劉軍 童峰 易修立



摘要:變壓器是電力系統中的關鍵設備,應從各方面保證其安全穩定運行。介紹了某220kV主變壓器110kV側中性點套管滲漏油處理的過程,對故障變壓器進行檢查及處理,并進行詳細分析。
關鍵詞:110kV主變;變壓器;漏油;綜合分析
1 相關條款
(1)《國家電網公司變電運維管理規定第1分冊油浸式變壓器(電抗器)運維細則》2.1.1.1“套管油位正常,套管外部無破損裂紋、無嚴重油污、無放電痕跡,防污閃涂料無起皮、脫落等異常現象。”
(2)《國家電網公司十八項電網重大反事故措施》9.5.5 “油紙電容套管在最低環境溫度下不應出現負壓,應避免頻繁取油樣分析而造成負壓。運行人員正常巡視應檢查記錄套管油位情況,注意保持套管油位正常。套管滲漏油時,應及時處理,防止內部受潮損壞。”
2 案例簡介
2017年12月27日,變電運維一班運行人員在進行220kV某變電站例行巡視的過程中,發現該站#1主變110kV側中性點套管有滲漏油跡象。經檢修人員判斷為套管頂部密封墊老化,確認缺陷后,因為無法立即停電處理,對缺陷進行了跟蹤監視,并于2018年01月11號進行了停電消缺,恢復了#1主變的正常運行。
220kV某變電站#1主變型號為:SFPSZ7-120000/220,廠家為:沈陽變壓器廠,生產日期為:1994年01月08日,投運日期為:1996年08月01日。
3 案例分析
3.1 現場經過
2017年12月27日,變電運維一班運行人員在進行220kV某變電站例行巡視的過程中,發現該站#1主變110kV側中性點套管正下方的設備和卵石上有新的油跡。
從現場觀察,套管上的油跡在導電桿和套管的結合面產生,由于現場套管油位的觀察窗比較模糊,確定不了套管的實際油位。而且中性點套管一般溫度比較低,紅外測溫很難看出具體的油位。運行人員立即將該缺陷情況向省檢修公司通報,并匯報了本單位相關領導。
12月28日,檢修人員到現場進行了設備的檢查,確定套管滲漏油是從套管頂部的結合面漏出來的,但結合面的漏油理論上既可能是漏的本體油,也可能漏的是套管油。鑒于地上滲的油很多,初步判斷是本體油,因為從套管頂部滲漏不出那么多套管油。且最有可能的是套管頂部的密封墊老化損壞,變壓器本體油通過導電銅管到套管頂部發生滲漏。
由于連續的陰雨天氣,無法立即停電處理。公司確定在元旦節后天氣轉晴時利用一天的時間進行停電消缺,在此期間,運行人員每天均安排了特殊巡視,跟蹤監視缺陷的發展。
2018年01月11日,對220kV某變電站#1主變進行了停電消缺,檢修人員拆開110kV中性點套管,發現套管頂部的密封墊已老化損壞,除此外未發現其他的異常(如圖1)。更換了密封墊后,#1主變恢復正常運行,運行人員接下來對#1主變進行了特殊巡視,未發現中性點套管繼續有滲漏油現象。
3.2 原因分析與處理
目前,110kV及以上電力變壓器高壓套管大都為油紙電容式套管。油紙電容式套管主要由電容芯、上瓷套、下瓷套、安裝法蘭、儲油柜、上部均壓罩、尾部均壓球和測量端子等組成(如圖2)。電容芯子的結構是在空心導電銅管的外面用厚0.08-0.12mm的電纜紙緊密地繞包一定厚度的絕緣層后,再在絕緣層外面繞包一層厚0.01mm或0.007mm的鋁箔(電容屏),然后交錯地繞包,直至達到所需要的層數為止。這樣便形成了以導電管為中心的多個柱形電容器,使得全部電壓均勻地分配在電容芯子的全部絕緣上。
某變電站#1主變110kV側中性點套管即為油紙電容式套管(如圖3所示),變壓器的本體油通過套管中的空心導電銅管到達套管的頂部,平時因為密封墊的存在阻止了本體油的向外滲漏,當密封墊因為運行年限過長而發生老化、損壞時,變壓器內的本體油則會通過此途徑在套管的頂部結合面發生滲漏。
4 相關建議及要求
1、運行人員應加強對主變壓器套管油位的巡視,正常巡視時應重點關注套管油位情況,注意保持套管油位正常。套管滲漏油時,應及時處理,防止內部受潮損壞。
2、嚴格按照規定周期開展巡視維護工作,對于暫時無法消除的缺陷,需視情況縮短巡視周期,并納入重點巡視范圍,做好缺陷的跟蹤。
3、加強人員技術培訓,提高變電運維人員帶電檢測能力。特別是對于無法直接判斷的設備缺陷,要學會應用帶電檢測技術手段進行輔助判斷。
四、結束語
綜上所述,變壓器在在長期運行中,由于受到電磁振動、氧化作用、電腐蝕老化、事故的電磁力、電擊及外界因素的作用,造成部件質量下降,影響設備性能,容易出現故障。變壓器一旦發生故障,將對生產及生活帶來很大影響,所以對于變壓器的故障分析及處理顯得尤為重要。
參考文獻
[1] 黃明,李杰,安瑞峰.某220kV變壓器套管故障診斷分析與處理[J].山西電力,2015,(6):30-33.
[2]楊建,陳邦棟,韓光.電容屏套管在SF_6氣體絕緣高壓電器中的應用[J].廣東電力,2008(02):73-76.