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地鐵復(fù)軌救援設(shè)備故障分析及預(yù)防措施

2019-10-26 03:32:54劉洪春史文飛金駿霖
設(shè)備管理與維修 2019年10期
關(guān)鍵詞:故障系統(tǒng)

于 洋,劉洪春,史文飛,尹 星,金駿霖

(青島地鐵集團有限公司運營分公司車輛部,山東青島 266000)

1 復(fù)軌救援概述

1.1 救援方法及設(shè)備

我國《鐵路交通事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理條例》將鐵路交通事故劃分為兩大類:第一類是車輛在運行過程中與其他障礙物相撞事故;第二類是車輛發(fā)生脫軌、火災(zāi)、爆炸等事故[1]。地鐵作為鐵路交通的重要組成部分,脫軌事故的發(fā)生將直接威脅司乘人員人身安全。

目前,國內(nèi)外采用較多的救援設(shè)備及方法主要分為3 類[2]:①起重機救援方法為吊復(fù)法;②牽引機車/復(fù)軌器拉復(fù)法;③液壓頂復(fù)機具頂復(fù)法。由于頂復(fù)法使用的設(shè)備性能較好、安全系數(shù)較高,因此,在一般脫軌事故中采用率較高。

1.2 頂復(fù)法復(fù)軌救援設(shè)備系統(tǒng)組成及工作原理

某地鐵鐵路復(fù)軌系統(tǒng)主要包括液壓泵站、控制臺、多級式頂升油缸、組合墊塊、復(fù)軌橋、橫移系統(tǒng)(含橫移油缸)、帶快速接頭的高壓油管等[3],見圖1。工作原理(圖2):液壓泵站給各執(zhí)行元件提供油壓,安裝在控制臺的控制閥控制頂升油缸、橫移油缸的頂出和縮回,完成機車豎直方向和橫向移動,實現(xiàn)機車復(fù)軌作業(yè)。

圖1 復(fù)軌救援設(shè)備系統(tǒng)組成

2 油缸活塞桿頂出無法縮回問題分析及解決措施

2.1 機械系統(tǒng)故障

機械方面的原因:①活塞桿與缸筒間阻力增大,表現(xiàn)為密封圈損壞、活塞桿與缸筒內(nèi)壁磨損等;②活塞桿受到較大的側(cè)向力,根本原因是負(fù)載方向與活塞桿收縮方向不在同一條直線上,表現(xiàn)為活塞桿彎曲變形、受力點偏心等。

圖2 復(fù)軌作業(yè)原理

檢查與處理方法:若檢查受力點不在活塞桿中心位置,需卸載后重新找正;若活塞桿已產(chǎn)生彎曲變形,需更換新的活塞桿;若上述現(xiàn)象均不存在,需拆解檢查油缸內(nèi)部是否存在密封圈損壞、活塞桿與缸筒內(nèi)壁磨損等,及時更換新的配件或直接更換油缸。

2.2 液壓系統(tǒng)故障

液壓系統(tǒng)方面的原因包括[4]:①油路堵塞,表現(xiàn)為油路中存有油垢、泥沙和鐵屑等污物;②控制油路問題,表現(xiàn)為控制閥損壞、鎖定、不動作等導(dǎo)致的回油路沒有打開;③液壓系統(tǒng)其他問題,如液壓油箱中液壓油過滿、液壓系統(tǒng)中存有大量空氣、液壓油泄漏等。

檢查與處理方法:首先檢查液壓系統(tǒng)是否存在泄漏點、液壓油是否過滿等;若系統(tǒng)壓力波動較大,應(yīng)首先進(jìn)行系統(tǒng)排氣,排氣時液壓泵站位置應(yīng)高于其他液壓部件,油缸平放且進(jìn)回油口朝上,多次伸縮保證氣體排盡;若排除上述原因,拆解管路以及控制閥件,檢查是否存在管路堵塞(特別是通徑較小的管接頭和控制閥閥口處)、閥芯卡滯、控制閥電磁或機械操縱部件損壞等問題;排除以上問題后,可排查系統(tǒng)自鎖閥件是否自鎖。

2.3 操作不當(dāng)

人為操作不當(dāng)包括須手動操作的截止閥、泄壓閥等未打開,連接管路時接反或未固定牢固,不同操作者動作不同造成人機匹配差異等,應(yīng)保證有著豐富實作經(jīng)驗的操作者開展機車復(fù)軌救援作業(yè)。

3 案例分析

3.1 故障現(xiàn)象

在進(jìn)行某次機車脫軌救援演練試驗頂升油缸功能時,活塞桿頂出后存在縮回功能不穩(wěn)定現(xiàn)象,即活塞桿頂出后單次推動手動換向閥至“活塞桿縮回位”時,活塞桿有時縮回動作正常,有時無法縮回,反復(fù)試驗,故障現(xiàn)象一直存在。

