劉子峰
(上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司,上海 200240)
目前位于上海臨港汽發(fā)試驗(yàn)站的兩套試驗(yàn)機(jī)組為我司生產(chǎn)的最大功率直流電機(jī),單機(jī)最大容量為9 350 kW,電壓等級(jí)1 200 V,轉(zhuǎn)速375 r/min。臨港汽發(fā)試驗(yàn)站多次反饋我司,自該試驗(yàn)機(jī)組電機(jī)運(yùn)行以來(lái),經(jīng)常遇到電機(jī)機(jī)組啟動(dòng)和制動(dòng)過(guò)程中,直流母線中電流有震蕩現(xiàn)象,見(jiàn)圖1。波動(dòng)幅值超過(guò)保護(hù)開關(guān)限值,導(dǎo)致過(guò)保護(hù)跳閘。另外直流電機(jī)在負(fù)載運(yùn)行時(shí),換向器表面有打火現(xiàn)象,造成碳刷磨損較快,碳刷辮子線斷裂,換向器表面出現(xiàn)灼燒痕跡。

圖1 電機(jī)運(yùn)行波形圖
我司售后部門多次派人對(duì)該機(jī)組直流電機(jī)進(jìn)行碳刷及刷握的更換,刷架中心位置的調(diào)整,但收效甚微,機(jī)組系統(tǒng)故障仍未得到有效解決。隨著汽發(fā)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡試驗(yàn)任務(wù)增多,機(jī)組的改造迫在眉睫。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)走訪考察,對(duì)電機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄,對(duì)電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行分析。
主要原因有兩點(diǎn):
(1) 上海臨港地區(qū)靠近海邊,電機(jī)基礎(chǔ)有沉降現(xiàn)象,導(dǎo)致軸系發(fā)生了偏移,造成電機(jī)定、轉(zhuǎn)子間隙不均勻,磁場(chǎng)耦合變差,影響直流電機(jī)換向性能,換向器表面火花變大,導(dǎo)致?lián)Q向器表面溫度升高[1]。長(zhǎng)期運(yùn)行后,造成換向器銅排變形凸片,換向性能更為惡劣。
(2) 該試驗(yàn)平臺(tái)為兩套機(jī)組共6臺(tái)電機(jī),其中單套機(jī)組為三臺(tái)電機(jī)串聯(lián)使用(2臺(tái)直流電機(jī)+1臺(tái)同步電機(jī)),見(jiàn)圖2。4臺(tái)直流電機(jī)采用并聯(lián)接線方式接入直流母線。

圖2 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組圖
直流電機(jī)負(fù)載調(diào)速特性為線性,調(diào)速過(guò)程分為調(diào)壓調(diào)速和弱磁調(diào)速。直流電機(jī)負(fù)載調(diào)速特性公式如下:
電動(dòng)機(jī)
CenΦ=U-IRaki-2
(1)
發(fā)電機(jī)
CenΦ=U+IRaki+2
(2)
其中:Ce為常數(shù);n為電機(jī)轉(zhuǎn)速;Φ為主磁通;U為端電壓;I為主電流;Raki為電機(jī)電樞回路電阻。
當(dāng)機(jī)組聯(lián)動(dòng)時(shí),直流電動(dòng)機(jī)處于調(diào)壓調(diào)速過(guò)程中,主磁通不變,端電壓變化較快,由于電機(jī)外特性偏軟,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量較大,電機(jī)轉(zhuǎn)速出現(xiàn)滯后現(xiàn)象,因此導(dǎo)致電流的變化率增大,電流波動(dòng)加劇,引起直流母線電流震蕩。
基于上述兩點(diǎn)主要原因,分別對(duì)2套機(jī)組的基礎(chǔ)和直流電機(jī)電磁結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
(1) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)進(jìn)行了重新找平,提高基礎(chǔ)水平度;并對(duì)機(jī)組軸線找正、校調(diào)。
(2) 對(duì)直流電機(jī)換向器進(jìn)行精車、拉槽、倒角處理,避免因換向器凸片而造成的直流電機(jī)碳刷打火現(xiàn)象。
(3) 根據(jù)之前系統(tǒng)總成單位提供的臨港試驗(yàn)機(jī)組試驗(yàn)報(bào)告:串入電感,使得控制系統(tǒng)補(bǔ)償系數(shù)約為3%反饋量時(shí),臨港試驗(yàn)機(jī)組運(yùn)行狀況得到了改善,見(jiàn)圖3。

圖3 串電阻系統(tǒng)反饋圖
僅從系統(tǒng)上進(jìn)行補(bǔ)償反饋,機(jī)組運(yùn)行還未能達(dá)到最理想的狀態(tài)。因此,需對(duì)直流電機(jī)本體進(jìn)行改造,從根本上解決系統(tǒng)問(wèn)題。通過(guò)對(duì)直流電機(jī)定子勵(lì)磁繞組進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),我司的解決方案是主磁極上增加一套并激繞組。即壓縮勵(lì)磁線圈高度,為后續(xù)增加一套并激繞組提供了可操作空間。
增加并激繞組的目的:隨著直流電機(jī)負(fù)載電流的變化而產(chǎn)生相對(duì)應(yīng)的并激磁場(chǎng),改變直流電機(jī)的外特性,提高系統(tǒng)的匹配程度,防止產(chǎn)生電流波動(dòng)現(xiàn)象。
設(shè)計(jì)原則:不改變?cè)兄鞔艌?chǎng)安匝數(shù),使得改造后的直流電機(jī)勵(lì)磁功率基本滿足原先電控設(shè)備要求。
原勵(lì)磁繞組線規(guī)為1.25 mm×31.5 mm,匝數(shù)110匝,額定勵(lì)磁電流為94 A,總安匝數(shù)110×94×2=20 680 A。
改造后電機(jī)勵(lì)磁繞組線規(guī)為1.4 mm×35.5 mm,匝數(shù)95匝,額定勵(lì)磁電流109 A,總安匝數(shù)95×109×2=20 710 A。
并激繞組線規(guī)為3.35 mm×7.1 mm,匝數(shù)20匝,額定并激電流22.5 A,總安匝數(shù)20×22.5×2=900 A。
增加并激繞組后,其最大反饋量為900/20 710=4.3%,基本匹配總成單位的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
(1) 勵(lì)磁線圈設(shè)計(jì),見(jiàn)圖4。

