鄧莉 徐軻 王旭 張傳斌 張長
徐州徐工履帶底盤有限公司 江蘇徐州 221000
某公司生產的7t大型礦用挖掘機,其使用1000h后鏈軌總成出現卡滯,卡滯部位如圖1所示。
該挖掘機總成鏈軌結構如圖2所示,初步判斷卡滯有以下4種原因:一是鏈軌總成壓裝過程中間隙尺寸不合格,導致兩相鄰鏈軌節結構性干涉,不能靈活轉動[1-3]。間隙導致的鏈軌節卡滯,一般出現在早期故障中;二是銷套內孔錐度不合格或缺少錐度,導致壓裝完成后,銷套兩端出現“縮口”,在使用過程中隨著軸套變形導致干涉,嚴重時,出現卡滯;三是銷套內孔粗糙度偏大,導致銷套與銷軸之間異常磨損,引起結構性變形,以致于卡滯;四是密封圈性能不合格,早期黃油溢出,摩擦生熱,加速磨損,軸套之間間隙小時會出現燒結,影響履帶的轉動靈活性[4]。
針對卡滯問題進行了拆解分析,發現銷套內孔缺少錐度,銷套內孔粗糙度不合格達Ra6.3以上,密封圈永久壓縮變形達70%,嚴重超出技術要求(≤40%)。針對以上問題,進行改進,如下:
為保證銷套壓裝后內孔尺寸控制在合理范圍,對銷套內孔結構進行改進,將銷套內孔增加單邊0.1mm的間隙,錐度長度根據實際壓裝縮孔位置進行確定。在此基礎上改進銷套內孔粗糙度至Ra3.2,減小軸套之間的磨損,增長使用壽命。不但可以解決壓裝問題,又避免了產生的縮口問題,相同時增加了黃油的注油量,延長潤滑時間[5]。
密封圈主要用于封油、防塵,在保證軸套之間潤滑方面起到重要作用,其中永久壓縮變形量是密封圈重要的性能指標。根據不同檢測條件確定密封圈的技術要求,行業內多采用實物檢測,試驗之前對密封圈進行切除唇邊在設計壓縮量的條件下,滿足80℃,70h條件下,壓縮變形≤40%。
通過對改進后的連軌總成進行批量裝機驗證,轉動靈活性得到大幅提高,卡滯問題得到解決,進一步提升了該挖掘機工作可靠性和工作效率,極大的降低了維修成本。