3.2 原因分析

3.2.1 故障排除過程

經(jīng)檢查頂升點無偏心、油缸外觀無變形、管路接頭等處無油液泄漏等異常現(xiàn)象,初步懷疑故障原因為手動換向閥閥芯卡滯導(dǎo)致無法打到“活塞桿縮回位”,使頂升油缸進(jìn)、回油路無法換向,活塞桿無法縮回。經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn)手動換向閥機械動作部件無損壞、閥芯集成塊各通道無堵塞、閥芯無磨損現(xiàn)象,判斷手動換向閥無異常。

進(jìn)一步懷疑故障原因為液壓系統(tǒng)存有大量空氣導(dǎo)致壓力不穩(wěn)定,特別是由于油缸活塞桿通常不會全部頂出導(dǎo)致回油腔存有空氣。隨后進(jìn)行系統(tǒng)排氣,將液壓泵站放在高處,高于地面上的手動換向閥控制臺及頂升油缸等,頂升油缸平放且進(jìn)、回油口朝上,起機推動活塞桿至最大頂出位進(jìn)行排氣,隨后,操縱手動換向閥至“活塞桿縮回位”進(jìn)行活塞桿縮回試驗,仍存在縮回功能不穩(wěn)定現(xiàn)象。

3.2.2 故障分析

復(fù)軌救援設(shè)備液壓系統(tǒng)原理如圖3 所示,包含橫移回路和兩路相同的頂升回縮液壓回路。其中①為手動換向閥,用于控制進(jìn)、回油路的換向;②③④⑤均為單向閥,安裝于管路快速接頭處,當(dāng)管路快速接頭完全接合時,此單向閥被頂開,為常開狀態(tài),目的為在拆卸油管時,油液不泄漏、避免系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)入空氣;⑥為雙液控單向閥,即液壓鎖,作用是當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生大量油液泄漏、爆管等異常,系統(tǒng)壓力急劇下降時,2 個液控單向閥M,N 在彈簧力及油壓力的共同作用下均鎖閉,油路被阻斷,頂升油缸進(jìn)、回油路產(chǎn)生自鎖,頂升油缸無法動作,避免活塞桿突然縮回導(dǎo)致的機車傾覆事故;⑦⑧為安全鎖,起限壓保護作用,當(dāng)系統(tǒng)壓力過大時,溢流閥打開緊急泄壓,保護液壓系統(tǒng)元器件;⑨⑩為多級式頂升油缸,為橫移油缸。

經(jīng)反復(fù)試驗,輕推手動換向閥至“活塞桿縮回位”時,活塞桿縮回動作正常,快速推手動換向閥至“活塞桿縮回位”時,活塞桿無縮回動作反應(yīng),由此判斷故障原因為操作人員在操作手動換向閥至“活塞桿縮回位”時動作快慢不一,較快時由于頂升油缸進(jìn)、回油口處壓力變化較大觸發(fā)了液壓鎖自鎖保護功能,導(dǎo)致故障的發(fā)生,此現(xiàn)象也反向證明了液壓鎖的自鎖保護功能:防止頂升油缸回油過快導(dǎo)致無法控制兩側(cè)下降幅度引發(fā)的機車傾覆事故。

圖3 復(fù)軌救援設(shè)備液壓系統(tǒng)原理

3.3 預(yù)防措施

復(fù)軌救援設(shè)備操作者在使用手動換向閥操作頂升油缸活塞桿回縮動作時,一方面要注意兩側(cè)頂升油缸動作的一致性,另一方面則要注意操作手柄動作的快慢程度,在保證動作一致性的前提下,不宜過快推拉手動換向閥手柄,如圖4 所示,避免產(chǎn)生油路自鎖現(xiàn)象。

圖4 手動換向閥手柄操作示意

此外,故障處理過程中出現(xiàn)管路快速接頭無法接合現(xiàn)象,分析為管路快速接頭處單向閥起作用,油管內(nèi)充滿油且手動單向閥出油口處存在油壓,導(dǎo)致管路快速接頭處單向閥無法頂開,快速接頭無法接合,對此,可在關(guān)閉主系統(tǒng)進(jìn)油路的前提下,前后活動手動換向閥操作手柄,使內(nèi)部進(jìn)、回油路連通卸壓后,管路快速接頭便可正常、快速接合。上述故障均為操作者操作不當(dāng)導(dǎo)致,操作者應(yīng)深入了解該系統(tǒng)保護、自鎖等功能原理后方可操作使用設(shè)備。

4 總結(jié)

從機械系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、人為操作不當(dāng)3 個主要方面分析、總結(jié)可能導(dǎo)致油缸活塞桿頂出后無法縮回故障原因,并在實際故障處理過程中逐項排查,確定操作者操作不當(dāng)導(dǎo)致液壓鎖自鎖、油缸進(jìn)回油路鎖閉為故障原因。

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