連 昊,陳元衛(wèi)
(柳州五菱汽車工業(yè)有限公司,廣西 柳州545007)
副車架作為車身與汽車懸掛連接部件之間的一種輔助裝置,屬于汽車底盤的安全結(jié)構(gòu)件,它對(duì)于提高汽車的舒適性和安全性有很大的幫助,現(xiàn)在其材料一般為鋼。但近年來(lái),汽車輕量化的發(fā)展勢(shì)頭迅猛,鉛合金在汽車行業(yè)中的使用比例越來(lái)越大,目前除合資車企以外,部分自主品牌車企也已開(kāi)發(fā)鋁合金副車架的車型,鋁合金副車架已逐漸成為未來(lái)底盤的趨勢(shì)。本文主要闡述基于鋼制前副車架的輕量化設(shè)計(jì)而開(kāi)發(fā)的一款鋁合金前副車架,通過(guò)CAE分析與臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證設(shè)計(jì)符合整車使用需求,且重量降低了約34%。
本文鋁合金前副車架是基于一款鋼制前副車架的輕量化設(shè)計(jì),其邊界數(shù)據(jù)均保持不變:包括下擺臂、轉(zhuǎn)向器、穩(wěn)定桿、隔震器、車身、排氣系統(tǒng)、傳動(dòng)軸、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器及其他附件等,形成了前副車架包絡(luò),基于這個(gè)包絡(luò)創(chuàng)建出鋁合金前副車架設(shè)計(jì)的初始空間模型[1-3]。
目前市場(chǎng)上鋁合金前副車架結(jié)構(gòu)形式以一體式鑄造和焊接式為主,針對(duì)該副車架的設(shè)計(jì)輸入,本文列出了三種結(jié)構(gòu)方案及其優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比,最終,選擇了方案三,三段式鑄造拼焊,具體如下表1所示。

表1 鋁合金副車架方案對(duì)比分析
方案確定后就進(jìn)行詳細(xì)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):首先創(chuàng)建出副車架初始的空間模型,然后利用Optistruct軟件的拓?fù)鋬?yōu)化功能進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化,約束剛度和模態(tài),優(yōu)化目標(biāo)質(zhì)量最小;最后,基于優(yōu)化結(jié)果,對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行詳細(xì)的CAD設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)參考拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)果的同時(shí)也要考慮零件工藝性,同時(shí),需要滿足各項(xiàng)性能不低于鋼制副車架,最后設(shè)計(jì)得出鋁合金前副車架設(shè)計(jì)模型,優(yōu)化過(guò)程如下圖1所示。

圖1 鋁合金副車架拓?fù)鋬?yōu)化過(guò)程
該鋁合金副車架上開(kāi)設(shè)有若干個(gè)不規(guī)則形狀的減重孔,同時(shí)還均勻分布有多組加強(qiáng)筋,副車架左右安裝臂和底部?jī)啥司_(kāi)設(shè)有車身安裝孔,壓入襯套后通過(guò)螺栓與車身連接,其重量比鋼制的下降約34%,不僅能夠帶來(lái)很好的懸架連接剛度,還能夠隔絕路面震動(dòng)帶來(lái)良好的舒適性;同時(shí)還帶來(lái)經(jīng)濟(jì)的燃油消耗量,不易生銹。同時(shí),該鋁合金前副車架也采用了平臺(tái)化設(shè)計(jì),對(duì)于輪距在一定范圍內(nèi)變化的車型都能夠通過(guò)重新設(shè)計(jì)副車架中塊(加長(zhǎng)或者縮短)來(lái)兼容,最大程度實(shí)現(xiàn)副車架的平臺(tái)化兼容,降低成本[4]。
國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有車型鑄鋁副車架鑄造工藝主要有:重力鑄造、壓力鑄造及擠壓鑄造等。重力鑄造工藝晶體組織不夠致密,且容易產(chǎn)生熱節(jié)缺陷,但可通過(guò)后期熱處理提升力學(xué)性能指標(biāo)。壓力鑄造工藝晶體組織致密,鑄造毛坯力學(xué)性能好,但容易產(chǎn)生卷氣現(xiàn)象,導(dǎo)致延伸率較低,且無(wú)法進(jìn)行熱處理。擠壓鑄造工藝適合做型材,晶體組織致密,鑄造毛坯力學(xué)性能好,且可以進(jìn)行后期熱處理[5]。
綜合考慮以上鑄造工藝的優(yōu)缺點(diǎn),同時(shí)兼顧鑄造設(shè)備等成本因素,確認(rèn)該鋁合金前副車架左右塊采用重力鑄造,中塊采用擠壓鑄造,懸置套筒為型材機(jī)加,最終這些零件通過(guò)焊接連接在一起。零件焊接搭接處采用重疊搭接,保證了焊縫搭接處的連接強(qiáng)度。產(chǎn)品樣件實(shí)物圖如下圖2所示。

圖2 鋁合金副車架樣件實(shí)物圖
該鋁合金前副車架組成零件均為鑄造件,采用四面體實(shí)體單元模擬,單元大小3 mm,焊縫采用實(shí)體單元?jiǎng)?chuàng)建,與零件進(jìn)行共節(jié)點(diǎn)連接,襯套采用Spring單元模擬;前副車架安裝點(diǎn)與載荷力施加點(diǎn)處采用rbe2單元進(jìn)行處理,最后得到前副車架的有限元模型,如圖3所示。該鋁合金前副車架左右塊材料為ZL114A,屈服強(qiáng)度200 MPa以上,中塊與懸置套筒為6061-T6,屈服強(qiáng)度220 MPa以上。

