王亮亮 張培甫
喀麥隆曼維萊水電站輸水明渠渠道襯砌總長為2 760 m(0+050—2+810),起始端的渠底設計高程為386.0 m,渠頂設計高程為395.0 m,渠道底寬為15.0 m,深度為9.0 m,過水斷面邊坡坡比為V∶H=1∶2,渠道縱比降為1/4 000,全線采用統一的梯形斷面進行襯砌。襯砌僅用于降低渠道糙率,減少發電水頭損失,無防滲和結構上限裂等要求。過水斷面襯砌采用現澆混凝土襯砌,厚度為15 cm,底部鋪設20 cm厚粒徑0~5 mm的砂墊層,砂墊層與襯砌面板之間鋪設1層土工布。
渠道邊坡和底板設置系統排水孔,以便于渠道水位驟降時迅速降低混凝土面板下的水壓力,避免混凝土面板因上、下水壓力差而破壞。排水孔直徑為100 mm、間排距為2.0 m,孔內安裝UPVC管,底部管口插入砂墊層10 cm,并采用2層反濾土工布包裹,安裝完成后UPVC管內回填砂石。
渠道混凝土襯砌縱向每4 m設置1道永久縫,縫寬20 mm,縫內填充閉孔泡沫板。邊坡設置3條水平向的誘導縫(間隔5.03 m),誘導縫采用切縫機切縫,縫深7.5 cm。底板(含兩側鎮腳)設置5條順水流方向永久縫,縫寬20 mm,縫內填充閉孔泡沫板。
曼維萊水電站輸水明渠設計參數見表1。

表1 曼維萊水電站輸水明渠設計參數
渠道襯砌結構主要包括砂墊層、下鎮腳、上鎮腳、土工布、襯砌面板及排水管等結構。在國內,大型渠道襯砌常采用渠道襯砌機進行施工,但限于喀麥隆當地經濟、技術條件,在曼維萊水電站輸水明渠襯砌施工過程中,并未采用國內常用的大型全自動渠道襯砌機,而是采用分倉支模、跳倉澆筑、人工攤鋪及振搗的方法進行渠道襯砌施工。在施工過程中發現,無論是從結構上還是從現場實際條件考慮,設計圖紙均不能很好的被執行,因此,為加快施工進度、提高生產效率、節約成本投入,根據現場實際情況,對施工方案進行了多項優化。
鎮腳主要為邊坡穩定而設置,在采用襯砌機進行襯砌施工時,也可作為襯砌機軌道固定的基礎。根據設計圖紙,鎮腳分為上鎮腳和下鎮腳,分別位于邊坡坡頂和坡腳,渠頂和渠底各2個,共4個。原設計中,鎮腳和邊坡混凝土板為一體結構,但因其厚度不一、施工方法不同,不便于同時施工,且因其在厚度變化處存在角度突變,易因溫度變化和應力集中而產生裂縫。基于以上因素,考慮將邊坡混凝土面板與鎮腳分離,在轉角處設置伸縮縫,先施工坡底鎮腳,再鋪設砂墊層和土工布,隨后進行混凝土面板澆筑,最后進行坡頂鎮腳施工,使其施工順序變為平行工序,不相互干擾,加快了施工進度。其具體優化措施如圖1、2所示。
在國內渠道襯砌施工中,渠道襯砌墊層料一般選擇細度模數較大的河砂或人工砂,同時國內材料供應充足、價格便宜、選擇空間大,但在喀麥隆,材料供應不足且種類缺乏。因此,選擇一種經濟、適用的墊層料可以為工程節約大量投資。
渠道襯砌墊層料一般要求具有以下3個特點:(1)透水性強,加速地基面的排水固結,減少地基沉降;(2)增強基礎面整體性,提高承載力;(3)作為反濾料,可防止因土壤流失而引起的基礎面破壞。曼維萊水電站輸水明渠襯砌墊層料原設計采用0~5 mm天然砂或人工砂,但因當地天然砂供應不足,而人工砂價格昂貴,所以急需一種價格便宜且滿足供應需求的墊層料。為此,根據墊層料的一般要求,曼維萊水電站大膽嘗試采用級配碎石料(粒徑0~20 mm)代替砂墊層,以驗證其可行性。曼維萊水電站砂石系統生產的級配碎石的篩分曲線如圖3所示,其篩分通過率與人工砂篩分通過率對比見表2。

