李文祥 鄭 雄 陳 雷 廖妹姝
曼維萊水電站是喀麥隆在建的最大水力發(fā)電站,該工程主要包括擋水建筑物、泄水建筑、輸水建筑物和發(fā)電廠房等。主溢洪道設(shè)有5孔泄洪弧形閘門和1孔沖沙弧形閘門,每孔弧門均采用雙油缸液壓?jiǎn)㈤]機(jī)操作,并配置現(xiàn)場(chǎng)電氣自動(dòng)控制系統(tǒng),該系統(tǒng)可編程控制器(PLC)、電氣元件、比例放大板、各種傳感器、電磁閥和計(jì)算機(jī)等組成,其中PLC是控制系統(tǒng)核心構(gòu)件,PLC的軟硬件設(shè)計(jì)和電磁閥比例放大板的設(shè)置對(duì)弧門平穩(wěn)啟閉起著重要作用。現(xiàn)地控制系統(tǒng)通過MB+首部樞紐控制室LCU連接,再通過光纖以太網(wǎng)與廠房中控室上位機(jī)通信,實(shí)現(xiàn)弧門的遠(yuǎn)程控制和現(xiàn)地操作。
由于每孔弧門為雙油缸啟閉,為保證兩支油缸的同步運(yùn)行,在液壓系統(tǒng)中設(shè)置2個(gè)油缸同步糾偏回路,以確保弧門運(yùn)行平穩(wěn)。兩油缸同步糾偏的主要工作原理為:當(dāng)2個(gè)油缸的位置偏差信號(hào)超出設(shè)定值時(shí),油缸位移傳感器將反饋給PLC,PLC處理信號(hào)后,立即發(fā)出指令至比例放大板,使其調(diào)節(jié)比例閥供油流量,以減少兩缸的行程偏差,實(shí)現(xiàn)兩缸的同步運(yùn)行,確保弧門能夠平穩(wěn)啟閉,當(dāng)兩支液壓缸行程偏差值超出設(shè)定值(≥25 mm)時(shí),液壓系統(tǒng)將發(fā)出報(bào)警信號(hào)并自動(dòng)停機(jī)。由于該液壓系統(tǒng)采用單缸調(diào)節(jié),即右側(cè)油缸設(shè)有比例閥,而左側(cè)油缸實(shí)際運(yùn)行速度略高于右側(cè)油缸,通過右側(cè)比例閥調(diào)節(jié)2個(gè)油缸壓力,以此保證左右側(cè)油缸速度一致。
比例放大板對(duì)控制過程中反應(yīng)出來的微弱電壓量進(jìn)行放大,以驅(qū)動(dòng)比例閥參數(shù)按比例隨之變化實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的目的。
比例放大板是比例閥的控制元件,為比例閥對(duì)弧門的糾偏具有關(guān)鍵作用。
每孔弧門的現(xiàn)地控制柜裝有一塊比例放大板,可自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)比例放大板的輸出電壓,如圖1所示。

