滿足氣液分離器液位控制要求。在一段洗水泵的進(jìn)口DN150的母管上接一根DN50旁路管至母液桶,可調(diào)節(jié)氣液分離器液位。由于二段洗水有時(shí)流量較大,為了節(jié)約用水、回收氨,我們將其改溢流至一段洗水進(jìn)口管,洗水充分利用,可減少二段洗水桶含氨的洗水溢出。

8)將碳化六樓軟水高位水箱溢流水改至二段洗水桶,確保二段洗水桶液位穩(wěn)定,又減少煅燒爐氣洗滌液含氨洗水溢出。

9)由于帶濾機(jī)真空母液管中間有隔板,含氨和鹽分較高的母液直接經(jīng)母液分離器分離,從下部排至母液桶;而含氨和鹽分較低的母液經(jīng)氣液分離器分離,從下部通過(guò)一段洗水泵循環(huán)打至一段洗水槽。這樣碳化取出液流量較大時(shí),母液分離器生產(chǎn)能力不能滿足生產(chǎn)要求。因此我們將真空盒濾液分配板往氣液分離器端下移0.5 m,確保母液分離罐液位穩(wěn)定;將氣液分離大管母液盲板往氣液分離器端下移,同時(shí)真空盒隔板也相應(yīng)往同一方向調(diào)節(jié),確保一段洗水流量穩(wěn)定。

圖1 改造后的工藝流程

4 設(shè)備改造

1)出堿分布器、一段洗水導(dǎo)流板安裝止動(dòng)擋板,確保出堿液波動(dòng)較大時(shí)出堿分布器、一段洗水槽不被沖垮,迫使帶濾機(jī)自停,而損傷帶濾機(jī)。可溢流的進(jìn)料槽通過(guò)裙板給水,在帶濾機(jī)的整個(gè)寬度上分布水流。對(duì)洗水器進(jìn)行調(diào)節(jié)手輪系統(tǒng)支撐,使帶聚丙烯輥?zhàn)右约耙粋€(gè)滑輪緊固件固定在框架上。

2)調(diào)整出堿分布器分布板,使出堿液從前端溢流生產(chǎn),確保過(guò)濾真空區(qū)盡可能加長(zhǎng),增加帶濾機(jī)有效生產(chǎn)能力。

3)加高出堿分布器排氣管,使出堿液不因內(nèi)有氣體湍動(dòng)而使出堿液從帶濾機(jī)溢出。

4)在帶濾機(jī)尾部調(diào)整擴(kuò)大出堿液緩沖分布區(qū),確保出堿液放量較大時(shí),出堿液不從裙邊溢出。

5)在出堿分布器前面,擴(kuò)大真空吸干區(qū),確保有足夠的真空吸干過(guò)濾面積,有效增加吸干生產(chǎn)時(shí)間。

6)出堿分布器后端分布板盡可能部出料,確保料液從前部出料,這樣,有足夠的緩沖時(shí)間,出堿液不會(huì)溢出,也相應(yīng)增大了有效過(guò)濾面積。

7)出堿分布器前端分布板出料改為從底部出料,這樣可確保料液分布均勻,不會(huì)從裙邊溢出。

8)由于出堿槽和出堿分布器有較大位差,碳化取出液經(jīng)過(guò)出堿槽流經(jīng)DN600的出堿總管,有時(shí)碳化取出液較少,總管尾部易有積堿堆積,易造成出料不暢,因此,我們?cè)诔鰤A總管尾部開(kāi)了一個(gè)DN400的清理孔。在寬2 900 mm魚(yú)尾型的布料器增加了橡膠裙板,可對(duì)進(jìn)料區(qū)域橫向保護(hù),在相距1 500 mm位置上增設(shè)兩個(gè)φ340的觀察孔,觀察料液分布情況,在A-A剖面上可見(jiàn),加裝兩個(gè)746×200×400 mm的排氣孔。這樣可減弱大量出堿取出液的氣液沖擊,解決了由于位差造成的對(duì)濾布和皮帶造成的沖擊,使濾布和皮帶不易跑偏。

圖2 改造后的出堿分布器

5 改造后效果

改造后一年多,生產(chǎn)一直比較平穩(wěn),濾布也沒(méi)有損壞。按設(shè)計(jì)院和帶濾機(jī)廠家要求,帶濾機(jī)皮帶、濾布沖洗潤(rùn)滑水、出堿液洗水,原每噸堿要消耗軟水0.72 m3,我們經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,利用尾氣凈氨洗水循環(huán)利用,每噸堿減少了0.17 m3軟水消耗,每臺(tái)帶濾機(jī)最大產(chǎn)能從出堿液280 m3/h增大到360 m3/h,以純堿計(jì)39 t/h增大到50 t/h.固體回收率大于98%,濾液固含量也小于0.5 g/L。

表1 帶濾機(jī)系統(tǒng)改造前后濾餅鹽分和水分對(duì)比

6 結(jié) 語(yǔ)

我司經(jīng)過(guò)對(duì)帶濾機(jī)系統(tǒng)多次技術(shù)改造,加強(qiáng)對(duì)操作工崗位技能培訓(xùn),杜絕了“拉稀”、“跑偏”現(xiàn)象,重堿鹽分、損失率有效控制在品質(zhì)允許范圍內(nèi),真空機(jī)喘振等現(xiàn)象也沒(méi)有發(fā)生。帶濾機(jī)在一年多生產(chǎn)運(yùn)行中保持了常態(tài)化,增大了產(chǎn)能,延長(zhǎng)了配件的使用壽命,最重要的是,在保證重堿的指標(biāo)控制符合廠控指標(biāo)的同時(shí),減少了能源以及物料的消耗,降低了重堿洗水量,減少了氨的揮發(fā)損,改善了操作環(huán)境。為純堿裝置長(zhǎng)周期持續(xù)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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