周岳
摘要:與其他鍋爐相比,循環流化床(CFB)鍋爐在燃燒固體燃料的時候更加清潔、徹底,但是要達到國家標準仍然需求系統化地研究。文中結合CFB鍋爐的實例,對于超低排放給出一些有效的建議,以供相關從業人員進行參考。
關鍵詞:循環流化床鍋爐;超低排放技術;研究分析
0 引言
依據當前國內的電力總裝機量來看,現階段我國的電力能力供給仍然是以燃煤發電為主。伴隨著環境污染問題的日益嚴重,對于我國燃煤電廠的節能減排工作也提出了更高的要求與標準。按照《煤電節能減排升級和改造規劃(2015年~2020年)》中明確規定“現役燃機組于2020年供電煤耗必須要達到320g/kWh這一目標,而且污染物的排放濃度也必須要符合燃氣輪機組排放限值(也就是說要在基準氧含量在5%的環境里,煙塵以及二氧化硫等排放濃度必須要<10.50mg/m2)。”那么要怎么樣才能夠實現這一既定目標呢?
1 預除塵器布置方式
CFB鍋爐S02超低排放改造工作,通常是在爐外加裝煙氣循環流化床脫硫工藝,并安裝了具有高密度布袋除塵裝置。對于已有的電除塵設備是否要拆卸或者使用,都不會給實現超低排放的效果造成影響。按照場地要求標準,大型CFB鍋爐設計是以緊湊型為主,如果拆除的話那么煙氣循環流化床法脫硫系統,無論是在安裝或者后續的維護上也更加便利。
2 引風機的優化選型
2.1 改造后系統阻力和流量選取
CFB鍋爐所配套的煙氣循環流化床法脫硫工藝,能夠在原有的基礎上提升鍋爐風煙系統的阻力。例如說某地的300WMCFB鍋爐RMC R工況進行改造,當脫硫改造之后的BMCR和BT工況阻力提升,單臺300MWCFB爐脫硫改造后引風機阻力提高了2.68kPa,實爐運行的過程當中,風機全壓升維持在5.60kPa~6.0kPa的范圍內,效率整體提高約45%左右。在BMC R工況下進行改造之后,引風機的流量暫時以70℃的煙溫來進行換算。
2.2 引風機選型優化
BMCR工況替代BT工況。現階段由于電力過剩的原因,機組要求CFB機組要參與到調峰之中,按照總體的角度來看,CFB機組帶滿負荷工況時間不長。當進行超低排放改的過程中,引風機阻力選擇仍然要依據BMC R工況為主進行選擇,而且還要預留出充足的裕量,但是這種改造方式不但提高了成本投入,而且引風機也不能夠保持在最好的運行狀態中。在選擇引風機的時候,應當要把BMC R工況的壓力替代BT來選擇機型,這樣才能夠與實際情況相統一;布袋除塵器應當要及時卸除,并安裝低溫除塵設備。在安裝超凈濾袋時會有較大阻力,導致引風機能耗變大。比如說某國內的300MWCFB鍋爐脫硫塔進口壓力是-4.65kPa,布袋除塵出口壓力-8.02kPa,那么煙道阻力上升3.8kPa,并導致廠用電率上升0.8%~1.5%。
3 大型循環流化床鍋爐節能型超低排放技術線路探計
3.1 加裝SNCR裝置
將煙煙作為燃用煤種的時候,鍋爐改造已經不能適應NOx的超低排放的標準,此時可以考慮加裝最具性價比的SNC R煙氣脫硝裝置。SNCR噴槍通常是分裝在鍋爐分離器煙道入口的位置處,設計脫硝效率則是以80%來作為參考。如果80%的設計脫硝效率依然無法達到NOx的超低排放要求,那么就必須要在鍋爐尾處的煙道噴涂催化還原SCR反應層。
3.2 加裝超凈電袋復合除塵裝置
超凈電袋除塵,就是利用強化粉塵荷電與凝并的原理來提高電區的凈化效果,確保前級靜電場可以吸收到75%~85%的粉塵,進入電袋復合除塵器濾袋區的粉塵<10g/m3,除此之外,由于粉塵會出現電凝的原因,使得PM2.5粉塵脫除率提升15%~30%。利用具有高精度、低阻力的覆膜濾料并運用表面過濾的方式,能夠有效地降低煙氣流動阻力(900Pa~1300Pa),將袋區的粉塵質濃度有效地降低,并且還減少了風機所使用的能耗。
3.3 淺床運行節能分析
通過淺床運行能夠有效地減少風機的壓頭與電能耗損,除此之外,因為爐膛上方快速床的濃度減少,導致二次風背壓降低,隨后二次風機電耗也隨之減少,二次所具備的穿透性更強,鍋爐的整體燃燒顯著得到加強,而且床層壓力每降1kPa,那么每臺一次風機電流也會減少4A~5A,二次風機的電流也會減少2A~3A。淺床運行完成之后,風機電耗也會有所減少,爐膛內的焦炭粒子也改善了焦炭對煙氣中的氮氧化物的還原性,氮氧化物的生成量也有所降低。
4 結語
綜上所述,煙氣循環流化床法脫硫技術與CFB爐內脫硫,是現階段最為合適的,能夠順利實現S06超低排放改造的技術方案,但是在改造的過程當中,要按照改造機組的具體情況,選擇最具性價比的超低排放技術。此外各個電廠在推行超低排放改造之前,必須要對CFB鍋爐爐內脫硫抑氮進行優化與調整,同時還要做好爐內、外的脫硫分配占比試驗,從而獲得最具性價比的工況。
參考文獻:
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