鐘燦鳴
摘 要:某糧油廠精煉車間共有3套獨立運行的冷凍水系統,均制造相同溫度冷凍水供應不同工藝降溫使用,存在水泵利用效率不高,大馬拉小車的問題。企業通過優化管路設置,合并了3套冷凍水系統,減少了2臺泵和2個單獨的水槽,每套系統只用1臺泵維持冷凍水循環;還根據實際工藝需求停運1套冷凍水系統,提高了另2套系統的壓縮機工作效率,同時可安排機組輪換使用以延長壓縮機使用壽命,既提高了設備維護效果,又有效杜絕了大馬拉小車的能源浪費現象,節能效果顯著。
關鍵詞:冷凍水系統 管路優化 節能改造
中圖分類號:S5 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2019)04(a)-0105-02
1 項目背景
某糧油廠精煉車間共有3套冷凍水系統,分別供600t/d、800t/d分提生產線及700t/d物理精煉線冷凍水系統,均為制造7℃冷凍水供工藝降溫使用。3套系統獨立設置3個水槽,將壓縮機輸出的冷凍水和熱交換后的水隔開,用2臺泵維持系統的運轉(圖1~圖3)。
每套系統在設計時都有裕量,且根據實際情況分別設定600t/d、800t/d分提生產線和700t/d物理精煉線的冷凍機在制冷負荷65%、70%及75%的條件下工作,因此制冷效率不高,存在較大改善空間。
2 節能改造技術原理
企業通過優化冷凍水的管路設置,整合了冷凍水系統,將分提工序冷凍水系統原有的1套冷凍機配2臺冷凍水泵(1臺冷凍機循環制冷,1臺提供工藝冷凍水)改造為1臺冷凍水泵供給工藝冷凍水后再去冷凍機制冷(圖4)。冷凍水系統合并后,減少了2臺泵和2個單獨的水槽,每套系統只用1臺泵維持冷凍水循環。
為保護冷凍機的最低冷凍水需求,在工藝管線上增加了流量計和調節閥,在工藝需求水量低時,通過旁通調節來滿足冷凍機的需求。企業還根據實際制冷量需求,停運了600t/d分提生產線的冷凍水系統,提高了另2套系統的壓縮機工作效率,同時可根據生產冷量需求安排3臺機組輪換使用以延長壓縮機使用壽命,提高了設備維護效果。冷凍水系統管路優化措施見表1。
3 節能效果測算
改造前、后冷凍水系統年用電量分別為358.51萬kW·h和282.87萬kW·h,油脂年產量分別為166778.39t和166930.57t,計算得到改造前、后冷凍水系統的單位產品綜合電耗分別為21.50 kW·h/t和16.95 kW·h/t。
項目節能量
=(改造前單位產品綜合電耗-改造后單位產品綜合電耗)×改造前產品年產量×10-4×電力折標系數
=(21.50kW·h/t-16.95kW·h/t)×166778.39t×10-4×3.1618 tce/萬kW·h
=240tce
4 結語
通過管路優化設置,提高了冷凍水系統的運行效率,有效杜絕了大馬拉小車的能源浪費現象,系統年節電率為21.2%,全面提高了車間能源利用水平,節能效果顯著。
參考文獻
[1] GB/T 2589-2008,綜合能耗計算通則[S].北京:中國標準出版社, 2008.
[2] GB/T 15316-2009,節能監測技術通則[S].北京:中國標準出版社,2009.
[3] GB/T 28750-2012,節能量測量和驗證技術通則[S]. 北京:中國標準出版社,2012.