王明路
摘 要:在大慶原油供應量不足,不斷摻煉外油的情況下,尿料質量每況愈下,致使尿素脫蠟裝置的產品質量以及液蠟收率受到很大影響。以二連、沈北、大慶三種原油的直餾柴油餾分為原料,在常溫常壓下,對這三種尿料參與的絡合反應、絡合物洗滌等過程進行比較,尋找到更好的尿料,并生產出高品質的-35#柴油和300#液體石蠟。
關鍵詞:尿料;尿素脫蠟工藝;絡合反應
1 前言
錦西石化公司尿素脫蠟裝置簡介尿素脫蠟裝置是我國自行研究、設計始建于1965年,于1966年6月份投產,原設計加工能力3.5萬噸/年,是中石油唯一的一套尿素濕法脫蠟裝置。裝置以大慶原油常壓二線為原料,生產-35#軍用柴油和300#液體石蠟。其中,300#液體石蠟用途廣泛,可用來生產能夠被生物降解的表面活性劑、增塑劑、氯化石蠟、蛋白—微生物濃縮物、洗滌劑,以及潤滑添加劑,是石油化學和微生物工業中的重要原料。兩種產品均獲得了國家銀獎。
目前國內外生產液蠟的主要方法為尿素脫蠟和分子篩脫蠟。尿素脫蠟包括水溶液法和結晶法,根據活化劑的不同,水溶液尿素脫蠟工藝又可分為二氯甲烷法、甲醇法和異丙醇法等等。相比之下,異丙醇水溶液尿素脫蠟法,可生產-35#柴油、-50#柴油、重蠟、輕蠟四種質量好、雜質少、收率高的產品,還具有生產機制靈活,可根據市場需求情況及時調整生產方案的優點。
近年來,由于我廠煉油結構不斷調整,摻煉外油的比例逐漸增大,導致北蒸餾車間為尿素車間提供的尿料組分越來越輕,使絡合反應難以進行。為保證一定的脫蠟深度及-35#軍用柴油的出廠質量,車間采取提高尿液飽和度的方法,但這樣的操作又會造成液蠟中的芳烴含量增加。為尋找適于車間生產的尿料,車間委托研究院真對二連、沈北、大慶的柴油餾分做了一系列尿素脫蠟小型試驗。
2 試驗部分
2.1試驗原理
尿素[CO(NH2)2]的結晶是四方晶格,在一定條件下能與長直鏈烴類發生絡合反應,形成具有六角形晶格的絡合物。絡合物以長直鏈烴類為中心軸,尿素分子中的氧原子與另一尿素分子中的-NH2以氫鏈相連接,呈螺旋狀圍繞在軸上。這些螺旋體形成的蜂巢狀網眼結構,分布著被尿素分子吸住的直鏈烴類。尿素與正構烷烴的絡合反應過程是可逆放熱反應。其反應方程式如下:
CnH2n+2+mCO(NH2)2=CnH2n+2[CO(NH2)2]m+△H
作為絡合反應的活化劑,異丙醇能很好地溶解油品,使尿素與正構烷烴在反應混合物中充分接觸,既便于分子重新排列,又可加快傳熱、傳質,加快反應速度,利于輸送。
2.2工藝過程
脫蠟試驗在研究院實驗室小型試驗裝置進行,工藝流程與尿素車間生產流程一致。尿液和原料油經絡合反應、沉降、水洗、共沸蒸餾等工序,生產出脫蠟油和液蠟。
3 分析討論
3.1三種尿油比對比
尿素異丙醇水溶液與原料油之比,即尿油比,是絡合反應的重要參數。適宜的尿油比有利于脫蠟液分離,并保證產品的合理收率。
研究院模擬車間生產工藝,使用循環尿液,分別記錄了沈北、二連和大慶原油在不同尿油比下的液蠟收率。如見表1所示。
3.2三種原油絡合物的洗后試驗比較
工作人員選用輕餾分溶劑油對絡合物中的脫蠟油進行洗滌,以提高液體石蠟的正構烷烴含量,降低芳香烴含量。在反應終溫為30℃,尿油比8:1的條件下,工作人員統計了不同的洗油比(洗油與原料油之比為洗油比)和洗滌段數對液蠟中芳烴含量的影響,結果見表2、表3。
4 總結與討論
大慶、二連、沈北原油的220~310℃餾分都是很好的尿素脫蠟原料,大慶、二連油的性質、產品質量較為相似;沈北油柴油餾分含蠟量較高,適合采用高尿油比、高飽和度進行脫蠟處理。沈北油的芳烴含量雖然較高,但其絡合物狀態松散,便于洗滌。在同等條件下,芳烴含量都能達到標準。
近年來,尿素脫蠟裝置加工量不斷增加,油、蠟蒸餾塔的負荷增大。為降低蒸餾系統的負荷,洗油比已經不能保證在1:1,基本控制在0.69-0.80之間。因此,尿素脫蠟裝置液蠟芳烴含量的實際值要高于試驗值。
二連、沈北的-35柴油膠質含量高較,不可單獨做尿料使用,但可在加工大慶油時,適當摻煉一定比例的沈北油或二連油,以保證產品質量合格。