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某換流站單極ESOF簡要分析

2019-10-21 06:14:29林曙光常曉禹王成姣
中國電氣工程學(xué)報(bào) 2019年22期

林曙光 常曉禹 王成姣

摘要:某換流站500kV交流線路甲線跳閘后,伴隨甲乙線串補(bǔ)旁路以及換流站極Ⅰ、極Ⅱ換相失敗,最后該換流站極Ⅱ極保護(hù)換流器D橋短路保護(hù)87CSD 1段 跳閘,導(dǎo)致該換流站單極ESOF,直流輸送功率減少50%。本文簡要分析此次保護(hù)動(dòng)作的相關(guān)波形,對于導(dǎo)致ESOF的原因進(jìn)行簡要分析。

關(guān)鍵詞:ESOF、換相失敗、避雷器、串補(bǔ)

一、單極ESOF發(fā)生經(jīng)過

(一)單極ESOF發(fā)生經(jīng)過

某日02時(shí)40分52秒285毫秒,500kV甲線5122、5123開關(guān),500kV甲、乙線串補(bǔ)旁路,極Ⅱ ESOF,極Ⅱ換流變進(jìn)線5341、5342開關(guān)跳閘。直流功率受影響,輸送功率由3000MW降至1500MW。

三、單極ESOF發(fā)生原因

(一)單極ESOF原因分析

結(jié)合電網(wǎng)信息及站內(nèi)故障時(shí)序可以了解到,500kV甲線A、C相因遭受雷擊產(chǎn)生電壓波動(dòng),某換流站500kV側(cè)交流電壓下降,引起直流極Ⅰ、極Ⅱ換相失敗,3套STATCOM暫態(tài)閉鎖;隨后500kV甲線線路保護(hù)動(dòng)作切除故障線路并將甲線串補(bǔ)旁路,500kV乙線串補(bǔ)因間隙自觸發(fā)動(dòng)作將串補(bǔ)旁路;在500kV甲線故障切除后,直流換相失敗恢復(fù)過程中,500kV交流系統(tǒng)電壓發(fā)生波動(dòng),導(dǎo)致直流極Ⅰ、極Ⅱ再次換相失敗,同時(shí)極Ⅰ、極Ⅱ各閥組避雷器多次動(dòng)作,其中極Ⅱ D閥組的一次避雷器動(dòng)作電流值達(dá)到橋短路保護(hù)87CSDⅠ段動(dòng)作定值,最終導(dǎo)致了500kV直流極Ⅱ閉鎖。

通過統(tǒng)計(jì)SER報(bào)文,9日某換流站兩次換相失敗后,后臺(tái)SER一共記錄到74次閥組避雷器動(dòng)作,隨后對7月至9月在換相失敗期間避雷器動(dòng)作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。直流發(fā)生換相失敗后,閥避雷器動(dòng)作頻繁。例如,本次故障在換相失敗故障恢復(fù)期間,500kV交流母線相電壓峰值達(dá)747kV,約為正常運(yùn)行電壓水平的1.69倍(故障前電壓峰值為:442.4kV)。

在區(qū)外故障下,直流發(fā)生換相失敗后,在故障恢復(fù)過程中,500kV某換流站交流母線容易產(chǎn)生過電壓,將導(dǎo)致閥組避雷器頻繁動(dòng)作。根據(jù)總調(diào)統(tǒng)計(jì)的網(wǎng)內(nèi)閥組避雷器動(dòng)作情況看,僅有某換流站存在閥組避雷器在換相失敗期間動(dòng)作的情況。

(2)換流器D橋短路保護(hù)87CSDⅠ段保護(hù)動(dòng)作分析

1)電流測點(diǎn)采樣分析

結(jié)合直流控保內(nèi)置故障錄波及換流變故障錄波,多個(gè)測點(diǎn)直流側(cè)、交流側(cè)故障電流幅值及變化趨勢基本一致,排除電流測點(diǎn)異常導(dǎo)致保護(hù)動(dòng)作的可能。極Ⅱ換流變故障錄波,極Ⅱ極保護(hù)內(nèi)置故障錄波

對比換流變故障錄波和極保護(hù)內(nèi)置故障錄波,在故障時(shí)刻繞組電流突增,兩處故障錄波幅值基本相同,YD換流變A相閥側(cè)繞組故障電流峰值均超過6000A(極保護(hù):6194A;換流變保護(hù):6309A),排除交流側(cè)電流測點(diǎn)采樣異常的可能。

對比IdH、IdL、IdN、IdE直流側(cè)不同的電流測點(diǎn),直流電流采樣基本一致,排除直流側(cè)電流測點(diǎn)采樣異常的可能。

2)換流器D橋短路保護(hù)87CSD 1段動(dòng)作分析。

換流器D橋短路保護(hù)87CSD 1段保護(hù)原理。

出口直流ESOF功能:換流器短路保護(hù)(87CSY/87CSD)

