劉彬
中國鐵路呼和浩特局集團有限公司集寧機務(wù)段 內(nèi)蒙古烏蘭察布 012000
①竄車故障:竄車故障主要是由如下幾個方面的原因所引起的:第一,性能控制級CPU死機。性能控制機CPU主要是安裝在SBC板上,而SBC板與其它插件之間存在著十分緊密的聯(lián)系,并共同組成了總線計算機系統(tǒng)[1-2]。在這種情況之下,如果這些插件之中的某一個元件出現(xiàn)損壞或者故障,就很有可能導(dǎo)致CPU死機情況的出現(xiàn);第二,性能控制級信號產(chǎn)生與傳遞錯誤。當(dāng)場效應(yīng)管出現(xiàn)損壞狀況時,就會對調(diào)整值Isin出錯,例如在牽引過程中,調(diào)速手柄在零位,與之相應(yīng)對的Isin應(yīng)為0V,但出錯時達(dá)到了7.5V,便會導(dǎo)致竄車故障的發(fā)生;第三,性能控制級與變流器控制級的級間串行通信不正常。當(dāng)變流器控制級與SBC板通信失敗時,便不會出發(fā)脈沖,則此時電機的電流為0,在這種情況之下牽引控制量增大,當(dāng)通信回恢復(fù)之后,便會產(chǎn)生一個移相角相對較小的出發(fā)脈沖信號,進到導(dǎo)致竄車故障的出現(xiàn)[3]。
②操縱換向手柄時跳主斷路器:這一故障發(fā)生的原因主要包含如下幾個方面:首先,機箱端部聯(lián)結(jié)器插頭的插片短接;第二,數(shù)字量I/O插件上的板內(nèi)繼電器觸點短接;第三,除此之外如果傳感器在某些原因下出現(xiàn)損害,也會在一定程度上導(dǎo)致這一故障的發(fā)生,因為傳感器損壞會使得過壓信號錯誤,會出現(xiàn)跳主斷的情況。
③無流故障:首先,在性能控制級CPU死機的情況之下,會在一定程度上導(dǎo)致牽引控制量計算錯誤,當(dāng)錯誤值為零時,便會造成物流故障;其次性能控制級信號產(chǎn)生與傳遞錯誤時會促使?fàn)恳蛘咧苿涌刂屏垮e誤,當(dāng)錯誤值為零時也會產(chǎn)生無流故障;最后,脈沖控制器或者其它插件出現(xiàn)問題或者故障時,會促使無觸發(fā)脈沖的產(chǎn)生,進而導(dǎo)致無流故障。
一般情況下,顯示診斷部分的故障主要表現(xiàn)在兩個方面:一方面是機車上遠(yuǎn)距離串行通信可靠性故障,另一方面是接口芯片破壞故障。對于可靠性而言,會有諸多因素對其造成一定程度的影響,例如布線方式、通信電纜類型、供電地線接法等。對于接口芯片的易損問題,原因主要包含如下幾個方面:①因顯示控制箱電源板燒毀而造成接口芯片損壞,這種情況下芯片損壞的數(shù)量往往較多,且有可能對其它芯片造成一定程度的影響;②在通信過程中,存在著一定的發(fā)送競爭,進而會對接口芯片造成影響,容易損壞;③硬件電路設(shè)置不合理以及通信線上強干擾、過電壓等情況也會促使接口芯片損壞。
在機車系統(tǒng)之中,硬件電路具有一定的通用性,將之移植到其它型號的電力機車系統(tǒng)中較為便利。針對硬件電路,可以考慮在內(nèi)部的一些插件之上選用集成度更高的芯片,并對電路的設(shè)計與制作做出進一步的簡化與調(diào)整,以雙面板代替原先的多板層,通過上述方法可以對硬件電路做出有效的改進。
數(shù)字集成電路在微機控制系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用,具有一定的靜電保護作用,但是在實際運行過程中,產(chǎn)生的靜電能量可能會超過集成電路的靜電保護限度。基于這一情況的考慮,也可以采取靜電隔離與泄放措施,例如將器件放置于金屬容器內(nèi)或者運用鋁箔包封裝后再當(dāng)如普通容器當(dāng)中。除此之外,需要注意的是在工作臺上可以鋪厚度在2-3mm的金屬板,并對其進行有效的接地處理。
要想提升微機控制系統(tǒng)運行的可靠性與穩(wěn)定性,就必須對其元器件質(zhì)量進行有效的提升,做好日常維護檢查工作,及時替換掉老化的元器件,并進一步嚴(yán)格工藝要求,在檢查過程中如果發(fā)現(xiàn)元器件異常,應(yīng)及時對其進行維修,必要時更換[4]。只有對系統(tǒng)元器件質(zhì)量進行有效的把控,才能提升系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性與可靠性,進而減少故障發(fā)生的概率。
在SS4型機車的微機控制系統(tǒng)中,運用了一定量的集成塊插座,通過集成塊插座可以對實現(xiàn)對于故障查找與調(diào)試便利性的有效提升,然而集成塊插座本身也有可能因接觸不良而引發(fā)故障。基于這一方面的考慮,應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際情況對系統(tǒng)中集成塊插座的應(yīng)用數(shù)量進行適當(dāng)?shù)臏p少,尤其是對于管腳相對較少的集成塊,可以將其直接焊死在印制板之上。
除了上述的幾個改進與優(yōu)化項之外,為了降低SS4型電力機車微機控制系統(tǒng)的故障率,并對系統(tǒng)運行的可靠性與穩(wěn)定性進行一定程度的提升,需要統(tǒng)籌全局、抓住細(xì)節(jié),對系統(tǒng)的細(xì)節(jié)方面做出調(diào)整與優(yōu)化,例如對系統(tǒng)的顯示診斷部分進行通信可靠性的提升,并加快顯示器的顯示與換屏速度等。
本文主要針對SS4型電力機車微機控制系統(tǒng)故障的處理進行研究與分析。首先從控制部分故障與顯示診斷部分故障連個方面闡述了SS4型電力機車微機控制系統(tǒng)的故障,然后在此基礎(chǔ)之上從硬件電路、數(shù)字集成電路、元器件質(zhì)量、集成塊插座以及細(xì)節(jié)等方面對SS4型電力機車微機控制系統(tǒng)改進策略做出了有效分析。