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合理利用高鎂質石灰石生產優質熟料

2019-08-27 08:42:34徐田波
四川水泥 2019年7期

徐田波

(喀什天山水泥有限責任公司,新疆 喀什 844000)

我公司石灰石礦山有四條礦脈,分別注為1#礦脈、2#礦脈、3#礦脈和4#礦脈,在開采勘探過程中,檢測見3#礦脈石灰石中氧化鎂含量較高,為了綜合開采合理利用,要充分利用高鎂石灰石,我們采用低鎂石灰石與之搭配使用,把高鎂石灰石合理消化掉,為企業提高效益,實踐出真知,我們不斷調整配料方案,優化煅燒操作等措施,取得了一定的成效。

1 正常生產時,入窯生料及出窯熟料MgO 含量變化情況對比分析

此次熟料配料方案采用了KH=0.90±0.02、n=2.6±0.1、P=1.40±0.1。生料、熟料化學成分、率值及礦物組成的詳細數據如下:

入窯生料成分 表1

熟料化學成分 表2

2014年6-8月,為及早獲得礦山開采許可證,需搭建開采平臺,對3#礦山進行爆破搭建平臺,3#礦山的石灰石氧化鎂含量較高,開采后廢棄,成本流失損失太大,我們在公司領導的倡議下,搭配低鎂石灰石,合理利用高鎂石灰石,起初石灰石搭配不均勻,造成進廠石灰石氧化鎂急速上升,氧化鎂從1.0%上升到6.%,且波動較大,入窯生料中的MgO 達到2.5%,由于使用高MgO 石灰石經驗不足,配料方案和熟料煅燒操作都沒有及時作出調整,造成窯況長時間不正常,燒出熟料游離氧化鈣較高,熟料強度降低。

2 高MgO 石灰石對熟料煅燒的影響

入窯生料中MgO 含量上升導致了出窯熟料結粒明顯增大,且粗細不勻,飛沙嚴重。同時,也會發現窯內結圈結蛋頻繁,從液相量上看,由于生料成分變化不大,主要液相量由三氧化二鋁和三氧化二鐵提供,再氧化鎂含量上升后,相當于增加了液相量,同時在加大了MgO 的含量后,使得熟料出現液相量的溫度有所下降,增多了熟料低溫液相量,減小了液相的粘度,造成過渡帶存在大量的液相,熟料不僅提早結粒,并且結粒不斷變大,當大顆粒到達燒成帶之后,增加了熱量由表面到內部所要的時間,但是預分解窯中的物料速度又比較快,物料停留在窯中的時間比較短,熟料不容易燒透,就會造成黃心料,熟料游離氧化鈣升高,為了降低熟料游離氧化鈣,中控窯操就會降低窯轉速,延長煅燒時間,來達到降低熟料游離氧化鈣,但這樣的做法有適得其反,更加惡化了窯況,此時應適當降低熟料中的液相量,提高硅酸率,降低熔劑礦物,用高MgO 提供的液相來補充降低減少的液相量,從而使熟料中的液相量達到均衡,來保證窯的煅燒。其次,利用高鎂石灰石,生料易燒性變好,相應降低了液相出現的溫度,分解爐溫度還在正常控制的溫度下,窯尾煙室以結皮積料,應適當降低分解爐出口溫度。

3 使用高鎂石灰石對熟料質量的影響

我公司4000T/d 新型干法生產線是φ4.6×72M 中空窯,在沒有使用高鎂石灰石之前,出窯熟料基本穩定,三天強度在28-31 兆帕,28 天抗壓強度在55.0 兆帕,搭配使用高鎂石灰石之后,氧化鎂和氧化鐵和量增加,液相粘度降低,易燒性得到改善,是燒結范圍變窄,不利于游離氧化鈣的吸收和各種礦物晶體的發育,窯易結圈,窯電流比正常生產時大幅度上升,物料被帶起的高度增加,為了降低燒成溫度,可通過降低頭煤用量來降低窯內熱力強度,但隨著窯頭用煤量的減少,窯內熱焓降低,出窯熟料結構疏松,游離氧化鈣升高,熟料強度下降較明顯,而把熟料中的MgO2 從1.5%變為3.8%時,出窯熟料3 天強度降為25-28 兆帕,下降3 個兆帕,熟料28 天抗壓強度下降為51.8 兆帕,下降3.2 兆帕。通過實踐得出,隨著石灰石中氧化鎂含量的上升,熟料強度逐漸下降,以此可以提高生料中SM 和KH,相應提高熟料中的硅酸鹽礦物,提高熟料強度。

4 采取的措施

為提高熟料質量和煅燒操作,盡可能降低石灰石原料對操作煅燒的影響,生產出優質熟料,再生產過程中采取了一系列措施,取得了較好的成果,具體如下:

4.1 合理搭配高鎂石灰石并嚴格執行以穩定配料

從石灰石進廠和石灰石搭配上嚴格把關,可以進一步使熟料中氧化鎂含量穩定。同時,要求料場管理員將不同品位的石灰石分開堆放,原料進料工按照化驗室下達的進料單比例進行搭配入庫,保證均化原料,穩定入窯生料中的氧化鎂含量,從而為熟料煅燒提供充足的有利條件。

4.2 調整配料方案

隨著氧化鎂含量的逐漸升高,明顯感覺到熟料結粒粗大,窯內易結球,煅燒困難。為此,按照熟料各相能以固溶體形式吸收的氧化鎂在2.0%左右,根據氧化鎂高相當于提鐵這一理論,我們對配料方案做出了及時的調整。同時,整個過程在基于KH 穩定的情況下,提高SM 來降低熟料形成時的液相量,這樣有利于改善易燒性,也防止了液相量大、對窯造成不利影響的難題;而提高IM 值,則增加了液相粘度,對減輕窯內結球,控制飛砂料有一定效果。

