何宗南,曾華賓,唐麗巧,魏五洲
(柳州五菱柳機動力有限公司,廣西 柳州545005)
缸體作為發動機3C件(China Compulsory Certification即強制性認證產品)之一,其鑄造生產是一個工藝復雜,生產環節多的過程,B15缸體(牌號為HT250合金鑄鐵)作為汽油發動機缸體是我公司生產的主要產品,屬于薄壁、復雜、高強度的箱體式鑄件。鑄件毛坯重約42 kg,最大外形尺寸為358 mm×250 mm×360 mm,最小壁厚3.5 mm。筆者公司發動機缸體缺陷區域主要位于頂面,且多數是在客戶加工完才顯現,處于皮下,比例較高,客戶對此嚴重抱怨。
我司發動機缸體的主要造型及熔煉設備如下:
1)造型設備:采用意大利SAVELLI公司雙面壓實靜壓水平有箱造型線,一型四件,相互交錯布置,采用濕型黏土砂造型,砂芯采用覆膜砂熱芯盒制作。
2)熔煉設備:熔煉設備為4臺6 t中頻感應電爐,熔煉一爐鐵液時間約為60 min,一爐鐵液分包出水,每包約1 600 kg,澆注采用保溫澆注,澆注一箱鑄件時間約為10 s~13 s,澆注溫度為1 410~1 440℃,采用包內孕育和隨流孕育。
我司發動機缸體的澆注系統設計思路如下:采用兩級直澆道、橫澆道,第二級直澆道、橫澆道、內澆道在缸筒芯、端面芯、油道芯上形成,缸筒芯直澆道開始處放置過濾網,內澆道設置在缸筒芯底部,兩側各有一處由端面芯形成的澆口,澆注系統為底注式,為半封閉半開放式。
針對發動機缸體在集中區域出現的缺陷,本文通過對鑄件缺陷描點、分布區域特征分類,采用顯微觀察定性,電鏡能譜定量分析確認缺陷類型,分析缺陷產生機理及影響因素,通過提升鐵液純凈度,優化溢流冒口設計,改善澆注系統等措施,有效地降低缸體頂面缺陷率,為分析、降低缸體集中區域缺陷提供了解決思路。
客戶要求缸體鑄件表面及客戶機加工后要求不能有砂孔、渣孔、氣孔等鑄造缺陷,但缸體鑄造缺陷類型較多,如砂孔、氣孔、冷隔、砂芯斷等,有時候鑄造缺陷的出現在表皮,但有時候也會隱藏在皮下,在客戶機加工完后才顯現[1-2],如我公司生產的缸體頂面渣孔缺陷就屬于這種情況,該區域缺陷很少出現的鑄件表面,在客戶端加工后,缺陷開始顯現,如下圖1所示,頂面渣孔缺陷率高達5.31%,占總料廢的比重為71%,為主要分布區域,實物缺陷如圖1所示。

圖1 典型頂面渣孔缺陷
頂面渣孔缺陷,大部分處于鑄件工藝結構分型面的上型側,鑄件分型示意圖如圖2所示,通過對頂面缺陷數分布具體位置進行坐標對應,結果如圖3所示(將鑄件頂面區域實行網格劃分,d1~d6表示劃分的網格代號;并將每一件故障件缺陷位置與網格對應,統計各個網格中缺陷數量,網格中標示的數字代表該區域發生的缺陷樣本數,數字越大,表示該區域發生缺陷越集中),缺陷分布在分型面以上,主要處于缸孔的上方、水道芯腳位置附近。

圖2 鑄件分型示意圖

圖3 頂面缺陷分布缺陷數
(1)顯微分析:取典型頂面缺陷樣件,使用德國徠卡倒置金相顯微鏡,型號為DMI3000M觀察,形貌如下圖4所示,缺陷位置下凹,局部孔洞位置較光滑,其連接區域無明顯規則、深度較淺,孔洞內有光澤和色彩,有類似渣孔特征,從顯微特征分析,基本確定其為渣孔。

圖4 典型缺陷顯微鏡100倍形貌
(2)電鏡、能譜分析(如圖 5):使用 JSM-5610LV掃描電鏡和EDAX能譜儀分析發現缺陷區域缺陷特征:內壁明顯氧化,局部深凹、光滑,其他區域較粗糙、不規則、較淺,有類似渣粒的殘留物質,分析其主要元素為 O、Al、Si、Mn、Ca,并且其中 O 元素含量很高,說明該缺陷中含有氧化夾雜物。

