謝建安



摘 要:大模數齒數少的齒輪,剃齒時由于重合度低,剃齒單嚙區和雙嚙區的存在,容易產生中凹等惡劣齒形,本文介紹了如何通過剃齒刀修形、加工余量、剃齒嚙合點、滾插齒齒形的工藝控制,解決各類剃齒中凹等惡劣齒形問題,降低總成噪音。
關鍵詞:大模數,少齒數,齒形,中凹,控制,噪音
第一部分、剃齒齒形中凹產生的原理及影響
1.問題背景
在汽車和工程機械變速器中,由于傳動速比和扭矩的需要,常會遇見大模數、齒數少的齒輪,甚至為直齒齒輪,此類齒輪由于重合度低,滾齒和剃齒過程切削壓力常會發生變化,特別是剃齒過程剃削壓力的變化,剃齒刀修形不易掌握,導致滾、剃加工時易產生中凹等惡劣齒形(見圖2 某變速器中間軸剃齒中凹齒形),為公認的難剃齒齒輪。
2.剃齒齒形中凹產生的原因及影響
剃齒時,齒頂和齒根處同時有兩個齒被剃削,而分度圓附近節圓處,只有一個齒在剃削。由于剃齒刀與齒輪齒頂和齒根區域有兩處接觸(A、C),與齒輪中部區域只有一處接觸(B),因此,齒輪中部區域的剃削壓力大于齒頂和齒根區域,中部剃去的余量較大,因此,在此區域產生中凹齒形。中凹齒形產生的原理如圖1所示。
對于汽車和工程機械變速器而言,汽車變速器的低速檔齒輪,工程機械變速器齒輪,有較多的大模數、齒數少、直齒齒輪,由于重合度低,嚙合系數小,由于前述原因,按常規工藝制造齒輪,產生中凹齒形較為常見,齒形誤差可達到1μm~3μm,嚴重時可達3μm~5μm,導致齒輪強度降低,總成噪音升高,見圖3某變速器中間軸中凹齒形和總成噪音。為解決中凹齒形問題,為使產品不中凹的過分修形(難以控制:數值不對應,無規律,如S形、頂塌和過大的鼓形量4.5μm~5μm),又會降低重合度,導致噪音較高或異響,見圖4某型號產品剃鼓形齒和總成噪音。
3.為解決中凹齒形,導致重合度降低,導致噪音較高或異響的試驗和統計數據。
圖4是某變速器中間軸倒檔剃齒齒形:嚴重中凹或S形;齒形精度誤差Fα4.5μm~6μm,總成倒檔噪音超標,均值92.7dB,倒檔噪音統計數據如下圖5所示。
低重合度造成噪音較高或異響的試驗:圖4所示的倒檔齒齒形,導致總成異響,拆下倒檔齒輪副,檢測齒輪精度,發現除齒形誤差外,其余精度都在GB/T10095.1-2008 6級精度以內,僅更換齒形如圖6所示倒檔齒:總成異響基本消除,倒檔噪音達標,用于更換的齒輪,除齒形誤差外,倒檔齒初始各項精度與異響總成倒檔齒各項精度相近,該倒檔齒經1萬公里的道路試驗,齒形發生了變化,已基本沒有鼓形,齒形接近理想漸開線,提高了重合度,裝上總成后,異響基本消失,總成噪音降低。
1.剃齒刀修形
剃齒刀修形不合理是造成齒形中凹的因素之一。對于此類問題,在消除中凹的情況下,剃齒刀適當反修形,尋找修形形狀,修形位置,保持齒形不中凹,為保證齒輪嚙合時,有適量的潤滑油,產生潤滑效果,剃齒時,通常要求產品齒形有適當的鼓形量。剃齒刀修形應注意,剃齒刀反修形量不宜過大,否則,齒形產生較大的鼓形量,會破壞重合度,導致總成噪音升高,甚至產生圖4所示的齒形導致的異響(見圖5)。圖7所示為齒輪測量中心P40計量的剃齒刀齒形,圖8所示為該刀所剃產品齒形,可以看出,消除了前述的齒形中凹等問題,齒形完全合格。
2.剃齒余量
剃齒余量不合理也是造成齒形中凹的因素之一。通過研究直齒和少數齒剃齒余量(滾齒M值)對剃齒齒形精度的影響發現,在同樣的剃齒刀修形的情況下,調整剃齒余量(滾齒M值),剃齒齒形會有變化。解決此類問題的方法是:通過試驗,給出合適的滾齒M值,解決剃齒余量對剃削壓力變化導致的齒形不能穩定合格問題。圖9~圖10所示為同樣修形的剃齒刀,調整剃齒余量后的剃齒齒形變化。某型號產品余量調整情況:滾齒M值由59.85±0.03調整至59.77±0.03。圖9為剃齒余量調整前的齒形,圖10為剃齒余量調整后的齒形:齒形完全合格。
3.剃齒切削嚙合起止點
剃齒切削嚙合起止點造成齒形問題的因素之一。研究此類問題對剃齒齒形精度的影響,是通過測量剃齒刀的外徑和齒厚,磨剃齒刀外徑或重新刃磨剃齒刀,改變剃齒刀修形位置,解決由于剃齒嚙合起止點造成的剃削壓力變化,導致的齒形不能穩定合格,而達到齒形合格的。圖11、圖12所示,某型產品調整剃齒嚙合起止點前后的剃齒齒形變化。圖11是其它因素不變的情況下,齒形雖然不是很穩定,但較好的齒形,通過重新調整剃齒嚙合起止點,得到如圖12所示穩定合格的齒形。
4.滾齒和插齒初始齒形
滾、插齒初始齒形也是造成齒形問題的因素之一。由于滾齒和插齒齒形只是工藝過程的初始齒形,產品齒形要達到標準,一般都要通過后續加工來實現,通過研究此類問題發現:初始齒形相對較好,為獲得穩定合格齒形的其它調整就相對容易。滾插齒初始齒形的控制,更主要的是控制齒形傾斜斜率的游離程度,一般情況下,游離越小,剃齒效果越好。
5.解決剃齒齒形中凹等問題的措施效果
對于不同因素導致的剃削壓力變化,最終導致齒形變化(不合格),通過試驗證實,依照前述相應的措施,都能獲得穩定合格的齒形。除齒形合格外,還獲得以下效果:由于剃齒成本較磨齒和珩齒等工序成本低很多,因此,在需要較高精度齒形和較低噪音的變速器總成場合,此類研究成果的應用可顯著降低成本。
參考文獻:
[1]王先逵.《機械制造工藝學》下冊,精密制造.第1版,北京清華大學出版社,1989年,P39~P40.