圖1 渠道襯砌上鎮腳優化示意圖

圖2 渠道襯砌下鎮腳優化示意圖

圖3 碎石顆粒級配曲線

表2 人工砂和級配碎石篩分通過率對比%
根據表2中的數據對比可知,級配碎石粒徑較人工砂大,且粒徑小于0.08 mm的石粉含量基本為零,因此,其透水性必然大于人工砂,可以加速地基面排水固結,提高地基承載力。因其細顆粒含量較少,所以不具有作為反濾料防止土壤流失的作用。為此,考慮將土工布與級配碎石料相結合,在級配碎石與土基面之間增設一層土工布,以彌補級配碎石不能作為反濾料的缺陷。經過現場級配碎石碾壓工藝性試驗,證明其攤鋪及壓實效果均很好,說服了監理工程師同意使用0~20 mm的級配碎石配合土工布來替代0~5 mm的人工砂。人工砂是由級配碎石經篩分、沖洗等程序生產的,每增加1道工序都是金錢的投入,因而人工砂成本是遠遠大于級配碎石的,且級配碎石粒徑較人工砂大,在加速地基排水固結方面比人工砂效果更好。用級配碎石替代人工砂,既節省了投資又改善了墊層的性能。
對于土工布,原設計在砂墊層與混凝土面板之間鋪設1層土工布,以防止混凝土澆筑過程中水泥漿滲入墊層內,造成不必要的浪費。通過現場試驗,不管是砂墊層還是碎石墊層,水泥漿滲入墊層內的量有限,不影響混凝土的澆筑質量,可以取消墊層與混凝土面板之間的土工布,且取得了監理工程師的同意。在砂墊層更改為碎石墊層后,因碎石墊層不具有反慮功能,在碎石墊層與土基之間鋪設1層土工布,以防止土顆粒流失,達到反慮效果。
原渠道襯砌設計斷面在左右邊坡上各存在3條水平向的平行誘導縫,其主要作用是引導混凝土襯砌面板從誘導縫處斷裂,以釋放襯砌面板因不均勻沉降、溫度應力等產生的內部應力,并保證混凝土面板美觀,不出現不規則裂縫。在施工過程中,考慮塊與塊鑲嵌更有利于穩定,將原水平向通縫改為塊與塊之間錯位的花縫,在面板從誘導縫處斷裂后,形成塊與塊鑲嵌的穩定結構,以確保邊坡襯砌面板穩定、安全。邊坡誘導縫布置優化如圖4所示。

圖4 邊坡誘導縫布置優化(俯視圖)
在原設計圖紙中,襯砌底板結構不存在誘導縫,而是被永久縫分割成4.0 m×3.5 m的混凝土塊,不便于機械化施工。為加快施工進度,對底板分縫結構進行調整,采用底板左、右半幅平行施工的方式,在底板中心設置永久縫,半幅單塊長度根據施工能力控制在20~60 m,單塊長度內的所有永久縫采用誘導縫進行替代。同時,為確保誘導縫達到應有的效果,防止不規則裂縫產生,加深底板誘導縫深度,由原設計的7.5 cm調整為10 cm(襯砌面板厚15 cm),加寬誘導縫寬度,由常規的5 mm調整為10 mm。分縫結構調整后,左右半幅施工變為平行工序,相互不干擾,加快了施工進度,部分橫向分縫由永久縫調整為誘導縫,減少了對底板襯砌施工的干擾,使之變為先、后施工工序,同樣加快了施工進度。
經過初期降雨、地下滲水及輸水明渠充水試驗考驗后,在放空檢查時發現,渠道襯砌邊坡和誘導縫加深部位的底板區域均未出現不規則裂縫,僅在設置常規誘導縫區域的底板部位出現了少量不規則裂縫。底板基礎因高程較低,長期受地下水、雨水侵蝕,不均勻沉降較大,因此,較容易出現不規則裂縫,應嚴格按設計要求控制底板分塊大小,并在施工中嚴格控制誘導縫深度、寬度。
渠道襯砌邊坡和底板設置系統排水孔,排水孔起連通混凝土面板上下面的作用,以便于渠道水位驟降時迅速降低混凝土面板下的水壓力,避免混凝土面板因上、下水壓力差而破壞。原設計邊坡排水管為矩形布置,水平設置,間排距為2.0 m×2.0 m。考慮水平設置不便于邊坡排水孔鉆設,又不利于在土工布失效的情況下保護砂墊層,且邊坡滲水量較小,在排水管出口中心高程相同的情況下,其排水效果差別微乎其微。因此,在實際施工中,將排水孔調整為垂直于混凝土面板進行設置,且孔內回填碎石,既降低了排水管鉆設難度,又有利于防止土工布失效時砂墊層的流失。同時,排水孔由水平設置調整為垂直于混凝土面板設置后,單個排水孔所需PVC管長度由57 cm變為25 cm,節約原設計PVC排水管用量的56%,混凝土板鉆孔長度相應減少。排水管設置調整如圖5所示。

圖5 排水管設置優化
原排水孔為矩形布置,相鄰兩排排水孔的豎直高差為2.0 m,不利于混凝土板下水體順利排出,通過將排水孔調整為梅花形布置,使相鄰兩排排水孔的豎直高差減少至1.0 m,可有效加快水位下降時分段混凝土板下水壓力消散速度,減小混凝土板破壞的可能性。
在渠道充水前驗收時,發現部分排水管因土工布被細顆粒堵塞而喪失排水作用,給驗收造成了較大的困難。監理工程師表示,法國規范不建議對此種排水管設置土工布,因土工布易被細顆粒堵塞,而造成排水管失效。建議以多層濾網替代土工布,在保護墊層結構的同時,將水流順利排出。
在本工程施工過程中,結合現場條件,并考慮質量、效益等因素,大膽地對設計結構進行優化,以加快施工進度、提高生產效率、節約成本投入。曼維萊水電站輸水明渠襯砌施工過程中,結合當地經濟、技術條件,對襯砌結構、砂墊層、誘導縫、排水孔等項目進行了具體優化,取得了良好的經濟效益。