功能邏輯:87CSY:IacY- Min[IdH, IdN]> Δ

87CSD:IacD- Min[IdH, IdN]> Δ

功能定值:I段:定值Δ=1.7p.u. (5100A)延時(shí)T=0ms

II段:定值Δ=0.5p.u. (1500A)延時(shí)T=30ms

根據(jù)極Ⅱ極保護(hù)A套故障錄波波形數(shù)據(jù)可知。

IacD- Min[IdH, IdN]=8242.4A-778.9A=7463.5 > Δ=5100A

滿足87CSD保護(hù)動(dòng)作判據(jù),保護(hù)動(dòng)作。

結(jié)合歷次換相失敗數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析(表7),電流差值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于87CSD保護(hù)I段動(dòng)作定值。

9日15時(shí)20分59秒114毫秒:IacD 7483.33A,IdH 7250.556A,IdN 7232.222A,Δ 251.108A;22日14時(shí)16分26秒961毫秒:IacD 7496.667A,IdH 7609.440A,IdN 7598.889A,Δ-102.222A;9日02時(shí)40分52秒666毫秒:IacD 8242A,IdH 778.9A,IdN 781.6A,Δ7463.5A。

同時(shí)刻度極Ⅰ換流器D橋故障錄波數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。極Ⅰ發(fā)生換相失敗,極保護(hù)計(jì)算IacD值與差I(lǐng)dH、IdN值為0.6,遠(yuǎn)未達(dá)到動(dòng)作值,87CSD不動(dòng)作。

綜上分析,甲線遭受雷擊導(dǎo)致交流系統(tǒng)電壓波動(dòng),雙極發(fā)生換相失敗,隨后甲線故障跳閘,電壓恢復(fù)期間交流電壓再次跌落,雙極第二次發(fā)生換相失敗。極Ⅱ發(fā)生換相失敗后,由于避雷器動(dòng)作導(dǎo)致D橋換流變閥側(cè)電流突增,達(dá)到了換流器D橋短路保護(hù)87CSD 1段保護(hù)動(dòng)作范圍,極Ⅱ極保護(hù)動(dòng)作啟動(dòng)ESOF,進(jìn)行極隔離。故極Ⅱ換流器D橋87CSD 1段保護(hù)動(dòng)作正確。

3)閥組避雷器電流突增原因分析

通過對換流變閥側(cè)電流錄波文件進(jìn)行對比分析,故障時(shí)刻D橋A、B相故障電流相位差為207.5°(接近180°),A、B相電壓同步下降,C相電壓上升為3倍的故障前電壓,由此初步,閥側(cè)A、B相發(fā)生短路導(dǎo)致YD換流變繞組電流突增。

在故障發(fā)生之前,極Ⅱ D橋換流閥豎琴脈沖正常,故障前D橋D5、D6閥觸發(fā)導(dǎo)通,之后在閥D5與D1換相,換流變閥側(cè)電流激增。

故障時(shí)刻IvD_a=-6292A,IvD_b=2856A,IvD_c=2899A可能有兩種流通路徑:

路徑a:D1閥導(dǎo)通,閥組C相避雷器F3動(dòng)作;

路徑b:D2閥導(dǎo)通,閥組A相避雷器F4動(dòng)作;

由故障錄波豎琴脈沖波形可知,在D1閥觸發(fā)脈沖發(fā)出后,故障電流出現(xiàn),之后才觸發(fā)D2閥,故障電流只能路徑a流通。在保護(hù)動(dòng)作前,后臺(tái)報(bào)極Ⅱ C相避雷器F3、A相避雷器F2(Y橋)動(dòng)作,初步判斷故障是由于極Ⅱ C相F3避雷器動(dòng)作引起。

4)第二次換相失敗分析

第一次換相失敗結(jié)束后221ms,500kV母線三相交流電壓持續(xù)降低,發(fā)生第二次換相失敗,極Ⅱ換流變進(jìn)線電壓三相電壓降低速度緩慢,而非快速畸變的下降,排除發(fā)生外部故障的可能。故第二次換相失敗是由于交流側(cè)電壓在故障后無法快速恢復(fù)造成。對比科研院仿真波形分析,乙線串補(bǔ)自動(dòng)退出對于交流電壓不持續(xù)降低有明顯影響。。

4.原因分析

(1)直接原因

極Ⅱ 極保護(hù)換流器D橋短路保護(hù)87CSD 1段保護(hù)動(dòng)作,極Ⅱ極控系統(tǒng)ESOF。

(2)間接原因

500kV甲線A、C相故障,故障導(dǎo)致500kV甲線及500kV甲、乙線串補(bǔ)退出運(yùn)行,同時(shí)導(dǎo)致500kV某換流站極Ⅰ、極Ⅱ換相失敗,在換相失敗恢復(fù)過程中,由于交流系統(tǒng)波動(dòng)過電壓引起D橋C相F3避雷器動(dòng)作電流達(dá)到約9000A,達(dá)到橋短路保護(hù)87CSDⅠ段動(dòng)作定值,最終導(dǎo)致500kV直流極2閉鎖。

參考文獻(xiàn):

【1】許繼電氣股份有限公司,ED4.351.YF_0_極保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范書,2014,P12

【2】中國南方電網(wǎng)電力調(diào)度管理規(guī)程(2017版)

【3】中國南方電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行操作管理規(guī)定(2017版)

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