張丹 鄒有序
摘要:鍋爐給水泵在運行中除了典型的出力不足、密封部件泄漏、軸瓦發熱等問題外,破壞性最大的就是振動問題。造成振動的因素較多,多個方面都有可能引起振動,本文簡單介紹給水泵的振動影響因素及處理辦法。
關鍵詞:鍋爐水泵;振動故障;診斷方法
引言
鍋爐給水泵是發電廠鍋爐供水最重要的輔助設備,給水泵振動過大會造成設備損壞,甚至造成鍋爐和汽輪機組停運,所以其安全可靠性尤為重要。
一、鍋爐給水泵結構與技術參數
某動力站鍋爐DG85 67X8給水泵為多級分段臥式離心泵,共兩臺,一用一各。為65t/h自各電站鍋爐輸送除氧水。單機試運時發現:泵661運行平穩,各部位振動都不超標;泵662振動異常,振幅從電機端到泵端依次增大。
泵662也只能作為緊急備用,即當泵661出現故障需要檢修時才短時間頂用。同時又發現同等負荷下泵662比泵661電流稍高,且電機外端軸承溫度高、平衡盤磨損快。
給水泵介質為除氧水、104~C,額定轉速2970r/min,給水泵額定流量85m3/h、揚程536m,電機功率220kW、電壓6000V、額定電流26.6A。1#軸承型號SKF6218;2#軸承型號NU218;3#、4#軸承為滑動軸承,內徑60mm、寬度60mm。額定轉速時振動值≤30 u m(全振幅)。
二、機泵振動分析及診斷處理
2.1排查
(1)給水泵與電機對中不好。用雙表復查聯軸器對中值,軸向和徑向最大偏差為O.06mm,都在允差范圍內。可以排除此原因。
(2)轉子與定子有碰擦現象,引起機泵振動。脫開聯軸器,單試電機,運行平穩。將給水泵解體檢查,轉子與定子無碰擦磨損的痕跡,只是平衡盤有磨損,約O.8mm。這一因素可以排除。
(3)軸瓦間隙、潤滑油溫度等參數控制不當。此次解體大修,嚴格按照《石油化工設備維護檢修規程》和該設備《安裝使用說明書》復查和調整了軸瓦間隙、瓦背緊力等,全部達到要求。潤滑油的牌號、溫度、黏度等都和泵661完全一樣,泵661已經平穩運行7年,所以振動原因也不在潤滑油上。
(4)轉子彎曲或存在動不平衡。解體后,首先對電機轉子和泵軸進行了彎曲度檢測,結果電機轉子和泵軸最大徑向跳動為0.02mm和0.03mm,都不超標。然后又將電機轉子和給水泵轉子(在泵軸上裝好所有葉輪、平衡盤、靠背輪等)外送進行動平衡試驗,未發現不平衡現象。
(5)半速渦動與油膜振蕩。渦動就是轉子軸在軸承做高速旋轉的同時,還環繞某一平衡中心做公轉運動。半速渦動就是軸徑公轉渦動頻率近似為轉速頻率的一半。資料介紹,半速渦動實際渦動頻率約為0.43~0.48倍轉速頻率。隨著轉速的升高,半速渦動成分的幅值逐漸增大,直至轉速升高到臨界轉速的兩倍附近時,渦動頻率與轉子臨界轉速頻率相重合,于是,轉子軸承系統發生激烈的油膜共振,也就是油膜振蕩。
通過認真分析,發生油膜振蕩的可能性幾乎沒有。第一,機泵的額定轉速為2970r/min,機泵在該轉速以下無臨界轉速,所以不存在機泵的轉速達到臨界轉速兩倍附近的條件,渦動頻率與轉子臨界轉速頻率重合的現象不會出現;第二,潤滑油溫度和黏度對油膜振蕩影響很大,通過調節冷卻水流量改變潤滑油溫度和黏度試圖降低軸承振動值,結果收效甚微;第三,泵661與泵662在結構尺寸、負荷、轉速、潤滑、冷卻等方面完全一致,泵661能夠長期平穩運行,證明產生油膜振蕩的可能性幾乎沒有。
