(岳陽長嶺設備研究所有限公司, 湖南 岳陽 414012)
近年來,隨著加工原油的劣質化,加氫裝置銨鹽結晶的問題越來越突出,經常會出現反應系統壓力降增加和循環氫量降低等問題,導致裝置無法長周期正常運行。系統結鹽已逐漸成為制約加氫裝置“安穩長滿優”運行的重大隱患。 該文以某煉油廠柴油加氫裝置反應流出物系統為研究對象,對銨鹽結晶過程進行模擬研究,分析了不同Cl和N含量對銨鹽結晶溫度的影響,提出了控制銨鹽結晶的措施。
某煉油廠柴油加氫裝置以直餾柴油和焦化柴油的混合油為原料,在反應器中發生加氫反應,從反應器出來的加氫生成油經換熱器、空冷器和水冷器冷卻至40 ℃,進入高壓分離器和低壓分離器等進行氣、液分離。柴油加氫裝置工藝流程見圖1。

圖1 柴油加氫裝置工藝流程
原料進料量為265.7 t/h;原料中N元素質量分數為1 000 μg/g,Cl-質量分數為10 μg/g,S元素質量分數為6 000 μg/g;換熱器介質入口溫度為290 ℃,出口溫度約為132 ℃,操作壓力約為7.73 MPa。柴油餾程及氣相的組分見表1和表2。

表1 柴油的蒸餾數據

表2 氣相組分 φ,%
結合柴油加氫系統的工藝流程,運用HYSYS軟件對典型工況進行建模并計算。針對加氫系統所建的模型見圖2。
根據上述的工藝流程,通過HYSYS進行過程模擬,可以得到柴油加氫系統中加氫反應流出物在油相、氣相和水相中的物性參數。

圖2 柴油加氫系統模型
根據NH3和HCl在模擬過程中的三相的摩爾流量隨溫度的變化情況可知NH4Cl的Kp值隨溫度的改變而變化。結合NH4Cl的實際結晶曲線,可以確定出銨鹽在柴油加氫系統冷卻時的結晶溫度,見圖3。

圖3 實際工況下氯化銨的結晶溫度
從圖3可以看出,NH4Cl的Kp曲線與K1相交匯于一點,所對應的溫度約為221.5 ℃。說明在該模擬工況下,NH4Cl從溫度降到221.5 ℃或以下時便會開始沉積結晶。柴油加氫反應流出物換熱器E101C入口溫度約為280 ℃,出口溫度約為210 ℃,所以NH4Cl的結晶發生在換熱器E101C中。
裝置停工檢修期間,對反應流出物換熱器進行了開蓋檢查,發現E101C管箱及管束內均存在不同程度的銨鹽結晶,E101/A,B管束內未發現明顯的銨鹽,與仿真模擬結果基本吻合。
在基準仿真參數的基礎上,其中N元素質量分數為1 000 μg/g,S元素質量分數為6 000 μg/g,改變原料進料量中Cl-的質量分數,Cl-質量分數分別取1,5,10,15,20和25 μg/g,注水量為14 t/h,操作壓力為7 730 kPa,進行NH4Cl沉積失效的數值模擬。根據計算,可得不同Cl含量時的Kp值溫度曲線,見圖4。由圖4可知,隨著原料中Cl含量的增加,NH4Cl沉積溫度明顯提高。

圖4 Cl含量與NH4Cl結晶溫度的關系
在基準仿真參數不變的基礎上,其中Cl質量分數為10 μg/g,S質量分數為6 000 μg/g,改變原料進料量中N質量分數,分別為500,1 000,1 500和2 500 μg/g,注水量為14 t/h,操作壓力為7 730 kPa,進行NH4Cl沉積失效的數值模擬。N含量不同時的沉積溫度變化見圖5。由圖5可知,隨著原料中N含量的增加,NH4Cl的沉積溫度逐漸升高,但提升的幅度不是很大,這是因為原料中N的含量遠多于Cl含量,故原料中N含量的增加對沉積溫度的升高影響不明顯。

圖5 N元素含量與NH4Cl結晶溫度的關系
銨鹽結晶的根源是因為煉油系統中存在氯,減少系統中氯含量是減緩氯化銨腐蝕的最有效的方法,氯元素主要來自:
(1)原料油(電脫鹽效果不佳)。
(2)循環氫(重整氫等氫源沒有脫氯)。
(3)裝置注水中含有氯。
(4)油田注入的助劑中含有氯。
一方面從源頭減少氯的含量,注水工藝采用低氯水,在循環氫的氫源中進行脫氯處理(在進入加氫反應之前加脫氯罐等措施);另一方面裝置加工的原料油必須符合設計要求,保持原料的氯含量穩定,避免氯含量的劇烈變化對加氫裝置造成的沖擊。
(1)注水位置:根據氯化銨在換熱系統中的結晶溫度,在銨鹽開始結晶的溫度所在位置的前一段距離可采取注水工藝。
(2)注水量:在注水部位保證足夠的注水量,使得至少總注水量25%的水呈液態。
(3)注水水質:換熱系統中所注的水可以用除鹽水、凈化水、蒸汽冷凝水、制氫酸性汽提水和除氧水等,但是必須要控制所注水的鹽含量,特別是氯化物含量。
(4)注水方式:核算注水點前物料的相對濕度,在干態下建議采用間歇性注水方式,濕態下采取連續注水方式。
向系統中注入合適的緩蝕劑是一種操作簡便、低成本、實用性強的防腐蝕方法,緩蝕劑可以在管壁上形成保護膜,從而緩解銨鹽結晶所產生的腐蝕。
該環境下耐蝕性從低到高的排序如下:碳鋼、低合金鋼、300系列不銹鋼、合金400、雙相不銹鋼、合金800和825、合金625和C276。
針對柴油加氫空冷模擬系統,以現場基礎工藝參數:原料進料量為285.7 t/h、原料中N質量分數為1 000 μg/g、Cl-質量分數為10 μg/g、S質量分數為6 000 μg/g、壓力7 730 kPa、注水量為14 t/h時來進行計算, 氯化銨結晶溫度約為220 ℃,柴油加氫反應流出物換熱器E101C入口溫度約為280 ℃,出口溫度約為210 ℃,所以NH4Cl的結晶發生在換熱器E101C中。
隨著原料中氯質量分數從5 μg/g上升至25 μg/g時,NH4Cl沉積溫度從192.5 ℃上升到了235.4 ℃。隨著原料中N含量的增加,NH4Cl的沉積溫度逐漸升高,但提升的幅度不是很大,這是因為原料中N的含量遠多于Cl含量,故原料中N含量的增加對沉積溫度的升高影響不明顯,氯化銨鹽結晶速率主要取決于原料中Cl含量。