王雪峰|文
自2008年投產(chǎn)以來,方圓集團生產(chǎn)總廠捕金一廠底吹車間已走過11個年頭,在這些年里,底吹車間不斷創(chuàng)新管理,生產(chǎn)成本持續(xù)降低,開車率不斷提高,2018年開車率達到96.42%,比2017年提高1.1%,礦粉處理量完成目標計劃的101%,多項生產(chǎn)指標在同行業(yè)中名列前茅。
作為生產(chǎn)單元,底吹車間管理人員認識到,要想生產(chǎn)穩(wěn)定,設(shè)備是基礎(chǔ),人員是根本,只有人員穩(wěn)定了,生產(chǎn)才能穩(wěn)定。為了管好人、用好人,車間管理人員以身作則,不斷創(chuàng)新人員管理方式方法,確保人員的穩(wěn)定性。
——以身示范,深入生產(chǎn)一線,及時解決生產(chǎn)問題
“‘火車跑得快,全憑車頭帶’。底吹車間取得今天的成績與車間管理人員是分不開的,他們兩人從不會坐在主控室遙控指揮生產(chǎn),而是深入生產(chǎn)一線各個崗位,進行監(jiān)督指導(dǎo),及時解決生產(chǎn)問題。”企業(yè)管理委員會副主任李明強這樣評價底吹車間的兩位主任。
作為捕金一廠生產(chǎn)工序的上游車間,要為下游車間提供生產(chǎn)原料,底吹車間從全局出發(fā),及時與轉(zhuǎn)爐車間溝通配料、重量、時間等,全年冷料產(chǎn)出降低0.77%,節(jié)省返爐費用25萬余元。

捕金一廠底吹車間
——替崗模式標準化,確保職工生產(chǎn)作業(yè)安全
車間現(xiàn)有職工56人,其中渣緩冷職工12人,在安全生產(chǎn)的前提下,車間提出一人多崗的工作思路,對職工進行生產(chǎn)培訓,使職工對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境、工藝做到爛熟于心,確保職工在任何一個崗位都能做到安全生產(chǎn)。加料崗替渣銅崗,渣銅崗替卷揚崗,卷揚崗替加料崗,相對固定的替崗模式使職工對自己替崗的工作環(huán)境、工藝有了深入的了解,安全意識、能力持續(xù)提高。
——推行“民主生活會”制度,加強與職工的溝通交流,確保人員穩(wěn)定
底吹車間率先提出并推行了“民主生活會”制度,每月召開兩次。一是利用班前班后會與職工談心談話,了解職工的思想狀況,及時解決職工的思想問題,確保職工能安全生產(chǎn)、安心生產(chǎn)。二是全員參與執(zhí)行“大野圈”管理法則。在生產(chǎn)現(xiàn)場畫上一個圓圈,職工就站在圓圈里面,觀察20分鐘生產(chǎn)現(xiàn)場的情況,查找問題,避免因麻木而忽視掉的安全隱患等。通過一系列活動的開展,底吹車間全體干部職工更加緊密的團結(jié)起來,為提升生產(chǎn)效率貢獻力量。據(jù)統(tǒng)計,底吹車間5年以上工齡的職工占整個車間的30%,3年以上工齡的占90%,隨著工齡的增長,工作經(jīng)驗不斷積累,安全事故發(fā)生率得以持續(xù)降低。

“工欲善其事,必先利其器”。設(shè)備作為職工的生產(chǎn)“利器”,必須要好好維護保養(yǎng),才能發(fā)揮更好的作用。
——建立設(shè)備臺賬,確保每臺設(shè)備健康狀況
設(shè)備臺賬詳細記錄著設(shè)備的使用、檢修時間,各零部件何時出現(xiàn)過故障,故障的排除周期等信息。設(shè)備臺賬的建立使職工對設(shè)備的維護保養(yǎng)有了更清晰直觀的認識,在設(shè)備正常運行、防止設(shè)備故障、事故發(fā)生,延長設(shè)備使用壽命等方面發(fā)揮了重要作用,底吹車間職工依據(jù)設(shè)備臺賬認真呵護每臺設(shè)備,使設(shè)備能以最健康的狀態(tài)運行,確保了開工時效。
——認真執(zhí)行巡檢制度,早發(fā)現(xiàn)問題,早解決
車間嚴格執(zhí)行巡檢制度,制定了主任每班巡檢2次,班長每2小時巡檢一次,崗位職工點檢的巡查機制,爭取早發(fā)現(xiàn)處置存在的安全隱患,2018年共排查整改安全隱患70余次,真正做到了全年無安全事故的健康生產(chǎn)。同時,要求設(shè)備主控人員實行分工操作,1人負責主控室,控制生產(chǎn)數(shù)據(jù);1人在生產(chǎn)現(xiàn)場對整體爐況進行巡檢指導(dǎo),確保爐況穩(wěn)定。
——班長負責制,確保年度檢修保質(zhì)保量
隨著工作經(jīng)驗的積累,內(nèi)部職工在檢修工作上完全可以獨挑大梁。底吹車間將檢修責任層層分解,實行班組長負責制,班長作為第一責任人全程參與檢修方案的制定,確保檢修保質(zhì)保量完成,同時節(jié)省了外協(xié)隊伍的費用。利用檢修時間對設(shè)備進行改造提升,不僅提高了安全性,生產(chǎn)效率也逐步提升。當下,底吹車間的檢修時間由原來的一年一檢修提升為一年半一檢修,提高生產(chǎn)時率的同時節(jié)約了檢修成本。
2018年底吹爐檢修,因更換齒圈需要,總體檢修時間延長10天,但全年銅礦處理量同比仍提高了0.8%,底吹車間干部職工的工作效率和工作作風都經(jīng)受住了考驗。
2019年,底吹車間將在人員、設(shè)備管理上再下功夫,在韓國專家團隊的指導(dǎo)下繼續(xù)提升現(xiàn)場管理,提高生產(chǎn)技術(shù)指標,爭取送風時率達到98%,噸礦實際生產(chǎn)成本降低7.4%。筆者相信在車間全體人員的共同努力下,底吹車間定會有更加亮眼的業(yè)績。