圖3 鋁合金前副車架有限元模型
該前副車架通過(guò)四個(gè)襯套與車身進(jìn)行螺栓連接,故對(duì)四個(gè)襯套進(jìn)行全自由度約束。將ADAMS動(dòng)力學(xué)分析得出的各工況下前副車架各硬點(diǎn)受到的力和力矩(如表2所示)輸入到Hypermesh中,將對(duì)應(yīng)的力和力矩施加在對(duì)應(yīng)硬點(diǎn)上。利用Optistruct求解器對(duì)前副車架有限元模型進(jìn)行分析計(jì)算,得到對(duì)應(yīng)工況下前副車架的應(yīng)力云圖,如圖4所示。

表2 副車架各工況下的受力載荷

圖4 各工況下鋁合金前副車架應(yīng)力云圖
鋁合金前副車架向前緊急制動(dòng)工況最大應(yīng)力位于右塊擺臂前點(diǎn)附近減重孔邊緣處,應(yīng)力值為111.6 MPa,小于材料屈服強(qiáng)度200 MPa;極限轉(zhuǎn)向工況最大應(yīng)力位于左塊車身前安裝臂下端與加強(qiáng)筋相交圓角處,應(yīng)力值為117.0 MPa,小于材料屈服強(qiáng)度200 MPa;單側(cè)過(guò)深坑工況最大應(yīng)力位于左塊車身前安裝臂下端內(nèi)部加強(qiáng)筋邊緣,應(yīng)力值為152.3 MPa,小于材料屈服強(qiáng)度200 MPa;滿足強(qiáng)度要求。
為了驗(yàn)證有限元分析的可靠性,對(duì)鋁合金前副車架進(jìn)行兩種工況下的臺(tái)架疲勞試驗(yàn),分別為縱向力和側(cè)向力耐久臺(tái)架試驗(yàn)。
利用四立柱工裝將前副車架模擬與車身進(jìn)行螺栓連接,縱向力試驗(yàn)用X向(-6,+8.6)kN的力值按照正弦波同時(shí)加載在左右擺臂球銷上,側(cè)向力試驗(yàn)按Y向±9 kN的力值按照正弦波同時(shí)反向加載在左右擺臂球銷上,具體如下圖5、圖6所示。試驗(yàn)頻率為2Hz,每個(gè)試驗(yàn)需完成3臺(tái)樣件合格,縱向力試驗(yàn)循環(huán)次數(shù)需達(dá)到35萬(wàn)次,側(cè)向力試驗(yàn)循環(huán)次數(shù)需達(dá)到30萬(wàn)次,評(píng)價(jià)指標(biāo)為樣件在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中不能有裂紋、異響等失效出現(xiàn)。

圖5 前副車架縱向力耐久臺(tái)架試驗(yàn)

圖6 前副車架側(cè)向力耐久臺(tái)架試驗(yàn)
最后,兩個(gè)試驗(yàn)一共6個(gè)樣件都達(dá)到了試驗(yàn)要求的循環(huán)次數(shù),樣件無(wú)開(kāi)裂,順利通過(guò)了耐久臺(tái)架試驗(yàn),驗(yàn)證了產(chǎn)品設(shè)計(jì)與分析的可靠性。
為了進(jìn)一步驗(yàn)證該鋁合金前副車架CAE分析方法的準(zhǔn)確性,以將此設(shè)計(jì)分析方法等效沿用到后續(xù)鋁合金底盤件的開(kāi)發(fā),需對(duì)CAE分析結(jié)果與樣件應(yīng)變片實(shí)驗(yàn)進(jìn)行對(duì)標(biāo)校核。下面以縱向力臺(tái)架試驗(yàn)為例,在前副車架上兩處平整位置貼上兩個(gè)應(yīng)變片,位置如下圖7所示,然后在擺臂球銷處分別施加X(jué)向+8.6 kN和-6 kN的力值,以采集該兩處位置應(yīng)力值,并將應(yīng)變片采集的數(shù)據(jù)與CAE分析的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,如表3所示。

圖7 鋁合金前副車架應(yīng)變片位置

表3 CAE分析值與應(yīng)變片采集值對(duì)比表
根據(jù)應(yīng)變片采集的應(yīng)力值與CAE分析值對(duì)比可知,兩者稍微有點(diǎn)偏差,偏差結(jié)果為2.0%~4.2%,工程上認(rèn)為偏差結(jié)果在5%之內(nèi)可以接受,因此可說(shuō)明CAE結(jié)果與實(shí)際應(yīng)力采集結(jié)果比較吻合,進(jìn)一步驗(yàn)證了該分析方法的準(zhǔn)確性,對(duì)后續(xù)鋁合金底盤件的開(kāi)發(fā)均有借鑒指導(dǎo)意義。
本文基于鋼制前副車架設(shè)計(jì)出了一款鋁合金前副車架,該鋁合金前副車架采用三段式鑄件拼焊的結(jié)構(gòu)形式,結(jié)構(gòu)上可進(jìn)行平臺(tái)化拓展,不僅能夠滿足耐久臺(tái)架試驗(yàn)要求,而且達(dá)到了減重34%的效果。同時(shí),通過(guò)CAE分析與臺(tái)架應(yīng)變片試驗(yàn)的對(duì)比,驗(yàn)證了該設(shè)計(jì)分析方法的準(zhǔn)確性,對(duì)后續(xù)鋁合金底盤件的開(kāi)發(fā)有借鑒意義。