4.3 加強崗位管理,降低出磨細度

碳酸鹽在分解過程中,生料細度是影響其分解的重要因素。一般來說,生料顆粒直徑越小,則比表面積越大,傳熱面積越大,從而使分解速度加快。。因此,生料顆粒均勻,可以加速碳酸鹽的分解,特別是生料中結晶硅較高時,一定要降低生料細度,使生料中結晶氧化硅粒徑降低,有利于熟料煅燒,因碳酸鈣分解后形成多孔的氧化鈣,是靠氧化硅向氧化鈣的孔內移后進行反應的,大顆粒的氧化硅更容易形成瘤狀、帶狀的C2S,再生料飽和比偏高的時候,既使形成了C3S,結晶也比較粗大,游離氧化鈣更易形成,通過降低生料細度和加強輥壓機操作工的操作,控制生料細度在15%以內(正常控制指標在20%以內),提高了生料易燒性。

4.4 嚴格執行薄料快轉制度,提高窯的快轉率

因我公司窯長度為72M,所以物料在窯內有足夠的停留時間,可以有效提高物料的熱交換率,從而適當降低要內的填充系數,窯運行采用稀料快速燃燒,正常給料量為300 噸/小時,窯速控制在3.4RPM 以上。充分提高了窯內換熱和翻料的數量,減少了材料的粘結,有利于形成C3S 和換熱。同時,稀料的快速旋轉也相對降低了窯內物料的裝填率,降低了窯內通風阻力,促進了粉煤灰的煅燒。這樣,在保證煅燒正常的條件下,每一級都力求使窯速保持在較高的速度。嚴禁使用慢窯料。頂火被強制燃燒,降低了窯內球和結圈的可能性。

5.加強生料入窯分解率和窯尾溫控制,實現低溫煅燒。

碳酸鹽分解是吸熱反應。純碳酸鈣分解所吸收的熱量為每公斤1645j/g,為890度,是熟料形成過程中消耗最多熱量的一個過程。因此,提供足夠的熱量可以使碳酸鹽的分解速度提高。而物質溫度上升到900 度時,碳酸鈣的分解反應會快速進行。分解時間縮短,溫度過高,會增加廢氣的溫度和熱量消耗。預熱器結皮堵塞的可能性大,氧化鎂正常的時候,分解爐溫度在870-880℃左右,入窯的分解率控制在90%左右。煅燒高美料后,分解爐爐的溫度應控制在840-850°C,窯的分解率控制在87%左右。這可以防止系統因分解率高而結皮,并適當減少窯內使用的煤量。將窯尾溫度由原來的1100°C 降低到1050°C 左右,嚴禁用大火,避免因煤燃燒不完全而造成窯內還原氣氛,使窯系統保持低溫煅燒狀態。它可以緩解氧化鎂含量高導致燒結區狹窄、操作困難的情況,也可以減少窯皮厚的形成和窯內結圈的問題。

(1)重視篦冷機的操作,提高二、三次風溫,加速熟料冷卻。

在操作中要盡量控制好篦冷機料層厚度,降低出篦冷機熟料溫度和廢氣溫度,提高入窯二次風溫和入分解爐三次風溫,保證窯內火焰通暢和煤粉在分解爐內完全燃燒;篦冷機料層厚度控制在適當的范圍內,可有效保證窯內二次風溫度在1050℃左右,三次風溫度控制在900℃左右,從而提高了煤粉的燃燒速度和溫度。燃燒區和提高熱回收能力。另外,控制篦冷機料層的厚度可以加快冷卻速度。使熟料中C3S 和β-C2S 晶形穩定,產生更多的玻璃體,避免L(液相)+C3S→C3A+C2S的轉熔反應,同時也有利于形成小晶格的氧化鎂礦物,提高氧化鎂在液相中的溶解度,減少方鎂石對水泥安定性的影響。

(2)加強對噴煤管的調節

在高鎂石灰石的燃燒過程中,根據實際情況對噴煤管道進行了調整,通過調整一次風壓和噴煤管胴體,以及直流風和軸流風閥開度,確保火焰強而有力,不掃窯皮,燒帶溫度逐漸升高,窯皮結構大大改善,熱系統穩定。當窯體出現環形跡象時,及時移動噴煤管,改變噴煤管燃點的位置。使其在冷熱交替的情況下,不容易形成結圈。此外,根據窯況,調整了噴煤管內外風的蝶閥,使火焰形狀穩定,避免了火焰形狀不穩定引起的窯皮異常問題。

(3)提高高溫風機的轉速

提高高溫風機轉速可提高分解爐的氣固比,降低固相濃度,保證分解爐內物料分布均勻,加強窯內通風,防止還原氣氛產生。此外,由于氧化鎂含量高,窯尾煙室和分解爐的收縮容易發生,影響燒蝕,因此應定期清理煙室和分解爐的縮口,防止窯尾煙室的外殼阻礙窯的通風,進而產生窯內的還原氣氛。

5 效果

通過采取上述措施,充分利用了現有的高鎂礦產資源,實現了回轉窯的穩定運行,解決了窯中長厚窯皮、結球、結圈現象,提高了窯熟料的質量和窯的運行速度,實現了優質高產、低消耗。保證出廠水泥質量優質穩定,取得了較好的經濟和社會效益。使得天山多浪水泥在新疆享有較高的信譽。

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