圖5 典型缺陷電鏡分析形貌及定量分析結果1
通過對缺陷樣塊宏觀表面、顯微鏡微觀觀察,電鏡、能譜分析缺陷組分,確認了缺陷類型為渣孔。
渣孔缺陷屬于夾雜類缺陷,而夾雜類缺陷來源大致可分為內生夾雜物和外來夾雜物。鐵液中本身含有的熔渣等夾雜屬于外來夾雜物,而孕育或澆注時生產的氧化夾雜物屬于內生夾雜物[3]。
(1)熔煉除渣:鐵液熔煉完成后,要在中頻爐中撒除渣劑進行爐內扒渣,一般進行2次左右扒渣,若渣過多,則需增加扒渣次數,需保證在出鐵液前爐內液面干凈,扒渣后要升溫靜置。
(2)鐵液中轉扒渣:筆者公司使用1.6 t茶壺包從中頻爐轉運鐵液至保溫澆注爐,每爐鐵液分4次轉運,每次轉運時,需撒除渣劑進行二次除渣,保證鐵液的純凈度,中轉茶壺包需要定期清理包壁殘渣,減少轉運過程將殘渣帶入鐵液中。
頂面的溢流冒口設計較小,冒口與本體搭接較低,且冒口上未設置通氣孔,導致排渣溢渣能力較弱、排氣效果較差。
該鑄件采用底注式澆注系統,第一級直澆道截面相對較小,第一級橫澆道相對比較封閉,鐵液不能快速充滿,鐵液在第一橫澆道會產生渦流及高速紊流區,易引起渣,砂和氧化夾雜物的聚集,內澆口比較開放,弱化對鐵液的擋渣能力,當鐵液紊流程度增加時,鐵液中的夾渣上浮的阻力增大[3],細小的渣粒或者夾雜物隨鐵液進入型腔,滯留在鑄件的上型頂面區域,從而導致渣孔集中出現,造成加工廢品。
(1)明確鐵液熔煉完后靜置升溫溫度及靜置時間要求
升溫要求為1 520~1 530℃后斷電靜置處理,讓細小的熔渣能夠與鐵液分析并上浮,靜置時間要求為大于10 min,除掉浮出的細渣。此外,規定熔煉完調整成分時加入預處理劑、增碳劑、合金以及生鐵和廢鋼等材料時,同樣需要升溫至1 520~1 530℃后斷電靜置處理,靜置超過10 min后方可出鐵水。
(2)增加保溫澆注爐除渣
保溫澆注爐每次進水后或者停線超過30 min不澆注時,需要將塞桿及進出水口鐵液表面的浮渣清除干凈;澆注過程中不允許清理出水槽浮渣,若需清理,必須停止澆注,待清理干凈后再恢復澆注。
每班開始澆注前將水槽和浮子表面的渣清除干凈,每一個月進行一次爐內除渣,將保溫爐內部的渣清除干凈。
(1)增加頂面溢流冒口與本體的搭接高度,如圖6所示,則鐵液中渣、夾雜溢流通道增加,使其更易排出至溢流冒口,減少殘留在本體的概率。

圖6 頂面冒口搭接形狀、高度變化圖
(2)在冒口上設計通氣孔、并扎穿,使其與大氣相通,增加排氣、排渣虹吸力;加大冒口體積,增加溢渣能力,并加寬冒口與本體的連接寬度,如圖7所示。

圖7 增大冒口體積及加寬冒口與本體的連接寬度
在鑄造工藝設計上,一個好的澆注系統,澆注比較順暢、補縮設計合理,金屬液充型平穩、無明顯飛濺、紊流,擋渣、阻渣效果好,鐵液的氧化和卷氣少,現用澆注系統采用封閉式,但一級阻流較小,內澆口過于封閉,充型能力及排渣溢渣能力不足,鐵液中的渣不能及時有效的排除,形成渣氣孔。
(1)直澆道
增加一級直澆道直徑,增大其阻流截面積,阻流截面積加大50 mm2,并加裝固定銑澆口杯裝置,使其與一級直澆道搭接穩定,并確保一級直澆道阻流截面積一致性較好;在直澆道末端增大直澆道窩,這樣可以將鐵液下落時產生的部分動能轉化,當鐵液進入橫澆道時就比較平穩,減輕對底部的沖刷,也縮短了橫澆道的紊流區,有利于阻渣、減少卷氣、氧化夾雜的產生。
(2)橫澆道
橫澆道又被稱之為阻渣道,是澆注系統的主要擋渣、阻渣澆道,在橫澆道的末端加大集渣包,可以使鐵液流速下降,使小密度的細渣上升并留在集渣包內;同時增加一級橫澆道截面積(加大40 mm2),使阻流澆注單元及時建立充型壓力頭,保證充型能力。
(3)內澆道
內澆道的設計需注意鐵液進入型腔有無噴射,飛濺和紊流現象,保證鐵液快速充型、便于排氣和除渣[3],從內澆道的設計上考慮,內澆道不宜過大,尤其不能過后,盡量考慮往偏薄方向設計,這樣可以提高橫澆道的阻渣效果,降低型腔進入初期渣概率,因此,通過減薄內澆口,微調內澆口截面積(內澆口減小30 mm2),提高內澆口浮渣/擋渣能力。

圖8 改善后的澆注系統示意圖
通過改善鐵液純凈度、優化頂面溢流冒口設計,改善澆注系統(如圖8),提高了鐵液的純凈度,澆注系統的改善,改變了型腔內鐵液的流場及溫度場分布,適當提高直澆道、橫澆道的鐵水進入量,將內澆道減薄、截面積減少,鐵液對于型腔的沖刷小,充型平穩,減少了澆注過程中產生的二次渣,通過增加充型能力,提高了排渣、溢渣能力,將渣溢出至溢流通道,而溢流冒口的增大、搭接口加深、加寬,也增加了溢渣排氣的能力,減少渣、氧化夾雜物在頂面的聚集,從而可以有效的降低渣孔的產生。
改善后,加工驗證8600件,總料廢率為2.3%,其中頂面渣孔缺陷比例由改進前的5.31%下降至0.52%,下降幅度達到90%,有相當明顯的效果,后續加工持續穩定在這個料廢水平,滿足了客戶的要求,極大地提升了質量水平,也產生了巨大的經濟效益,贏得了客戶的信賴。
綜上所述,通過改善鐵液純凈度,優化頂面溢流冒口設計,改善澆注系統中的阻流單元截面積,使其充型更加平穩、在澆注初期能夠快速建立壓頭,有效地提升了排渣溢渣能力,可以明顯降低頂面的渣孔,滿足客戶的要求,并穩定在可控水平,提升了產品的品質,為公司帶來了巨大的經濟效益,實踐證明,澆注系統及溢流方式的設計,必須根據產品的實際情況進行優化調整,使其與產線設備狀態,產品結構特征等符合,才能達到較高的良品率,做到質量水平的穩定。