圖1 比例放大板原理圖
當(dāng)選擇手動(dòng)方式控制比例放大板電壓大小時(shí),操作手動(dòng)旋鈕,手動(dòng)旋鈕旋轉(zhuǎn)指定的比例越大,比例放大板的輸出電壓越大;反之,則越小。當(dāng)手動(dòng)調(diào)節(jié)完以后,必須將手動(dòng)旋鈕旋轉(zhuǎn)到0位,這樣保證比例放大板沒有電壓輸出給比例閥,以避免比例閥及放大板長(zhǎng)期帶電燒壞設(shè)備。當(dāng)選擇自動(dòng)調(diào)節(jié)方式控制比例放大板電壓大小時(shí),由PLC根據(jù)采集的左右油缸行程差值作為判斷條件按照預(yù)定程序,通過模擬量控制比例放大板,當(dāng)弧門上升時(shí),若左缸行程大于右缸行程時(shí),輸入比例放大板電壓為0~10 V,經(jīng)圖1中402和403引入比例放大板的差動(dòng)放大器24c、22a,差動(dòng)電壓再進(jìn)入輸入口(24c-22a) 后,斜坡階躍輸入信號(hào)轉(zhuǎn)變成一個(gè)斜坡信號(hào),其中上升沿和下降沿的斜坡時(shí)間可以通過電位器R1和R2調(diào)節(jié),所給出的斜坡時(shí)間是以100%的設(shè)定值(0~6 V)為基礎(chǔ),若給斜坡發(fā)生器的設(shè)定值小于最大設(shè)定值,則斜坡時(shí)間也會(huì)相應(yīng)縮短。斜坡發(fā)生器的輸出信號(hào)作為設(shè)定信號(hào)傳輸給PID調(diào)節(jié)器[2],并與反饋信號(hào)進(jìn)行比較。振蕩器將直流電壓轉(zhuǎn)換為交流電壓信號(hào),信號(hào)作用在位移傳感器上。感應(yīng)式位移傳感器回傳給放大器的信號(hào)與閥芯的大小有關(guān)。在解調(diào)器中,這個(gè)信號(hào)被重新轉(zhuǎn)換成直流電壓信號(hào),該直流信號(hào)的大小與閥芯位置成比例。通過調(diào)節(jié)限制放大器的增益可以改變反饋值的大小,由于限值放大器的輸出信號(hào)作為實(shí)際值直接傳給PID調(diào)節(jié)器,因此,利用電位器R3就可改變電磁鐵的行程。PID調(diào)節(jié)器以及由電流調(diào)節(jié)器和功率放大器組成的自振蕩輸出終端,可與所控制的閥最佳匹配。PID調(diào)節(jié)器根據(jù)設(shè)定值和實(shí)際值差的大小傳給自振蕩輸出終端一個(gè)控制信號(hào)。最后,由功率放大器輸出的電流來控制電磁鐵。斷線識(shí)別器隨時(shí)監(jiān)測(cè)位移傳感器的連接電纜,一旦發(fā)生故障,它會(huì)通過電流調(diào)節(jié)器使電磁鐵斷電,與此同時(shí),面板上用來顯示“斷線”的發(fā)光二極管也開始發(fā)光,以便運(yùn)維人員及時(shí)發(fā)現(xiàn),盡快處理故障,以保障弧門的正常工作。
PLC可編程邏輯控制器是弧門電氣控制系統(tǒng)的核心,它采用模塊化設(shè)計(jì),性能范圍寬廣的不同模板可以靈活組合,擴(kuò)展拆卸方便。一個(gè)系統(tǒng)可以包括:電源模塊(PS)、中央處理單元模塊(CPU)、數(shù)字量輸入和輸出模塊(DI/DO)、模擬量輸入和輸出模塊(AI/AO)、以太網(wǎng)模塊等等。其優(yōu)點(diǎn)是具有模塊化無風(fēng)扇設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,容易擴(kuò)展及廣泛簡(jiǎn)單的通訊能力,易實(shí)現(xiàn)的分布式結(jié)構(gòu)以及便于用戶簡(jiǎn)單操作的編輯。
PLC控制應(yīng)用軟件主要采用施耐德編程軟件Unity Pro XL V8.0作為開發(fā)平臺(tái),LAD梯形圖程序設(shè)計(jì)語言編制而成。程序固化在EEPROM存儲(chǔ)卡上正式投運(yùn)后不需要任何程序維護(hù)(除工藝變動(dòng)需修改程序)。
弧門控制方式分為2種,自動(dòng)和手動(dòng),當(dāng)選擇自動(dòng)時(shí),將2臺(tái)電機(jī)和操作面板切換至自動(dòng)方式,通過觸摸屏登錄系統(tǒng),在觸摸屏下發(fā)啟門令,開門、閉門和停止門命令,其程序(KDJS)如圖2所示。
任何一孔弧門均有2臺(tái)油泵,互為備用,按次數(shù)輪換,或當(dāng)故障時(shí)會(huì)自動(dòng)輪換至另1臺(tái)油泵,然后再運(yùn)行,油泵輪換程序如圖3所示。
啟動(dòng)油泵程序如圖4所示。

圖2 觸摸屏開、落、停門指令

圖3 油泵輪換程序

圖4 啟動(dòng)油泵程序
油泵啟動(dòng)后需延時(shí),首先給比例閥一定的開出量,并使電磁閥供電,實(shí)現(xiàn)弧門平穩(wěn)啟閉門,其程序如圖5所示。

圖5 投比例閥程序
依據(jù)比例放大板PLC電磁閥及傳感器的工作原理,當(dāng)弧門上升時(shí),若左缸行程大于右缸行程時(shí),PLC將增加輸出電流,使右缸加速,追上左缸;若左缸行程小于等于右缸行程時(shí),PLC減小輸出或不輸出電流,使右缸慢下來,讓左缸追上右缸。當(dāng)弧門下降時(shí),情況相反,若右缸行程大于左缸,PLC增加輸出電流,使右缸慢下來,讓左缸追上右缸;若右缸行程小于左缸行程,PLC減小輸出電流,使右缸加速,追上左缸。如圖6所示。

圖6 弧門上升流程圖
弧門啟閉過程中若需糾偏時(shí),首先通過閘門左右缸位置傳感器的值采集到PLC中,并換算成實(shí)際值,其程序段(KDJS)如圖7所示。

