倪士佳
摘要:水力壓裂增透技術是目前我國煤礦瓦斯抽采技術之一,近年來,取得了舉得大發展。
關鍵詞:水力壓裂增透技術;瓦斯抽采;應用
1 瓦斯抽采現狀
在瓦斯抽采過程中,煤層賦存條件、煤層硬度、地質構造、煤損害類型、埋深等因素都會在一定程度上影響煤層透氣性,從而影響瓦斯抽采的順利進行。如果煤層透氣性相對較高,提取效果將得到有效提高。然而,我國許多煤層一般都是低滲透煤層,因此很難抽采瓦斯。為此,在瓦斯抽采過程中,應注意適當擴大煤層裂隙的范圍和密度,以增強煤層透氣性效應,從而保證瓦斯抽采效果。目前,常見的煤層強化增透技術主要包括深孔控制預裂爆破技術、水力壓裂增透技術、CO2預裂增透技術、水力擴孔和水力開槽技術等。
2 水力壓裂的原理
2.1裂縫起裂原理
水力壓裂技術是通過鉆孔將流體壓入煤層,當壓入液體的速度遠遠超過煤層的自然吸水能力時,由于流動阻力的增加,進入煤層的液體壓力將逐漸增加,當壓力超過煤層上方的巖壓時,煤層中原來封閉的裂隙將被壓開,形成新的流動網絡,煤層的滲透率將增加,被壓裂隙將為煤層瓦斯流動創造有利條件。
2.2裂縫延伸原理
當將水注入到弱面充水空間時,在注水泵的作用下會產生一定的壓力,即注水壓力。此外,在煤層孔隙的潤濕和毛細管作用下,一些注水壓力會損失,這部分損失的壓力稱為濾失壓力。如果注水壓力大于濾失壓力,將導致水流入煤層壓裂系統,水將混合煤顆粒并形成堵塞區。在這種情況下,一級弱裂面壓力會逐漸增大,導致煤層裂隙擴大,堵塞效果減弱。隨著煤顆粒逐漸擴散到第四周,將形成二次堵塞。
2.3壓裂增透原理
壓力水進入煤層之后,依次進入一級弱面(張開度較大的層理或切割裂隙)、二級裂隙弱面、原生微裂隙,同時壓力水在裂隙弱面內對壁面產生內壓作用下,導致裂隙弱面發生擴展、延伸以至相互之間發生連接貫通過程實現壓裂分解。從而使內部裂隙弱面的擴展、延伸以及相互之間貫通,形成相互交織的貫通裂隙網絡,達到提高煤層滲透率的目的。
3 水力壓裂增透技術在煤礦瓦斯抽采中的應用
3.1水力壓裂試驗情況
3.1.1水力壓裂設備及儀表
選用額定壓力為31.5MPa、最大排量為200L/min的乳化液泵。為便于操作和控制,壓裂泵安裝有壓力表、水表及卸壓閥門等附件,采用直感耐震壓力表對注水壓力進行觀測。此次試驗的壓裂泵上和注水管上配備的壓力表量程均為60MPa,乳化液箱容積為2m3。壓裂系統由壓裂泵、水箱和壓力表等組成。
3.1.2壓裂鉆孔布置及施工
2018年6月16日,在礦井五采區左7路28#底抽巷施工了水力壓裂測試鉆孔。鉆孔方位角為N128°,即壓裂鉆孔與巷道線夾角90°;鉆孔傾角45°左右,基本上垂直煤層層面。壓裂測試孔平均長45m,終孔位置位于左7路28#采面運輸巷設計位置,鉆孔見煤點埋深在710~720m。距壓裂測試孔里部50m施工了1排4個鉆孔作為壓裂觀測孔,外部50m處有1個測壓鉆孔。
3.1.3壓裂鉆孔封孔及注水
2018年7月15日,采用采用的是專用封孔料和封孔泵進行封孔,封孔長度為鉆孔孔口至28#煤層底板。具體方法為首先在靠近鉆孔孔口段專用封口器(兩堵一注封孔材料),然后根據鉆孔的封孔長度計算出所需封孔料的體積,再借助專用封孔機將預先配制好的體積比為1.0:0.5~0.6(封孔料:水)的封孔料通過注漿管注入鉆孔直到全部注完為止,封孔24h后安裝在線計量裝置觀測鉆孔的瓦斯濃度及流量。在2018年8月13日中班17:20,開始對水力壓裂測試鉆孔進行了注水壓裂,至22:28發現距水力壓裂測試孔水平距離50m處的觀測孔出現滴水現象并有增大的趨勢,注水壓力迅速降低至7.8MPa左右,隨即關閉閘閥,結束注水。試驗最高注水壓力為18MPa,累計注水時間5h,注水量55噸左右。在該煤層注水試驗過程中,由于受到供水量因素的影響,注水環節出現多次中斷,通過對第一次注水過程以及注水壓力進行觀測,分析可知,在壓裂的初始階段,水壓致裂壓力逐漸增加,隨著壓裂的持續進行,壓力增加速度增長放緩。通過對注水壓力進行監測發現,在進行煤層注水過程中,注水壓力在15MPa~18MPa之間,注水停止后,液體壓力逐漸降低。通過多次注水,水壓逐漸增加。在該煤層中,當注水壓力達到18MPa后,水壓不再增加。在水力壓裂增透試驗中,注水壓力是十分重要的技術參數,適宜的注水壓力能有效促進煤層松動,促進煤層裂隙寬度的增加,改善煤層結構。
煤層破裂壓力經驗估算值為16.8MPa,考慮到注水壓力損失,注水壓力應大于該值。本次試驗注水壓力為18MPa,符合經驗計算條件。
3.2水力壓裂效果分析
2018年8月14日下午l5:O0,打開閘閥開始放水,放水9h后在15日凌晨零點整安裝煤氣表并開始考察鉆孔瓦斯流量,此時鉆孔排放瓦斯體積分數100%。測試孑L壓裂后自然排放考察觀測至8月30日20:36,排放期問每天觀測煤氣表排放量并準確記錄讀數時間。排放期間最大自排瓦斯流為0.0700m3/min,平均0.0434m3/min,累計放瓦斯量991m?。(
在壓裂水的排放過程中,煤層裂隙寬度逐漸增加,有利于瓦斯抽采。通過對瓦斯流量進行監測發現,在鉆孔位置,瓦斯流量逐漸增加,最大流量值為0.07m?/min。煤層壓裂增透試驗完成后,對鉆孔進行封孔處理,封孔第七天后,瓦斯流量已經降低至最低值,瓦斯平均流量為0.00034m?/min。根據本次壓裂試驗,煤層透氣性顯著改善,在注水過程中,鉆孔用水量逐漸增加。
4 結語
壓裂是提高煤層滲透性的有效途徑,也是提高預抽氣體濃度的有力保證。水力壓裂技術的發展和應用對我國煤礦瓦斯抽采效果具有重要意義。隨著科學的發展,水力壓裂技術將會更加完善和廣泛應用。
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(作者單位:黑龍江龍煤雞西礦業有限責任公司滴道盛和煤礦立井抽采區)