重紅偉
(中煤西安設計工程有限責任公司,陜西 西安 710054)
2015年,韓城礦業公司桑樹坪礦二號井完成了生產系統擴能改造工作,礦井主運輸系統全面實現膠帶運輸。南北采區煤炭首先進入井底煤倉,再通過斜井主運帶式輸送機運至篩分車間進行篩分,分為大于60 mm篩上物塊煤、矸石及小于60 mm粒級篩下物混煤。塊煤中由于篩上物矸石含量達60%,為提升產品質量,現有生產系統設置了3處人工揀矸環節。人工揀矸存在以下問題:① 員工配置較多,人工成本較高;② 工況復雜,安全管理壓力大;③ 工作環境差,粉塵大,噪音大,易使員工患上職業??;④ 勞動強度大,工作時間長,易疲勞,易造成漏選或錯選,分選效率低下;⑤ 員工的熟練程度和職業技能影響分選效果;⑥ 經過三次人工揀矸環節,部分塊煤在轉載、轉運、推土機盤煤過程中成為末煤(損失高達65%),總體經濟效益降低。
同傳統的跳汰、重介等技術相比較,一體化智能干法選煤技術具有以下特點:投資省;不用水,省去了脫水干燥環節;能夠完全替代人工,能耗低;無其他介質加入,既節省了水資源,又不會造成環境破壞和其他污染;由于采用機械自動化操作,可大大提升選煤精度。
一體化智能干選技術是利用煤炭和矸石物理屬性的不同,通過雙能X射線識別后,再由快速執行機構進行煤矸分離。在雙能X射線照射下,煤炭和矸石由于對射線的吸收不同而形成成像差異;系統根據成像差異對煤炭和矸石進行識別后,將信號發送給執行系統;執行系統的臥式氣動噴射陣列噴射出高壓空氣,擊打煤或矸石,使其脫離原運動軌跡而進入遠端溜槽中;未受擊打的矸石或煤則沿原運動軌跡落入近端溜槽中,從而實現煤炭和矸石的高效精確分選。實際現場應用時,可根據待選混合物中煤和矸石的比例,自由確定擊打對象是煤還是矸石。雙能X射線煤與矸石成像采集見圖1,識別—擊打一體化模式智能干選系統見圖2。
桑樹坪二號井應用的塊煤智能干選工藝流程見圖3。一二次手選后的塊煤(0~300 mm)先經雙層分級篩(上層篩孔φ100 mm,下層篩孔φ30 mm)進行分級,大于100 mm粒級經人工揀出塊煤產品,100~30 mm塊煤進入智能干選系統,分選出塊煤產品及矸石,小于30 mm粒級作為末煤產品。

圖1 雙能X射線煤矸成像采集圖

圖2 識別—擊打一體化模式智能干選系統示意

圖3 桑樹坪二號井塊煤智能干選工藝流程示意
一體化智能干選技術在桑樹坪二號井應用后的運行統計見表1。
由表1可看出,煤中含矸率小于5%,最低時達到1.4%;矸中帶煤率小于5%,最低時達到1.1%;煤的分選效率大于90%,指標良好,達到并超過了預期目標。

表1 一化化智能干選技術應用運行統計(30~100 mm)
采用智能干選代替人工揀選,分選成本大幅度降低,詳見表2。

表2 一體化智能干法選煤與人工揀選噸煤成本對比
由表2可看出,采用一體化智能干法選煤技術,噸煤成本費用較人工揀選少7.15元;按礦井實際生產能力3.0 Mt/a計算,每年約產生30萬t混雜煤,計算成本每年可節約214.5萬元。
桑樹坪主井系統應用智能干選系統后,預期經濟效益為兩部分:分選人工費降低以及塊煤率提升。
(1)人工費:根據礦方提供資料,桑樹坪二號井三次揀矸配備工人96人,應用一體化智能干法選煤系統后,僅需要配備8人進行產品檢查分選,可節省揀矸工88人,全年可節省人工費528萬元(按人均年工資6萬元計算)。
(2)塊煤產率提高增加效益:人工揀矸生產時,需要將塊煤倒運三次,年損失6.30萬t,按照塊煤與末煤保守差價185元/t計算,年損失費用約1 165.5萬元。
(3)將智能干法選煤技術應用于井下排矸,將矸石提前排除,可使得矸石不升井,直接充填采空區,可節省大量運力、人工、場地費用。
一體化智能干選技術在桑樹坪二號井的成功應用,解決了企業面臨的現實問題,為企業創造了經濟效益和社會效益,為實現煤炭生產的環保、高效、節能提供了新思路。