(7)電機四個底角與底座接觸受力不均勻,俗稱“電機吊腳”。重新測量了電機底座的水平度,不超差。更換了備用電機,振動依然存在。每次松開一個電機地腳螺栓試運,振動值幾乎不變。由此可以排除此原因。
(8)用HG 8904C旋轉機械故障診斷系統采集數據,進行頻譜分析。特征頻率以1×、4X為主,伴有3×、5×頻,同時存在2×和5×以上高頻,頻率顯示非常亂,似乎是由多種原因引起的振動。
但之前幾乎對可能引起機泵振動的所有原因都進行了排除,更不可能同時存在造成振動的多種因素,問題的查找又一次陷入困境。
2.2分析
在此情況下,技術攻關小組決定換一個思路:先放棄振動原因的查找,轉而分析其他次要故障,如電機外端軸承溫度高、平衡盤磨損快、電流偏高等。首先檢查平衡系統,平衡盤問隙和硬度、平衡管和平衡孔及墊片直徑都沒問題。但平衡盤磨損快、電流大卻證明轉子的軸向力未得到有效平衡,是否有什么原因對水泵轉子施加了額外機械力,于是把視線轉移到聯軸器上。泵662使用的是彈性柱銷聯軸器,經過測量,兩個靠背輪之間的端面間隙為4.2mm,符合要求。在測量平衡盤問隙時,需要從靠背輪之間的端面間隙處撬動,使水泵轉子向高壓端移動,憑經驗感覺需要的力過大,且有彈性。
圖1中的10個彈性柱銷(每個彈性柱銷都是由多個彈性體組合而成)分別與靠背輪上的孔配合,當每個柱銷螺栓拔緊后,彈性柱銷在螺栓緊力的作用下變形,與孔抱緊,導致兩個靠背輪之間的軸向相對運動困難。后果是:
(1)當機泵帶負荷運行時,隨著工作壓力的變化,在平衡系統的作用下,水泵轉子會出現動態的軸向移動,正常情況下兩個靠背輪之間發生相對軸向位移,即水泵轉子軸向移動不會對電機轉子施加過大的軸向力。但在兩個靠背輪之間軸向相對運動困難的情況下,水泵平衡系統的軸向平衡力就會通過聯軸器傳遞給電機軸承,也就是說,聯軸器將電機轉子和水泵轉子強行拉向中間,由此在電機軸承和水泵平衡盤上都施加了一個額外的機械力。
(2)上述額外機械力抵消了部分平衡力,導致平衡盤與平衡板不能完全脫離,出現磨損。
(3)上述額外機械力也造成了電機1#軸承溫度升高。
(4)平衡盤機械摩擦是泵662電流偏高的原因。
(5)上述四個非正常狀態是機泵整體振動的原因。
2.3處理
(1)將10個彈性柱銷外徑車掉lmm,安裝試運,振動值有所下降,見到了效果,說明查找原因的思路是對的。
(2)逐漸減少10個彈性柱銷螺栓緊力,機泵振動值也隨之下降。
(3)將原彈性柱銷聯軸器更換為軸向、徑向補償性更好的金屬膜片聯軸器。至此機泵長期存在的振動等非正常狀態全部消除。
三、結束語
在此次查找多級分段臥式鍋爐給水泵662振動原因的過程中,雖然花費了較長的時間和精力,走了一些彎路,但也積累了一些多級離心泵檢修與維護方面的經驗和教訓,現歸納如下。
(1)引起多級分段臥式離心泵振動的原因很多,聯軸器彈性柱銷過緊雖然不是常見原因,若一旦發生,很難想到,必須引起重視,尤其是在常見原因都排除之后。
(2)當多級泵振動,伴隨電機軸承溫度高、平衡盤磨損快、電流偏大等現象時,若確認平衡系統無問題,就應該考慮聯軸器結構與安裝是否合理。