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7LDTN立式多級凝結水泵振動分析與處理

2019-09-10 05:00:35李衛(wèi)
裝備維修技術 2019年2期
關鍵詞:振動

李衛(wèi)

摘要:介紹7LDTN-5立式多級凝結水泵組振動問題分析。通過對凝結水泵及電機結構特點分析,查找凝結水泵振動故障根源,分析振動原因,提出檢修技術對策。

關鍵詞:凝結水泵;聯(lián)軸器;瓢偏;振動

一、概況

攀鋼發(fā)電廠,裝機容量3×100MW汽輪發(fā)電機組,凝結水泵型號為7LDTN–5型立式多級水泵(沈陽水泵廠生產),揚程130mH2O,流量280m3/h,轉速1480r/min,允許汽蝕余量1.5m,效率67%;配用電機型號YL355–4,功率250kw,電壓6000V,電流:29.6A,轉速:1480r/min,絕緣等級F。每臺機組配置2臺凝結水泵,一臺運行一臺備用。

三臺機組分別于1995年、1996年投產,投產時凝泵狀態(tài)良好。3#機1#凝泵在2008年一次凝泵電機漏油檢修后,凝泵電機頂端軸承室振動加劇,勉強處理到0.15mm振動幅值運行;后在歷次大修試轉,凝泵振動不容易達到0.08mm合格標準,每次大修凝泵振動都是難點,要反復檢修多次才能勉強運行。

2010年1#機大修后,凝泵振動超過0.12mm不能合格,當時對凝泵基礎、電機檢修都進行了分析和處理,仍然不能有效解決凝泵振動問題。凝泵大修成為我廠一項非常困難的檢修項目,至今凝泵大修仍然困擾著每次大修順利結束。

二、原因分析

(一)凝泵結構

7LDTN–5泵為立式筒袋式結構,由三大部份組成:進水部份、工作部份、出水部份。

進水部份由圓筒體在筒體內部形成密閉的真空,凝結水通過筒體的進口法蘭,進入筒體再到泵的工作部份。

工作部份由下軸承支座、誘導輪、葉輪、首級導流殼、泵軸、次級導流殼等主要零部件組成,工作部份用氟樹脂制成的下軸承、導軸承作徑向支撐,導軸承中開有潤滑溝,直接利用泵內介質冷卻、潤滑。

出水部份由變徑管、軸承體、接管、泵座、傳動軸等組成,介質自工作部份流出進入出水部份,再經(jīng)過泵座的吐出管排出。

泵體沒有設計軸向推力裝置,泵與電機聯(lián)接為凸緣聯(lián)軸器,屬剛性聯(lián)軸器;聯(lián)軸器與軸固定使用圓螺母與止動墊,可承受很大的軸向力;聯(lián)軸器之間有兩半調整墊板,通過調整墊板厚度來滿足泵軸竄量要求。泵推力通過凸緣聯(lián)軸器傳遞至電機頂部推力調心滾子軸承29422E,由電機軸承承受整個泵組軸向推力。凸緣聯(lián)軸器結構示意。

電機結構、與泵聯(lián)接示意。

(二)振動歷史狀況

機組投產時凝泵振動是合格的,每次振動都發(fā)生在凝泵及電機大修后試轉。在歷次大修中為處理凝泵振動問題,分析處理了很多相關部位;2012年我們曾經(jīng)對2–2#凝泵基礎(200#槽鋼預埋件制作)進行加固,對振動沒有明顯影響,因此振動原因與建設安裝、基礎剛度等沒有相關性;對于電機大修質量,機、電專業(yè)也存在比較大的分歧,YL355–4型電機是立式電機,大修后空車試機振動時好時壞,有時達到0.07mm左右,有時僅0.03mm,對此電機修理單位也沒有更好的解釋。機械專業(yè)負責聯(lián)軸器找中心、聯(lián)接對輪工作,經(jīng)常在電機空車試轉振動狀態(tài)較好時,凝泵振動也不易合格;因此,凝泵組振動問題在兩個專業(yè)中,原因也不能明確分清;造成凝泵組振動原因復雜化。

(三)振動相關凝泵檢修工藝分析

(1)用水平儀嚴格找好圓筒體水平,必要時可用墊鐵調整。按泵類基本要求水平度不大于0.10mm/m,這是凝結水泵組垂直度保證的基礎。在每次大修中,檢修單位解體后都是嚴格按照標準要求進行調整的,一般保證要求在0.05mm/m以內。

(2)誘導輪徑向間隙的調整,首級葉輪吐出中心線與首級導流殼環(huán)形流道中心重合時,調整墊的厚薄,使誘導輪襯套的間隙保持在0.2~0.3mm之間,然后裝下軸承支座。依次裝次級葉輪、定位軸套、卡環(huán)、導流殼等。其中導軸承單側間隙小于0.80mm,若超標更換新的導軸承。軸竄總量控制在5~8mm范圍內,總裝后2.5~3.5mm。