圖7 傳感器值轉(zhuǎn)換實(shí)際值程序
PLC計(jì)算出左右油缸實(shí)際偏差后,需對(duì)左右油缸行程差值進(jìn)行分段比較,為了讓閘門平穩(wěn)啟閉,PLC程序中把左右缸的行程差值分為6段進(jìn)行比較:分別為 1~3、3~6、6~10、10~15、15~18、18~25 mm,若差值小于10 mm不對(duì)其糾偏,若差值大于25 mm,閘門會(huì)自動(dòng)停止。每段之間輸出的電流值大小呈遞增狀態(tài),這樣在不同差值之間變換,使弧門啟閉過程中不會(huì)出現(xiàn)左右晃動(dòng),對(duì)應(yīng)的程序(KDJS)如圖8所示。

圖8 啟門控制比例閥調(diào)節(jié)的程序
圖 8 中“BLTJ_JD2,BLTJ_JD4, BLTJ_JD5,BLTJ_ZD1,BLTJ_ZD2, BLTJ_JD3”這6個(gè)變量即代表著弧門啟閉時(shí)6段行程差值。其中,%QW1.9.1=10 000,即為輸出的電流值為10 mA。在調(diào)試過程中,根據(jù)弧門啟閉情況,調(diào)整該6段行程差值的%QW1.9.1的輸出電流值(0~20 000之間)即可,使弧門啟閉過程中左右油缸行程速度保持一致,保證弧門的平穩(wěn)運(yùn)行。
液壓系統(tǒng)包括電氣和機(jī)械兩部分,其中電氣部分不僅能實(shí)現(xiàn)弧門自動(dòng)和遠(yuǎn)程控制,同時(shí)還對(duì)弧門機(jī)械部分進(jìn)行保護(hù),確保弧門運(yùn)行過程的安全可靠。利用相關(guān)傳感器對(duì)液壓系統(tǒng)的系統(tǒng)壓力、油溫、油位、油缸位移等進(jìn)行全方位監(jiān)控,當(dāng)弧門啟閉過程中某些指標(biāo)超出設(shè)計(jì)值時(shí),使弧門能夠發(fā)出警報(bào),控制柜上的故障燈將會(huì)立即亮起,甚至停機(jī),以保證弧門的安全運(yùn)行。若出現(xiàn)下列情況,將自動(dòng)開啟保護(hù)機(jī)制:?jiǎn)㈤]過程中系統(tǒng)壓力過低或過高,延時(shí)15 s后停門;油溫低于10℃、高于50℃,延時(shí)15 s后停門;啟閉門過程中任一側(cè)壓力過低、過高,延時(shí)15 s后停門;回油壓力過低,延時(shí)15 s后停門;油箱液位過低,延時(shí)15 s后停門;啟閉門過程中左缸或右缸在40 s之內(nèi)沒有動(dòng)作,延時(shí)15 s后停門;閘門下滑100 mm后,自動(dòng)提升時(shí)油泵運(yùn)行時(shí)間超過60 s,直接停門;弧門下滑200 mm后,自動(dòng)提升時(shí)油泵運(yùn)行時(shí)間超過120 s,直接停門。因此,提高整個(gè)液壓系統(tǒng)的可靠性,必須提高輸入信號(hào)的準(zhǔn)確性,即必須在PLC程序中設(shè)置相應(yīng)的準(zhǔn)確數(shù)值。
自動(dòng)化控制系統(tǒng)是利用各種傳感器模擬PLC可處理的電壓或電流信號(hào),來控制相應(yīng)的機(jī)械構(gòu)件,以實(shí)現(xiàn)機(jī)械電氣自動(dòng)化。本文所述的比例放大板、電磁比例閥、兩側(cè)油缸位移傳感器和PLC共同構(gòu)成1套弧門啟閉同步糾偏回路,是一個(gè)典型的電氣化控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了弧門啟閉自動(dòng)糾偏,達(dá)到平穩(wěn)運(yùn)行的目的。
雖然該系統(tǒng)有諸多優(yōu)點(diǎn),不僅可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)地操作和遠(yuǎn)程控制,系統(tǒng)保護(hù),甚至可以達(dá)到“無人值班,少人值守”的目的,但對(duì)于技術(shù)相對(duì)落后的非洲國(guó)家,尤其濕度較大地區(qū),也存在一些缺點(diǎn),比如曼維萊水電站處于熱帶雨林氣候,濕度較大,電氣元件易受潮而損壞,損壞的電氣元件當(dāng)?shù)夭灰踪徺I,即使備件完整,由于當(dāng)?shù)丶夹g(shù)水平落后,維修保障也難以跟上,因此,電氣自動(dòng)化控制在落后非洲地區(qū)的推廣應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全壽命周期管控,還存在較大的提升空間。