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CO2汽提法尿素裝置擴能改造總結

2019-07-02 07:30:14
化肥設計 2019年3期
關鍵詞:系統

(山東華魯恒升化工股份有限公司,山東 德州 253024)

山東華魯恒升化工股份有限公司(以下簡稱華魯恒升)有2套40萬t/a CO2汽提尿素裝置,1#裝置于2006年7月開車,2#裝置2010年9月開車,均為山東化工規劃院設計。2012年由于前系統合成氨擴能增產,液氨過剩,需要配套提高尿素裝置產能,通過充分論證,啟動了尿素裝置擴能改造項目。經過對國內、國際各種尿素擴能路線調研,最終選擇在原流程基礎上并聯一套中壓系統的技術方案,委托北京眾聯盛化工工程有限公司進行工程設計[1]。

1 改造方案

為合理控制改造費用和施工周期,總體思路為對高壓系統合成塔塔盤升級改造,提高轉化率,同時將合成下液和汽提塔下液分流,部分去新增中壓系統,蒸發增加預濃縮,在回收中壓熱負荷的同時可提高尿液濃度,不增加現有低壓及蒸發系統負荷。

1.1 高壓系統改造

根據物料平衡計算結果,將尿素產量從1 300 t/d提高到1 800 t/d,合成塔的生產強度由9.15 t/(d·m3)增加到12.67 t/(d·m3),合成塔塔盤需要進行相應改造。經過計算,塔底氣量增加42%,液體量增加24%,塔頂氣量增加18%,液體量增加45%。在現有塔盤情況下,塔底氣相阻力增加102%,液相阻力增加54%;塔頂氣相阻力增加39%,液相阻力增加110%。阻力增加將給系統改造帶來不利影響。為此根據物料參數對塔盤氣相通道和液相通道進行相應的調整。

首先將塔內溢流管上端溢流漏斗提高600 mm,以增加尿塔有效容積;其次由于尿塔整體空速增加,為了穩定尿塔液位,最上層塔盤(第17層)由徑流式塔板改為均布式塔板,以減小液位波動,減少塔頂氣液夾帶;從底部往上1至16層塔盤的D片重新設計制作。

為了解決高壓甲銨噴射器抽吸能力不足的問題,新配一條甲銨液管線,由甲銨泵直接進入高壓甲銨冷凝器。正常生產時甲銨液分兩股進入高壓系統,一股走現有流程進入高壓洗滌器,另一股(基本上是擴能增加的甲銨液量)進入高壓甲銨冷凝器。

合成塔下液管線配一條至中壓汽提塔管線,擴能改造增加的負荷經此管線直接進入中壓汽提塔,保證高壓汽提塔的穩定[2]。低負荷運行需要甩開中壓系統走原有流程。原至低壓精餾塔管線的汽提塔下液管線保留,新配管線至中壓汽提塔,正常滿負荷生產時高壓汽提塔物料可以部分或全部進中壓汽提塔,進一步氣提分解后再進低壓系統,降低低壓精餾塔的負荷。

1.2 新增中壓系統

中壓系統操作壓力為1.8 MPa,主要設備包括中壓汽提塔、甲銨冷凝器、甲銨分離器。約1 500~2 000 Nm3/h的中壓CO2直接進入中壓汽提塔,以甲銨液的形式進入高壓系統。這樣可以降低低壓精餾塔的負荷,避免改造現有低壓精餾系統,同時在中壓壓力下,最大限度地利用氣體冷凝熱,降低系統蒸汽消耗。新增中壓系統流程見圖1。

圖1 新增中壓系統流程

1.3 低壓系統

由于低壓設備較大,低壓精餾塔直徑為1.8 m,低壓精餾塔加熱器換熱面積為660 m2,且高壓汽提塔物料經中壓汽提塔物料二次分解后再進低壓系統,降低了低壓系統負荷,因此低壓系統可以不作任何改動。

1.4 蒸發系統

增設預濃縮加熱器、預濃縮分離器、預濃縮表冷器、預濃縮噴射器,將現有蒸發改為三段蒸發,保留現有閃蒸系統。低負荷運行時,按現有閃蒸加兩段蒸發操作。為充分利用中壓分解氣吸收熱,預濃縮設計為兩段結構,下部為熱利用段,回收中壓分解氣吸收產生的熱量,上部為蒸汽加熱段,以保證預濃縮下液濃度穩定。為解決造粒塔能力不足問題,新增兩套轉鼓大顆粒裝置。上述改造解決了蒸發系統能力不足的問題,系統其他部分不需要改動。

1.5 水解解吸

改造后尿素產量增加值為20 t/h,水解解吸氨水量增加約10 t/h。將蒸發抽真空系統的蒸汽噴射泵改造為水力噴射器,解吸氨水量基本沒有增加,改造后水解解吸負荷仍能維持在40 t/h左右,因此,水解解吸系統不需要作任何改動。

1.6 運轉設備

增加1臺往復式高壓氨泵、2臺往復式高壓甲銨泵、2臺離心式低壓甲銨泵、2臺900 m3/h調溫水泵。主要設備參數見表1。

表1 主要設備參數

2 改造后運行情況

(1)華魯恒升2套40萬t/a擴能改造分別于2014年和2016年開車,由于中壓系統采用并聯設計,可與原裝置實現自由對接。在開車投料時,先不投用新增中壓系統,當系統穩定后,在加量過程中逐步投用,操作簡潔方便。經過兩年的運行優化,目前運行穩定,單套裝置尿素可穩定在1 750 t/d,最佳工況達到1 795 t/d,達到設計預期,同時裝置的消耗保持在同類裝置較好的水平。

(2)中壓汽提塔采用雙相鋼S32750材質,同時一直保持含有0.6%~0.8%氧氣的CO2通入,有效防止了中壓系統出現低氧腐蝕,裝置投用后產品鎳離子含量控制在0.26%~0.28%;由于蒸發系統沒有較大改造,擴能后物料流速提高,停留時間變短,雖然流程變長,但縮二脲并沒有增長;同時原來蒸發蒸汽系統噴射泵改為水力噴射器后,大大降低了蒸發表冷器的負荷,即使在夏季循環水32 ℃的條件下,產品質量也可以穩定在優等品。

3 結語

(1)項目采用提前預制、短停并網的施工方案,利用裝置大修機會,分別于2014年和2016年實現并網運行。改造前后數據對比見表2。

表2 改造前后數據對比

注:①2#尿素回收大顆粒洗滌液(尿素質量分數為45%,Q=5 m3/h),蒸汽消耗偏高;②電耗以主裝置運行設備計算。

(2)經過兩年的優化調整,裝置擴能35%以上穩定運行,產品蒸汽消耗和液氨消耗均有一定下降。

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