(3)在末尾導流殼上裝上變徑管。變徑管裝好后,在未裝中間軸承前,用量具檢查傳動軸伸出部分與止口同心,允許偏差0.3mm。

(4)泵軸與電機軸找中心,在廠家說明書上對泵與電機聯(lián)軸器找中心步驟沒有嚴格的要求;為解決凝泵組振動問題,我們對泵組中心定位要求更加嚴格,在找中心前,保證傳動軸伸出部分與止口同心前提下,再用專用卡套工具將泵軸固定在泵止口中心。調整電機底座,要求聯(lián)軸器外圓偏差不大于0.05mm,端面偏差不大于0.03mm,把緊對輪連接螺栓。聯(lián)軸器找中心示意。

從泵檢修工藝控制上,相關數(shù)據(jù)調整、操作方法均嚴格按照工藝執(zhí)行,在這樣嚴格的檢修工藝控制下,凝結水泵組振動仍然不能有效控制到合格,這說明還有一些影響凝結水泵組振動的因素沒有查找到。

(四)振動原因分析

2012年利用3–2#凝泵大修機會再次對振動原因進行分析,根據(jù)歷年來凝泵檢修經(jīng)歷,大修后振動合格偶然性很強,與泵體檢修控制工藝要求沒有必然聯(lián)系,多數(shù)是需要反復檢修數(shù)次后,振動才能合格。就過程分析,凝泵泵體檢修只進行了一次,包括導軸承更換、泵座水平等安裝。第一次電機空車試轉時,電機振動非常好,電機頂部推力調心滾子軸承室振動0.03mm左右。在這種情況下,找中心,外圓同心度控制在0.05mm,張口控制在0.03mm以下,聯(lián)泵試轉,振動達到0.25mm。說明泵組檢修有某種工藝控制存在問題,分析這次檢修過程,泵聯(lián)軸器在泵機架上找瓢偏達到0.35mm,與對輪端面瓢偏不大于0.05mm不相符,而且與泵聯(lián)軸器在車床上找的數(shù)據(jù)嚴重不相符。分析泵的結構,由于凝泵是多級離心式水泵,泵過流部份有五級徑向軸承及軸套,在泵架上找泵聯(lián)軸器瓢偏時,數(shù)據(jù)疊加了軸承及軸套橢圓及不同心影響,這種瓢偏數(shù)據(jù)不能作為檢修調整依據(jù)。因此,決定在車床上利用泵短軸找好同心度后,裝配好泵聯(lián)軸器,架百分表找聯(lián)軸器瓢偏,僅0.06mm,依次控制聯(lián)軸器中心調整。聯(lián)泵試轉一次合格,最大振動0.05mm。

3–2#凝泵這次大修,聯(lián)泵試轉兩次,泵座水平、聯(lián)軸器中心調整都是在同樣的工藝條件、要求下檢修,可以說沒有變化,不同的是聯(lián)軸器瓢偏測量和處理進行了改進,振動在優(yōu)良范圍內。

分析原因,泵聯(lián)、電聯(lián)對輪為凸緣剛性聯(lián)接聯(lián)軸器,沒有補償兩軸相對偏移能力,在找中心情況不好或兩軸結構變形較大時,不能緩沖減振,致使表現(xiàn)在電機頂部推力調心滾子軸承室振動劇烈。凝泵組簡單支撐示意如圖4,理想狀態(tài)下中心狀態(tài)、聯(lián)軸器變形、凝泵組水平、垂直度在控制范圍內,泵組振動情況很好。從這次3–2#凝泵檢修經(jīng)過,我們的檢修工藝控制,中心狀態(tài)、凝泵組水平、垂直度均在控制中,唯一的就是聯(lián)軸器變形、瓢偏控制和測量方面。如圖5示意,在凝泵組聯(lián)軸器有瓢偏情況下,把緊對輪連接螺栓后,由于剛性聯(lián)軸器不可補償?shù)慕Y構特性,兩軸上被加了一定的預載荷,電機頂部推力調心滾子軸承表現(xiàn)最明顯,軸承圓周承力發(fā)生了偏移,啟動后產生不平衡力矩,凝泵組發(fā)生振動不可避免。

因此,對于7LDTN立式多級凝結水泵檢修,應針對泵組特殊的結構形式,在檢修過程中要分析測量數(shù)據(jù)變化原因,找到正確方法,避免錯誤的測量數(shù)據(jù)造成錯誤的調整過程。

在凝泵振動問題上,我廠經(jīng)過了約10年時間的摸索和困擾,先后懷疑過基礎剛度、泵座水平、聯(lián)軸器中心等,基本排除。為了保證凝泵組檢修后振動合格,應嚴格電機檢修工藝,如定子部件各法蘭止口、電機頂部軸承室止口等,小心拆卸避免構件變形,安裝時清理各結合面毛刺、裝配到位,以保證立式電機垂直度。再次,凸緣剛性聯(lián)接聯(lián)軸器瓢偏控制,規(guī)程要求剛性聯(lián)軸器瓢偏不大于0.05mm,瓢偏測量要采用可靠的方法進行。在妥善控制上述兩個因素基礎上,注意檢修過程中的質量控制,凝泵組振動問題最終一定能夠得到解決。

參考文獻

許樹泉.凝結水泵電機振動超標的分析與處理[J].機電信息,2011(30).

李志高.立式多級凝結水泵電機振動大的原因及處理[J].電力安全技術,2009(4).

張黎明,方明,崔本題.立式多級凝結水泵組振動大問題解決[A].全國火電100MW級機組技術協(xié)作會第五屆年會論文集[C],2006.

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