圖4 勵(lì)磁繞組線圈示意圖
勵(lì)磁線圈采用扁繞,線規(guī)采用寬扁型線規(guī),在不增大勵(lì)磁電密的同時(shí),線圈整體繞制后的高度有所下降,從原先的167 mm下降到159 mm,為加裝并激繞組提供了空間上的可能。上端引出線進(jìn)行了下彎式設(shè)計(jì),方便接線的同時(shí)增大了與并激線圈的空間距離,提高了爬電距離。
(2) 并激繞組設(shè)計(jì),見(jiàn)圖5。

圖5 并激繞組線圈示意圖
并激繞組采用螺旋繞,設(shè)計(jì)高度為20 mm,空間利用率小,放置在勵(lì)磁線圈與機(jī)座鐵心間隔處。并激繞組特點(diǎn):繞組之間采用串聯(lián)接法,整體并接入定子補(bǔ)償回路。通過(guò)計(jì)算得到并激繞組在額定負(fù)載下的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):Ec=Ia×(Rk+Ri)=7 792×(0.001 345+0.000 312)≈12.9 V。
并激繞組接線原理圖,見(jiàn)圖6。

圖6 并激繞組Rc接線原理示意圖
其中:Rf為勵(lì)磁電阻;Rc為并激電阻;Rki為定子補(bǔ)償繞組和換向極繞組總電阻;Ia為額定電流;Ec為并激繞組兩端的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。
(3) 主極改造設(shè)計(jì),見(jiàn)圖7。
利用原有主極鐵心,套入新設(shè)計(jì)的勵(lì)磁繞組線圈及并激繞組線圈,線圈壓板由A3鋼改為絕緣的3240環(huán)氧玻璃布板,提高了空間利用率的同時(shí)保證了絕緣效果。主極裝配后進(jìn)行了VPI絕緣浸漆處理,并烘干。增加了絕緣可靠性。
(4) 定子繞組接線設(shè)計(jì),見(jiàn)圖8。


圖7 主極裝配示意圖

圖8 定子繞組接線示意圖
并激繞組接線采用串聯(lián)接法,引出線D6、D1,分別與A1主排和C2刷架集電環(huán)連接。此種接線方法走線最為簡(jiǎn)單,走線距離較短,操作方便。
直流電動(dòng)機(jī)改造時(shí),并激繞組為正接狀態(tài),即D6并接入C2刷架集電環(huán),D1并接入A1主排。當(dāng)電動(dòng)機(jī)處于反接制動(dòng)時(shí):U↓↓?n↓?I↓?Φ↓,主磁通的改變使得外特性變硬,使得機(jī)械與電氣迅速達(dá)到新的平衡點(diǎn),起到穩(wěn)定主電流的作用。啟動(dòng)過(guò)程反之。
直流發(fā)電機(jī)改造時(shí),并激繞組為反接狀態(tài),即D6并接入A1主排,D1并接入C2刷架集電環(huán)。當(dāng)發(fā)電機(jī)處于制動(dòng)過(guò)程時(shí):n↓U↓↓?I↑?Φ↓,主磁通的改變同樣使得外特性變硬,使得機(jī)械與電氣迅速達(dá)到新的平衡點(diǎn),也起到穩(wěn)定主電流的作用。
機(jī)組中4臺(tái)直流電機(jī)定子返廠改造,加裝并激繞組后運(yùn)抵用戶現(xiàn)場(chǎng)。由于并激繞組感應(yīng)電勢(shì)最大幅值為12.9 V,通過(guò)計(jì)算得到最大感應(yīng)電流為20 A左右。因此并激繞組接線及引出線采用6氯醚護(hù)套電纜JEM-500 V,其開環(huán)電流值為58 A。同時(shí)走線方便,為現(xiàn)場(chǎng)配接線提供了可靠保障。
電機(jī)復(fù)位后,通過(guò)調(diào)節(jié)墊片來(lái)調(diào)節(jié)定、轉(zhuǎn)子間隙。使得機(jī)組整條軸系上3臺(tái)電機(jī)的定、轉(zhuǎn)子間隙更加均勻。
改造前M1電動(dòng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

表1 改造前電動(dòng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)表
當(dāng)端電壓降到400 V左右時(shí),由于電流波動(dòng)過(guò)大跳閘。
改造后M1電動(dòng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2 改造后電動(dòng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)表
電機(jī)制動(dòng)過(guò)程及過(guò)零時(shí),電流波動(dòng)明顯減小。
在方案設(shè)計(jì)時(shí),也考慮過(guò)串激繞組加裝并聯(lián)環(huán)的設(shè)計(jì)方案。通過(guò)對(duì)并聯(lián)環(huán)等效電路計(jì)算,發(fā)現(xiàn)需要布置3組環(huán)并聯(lián)才能使串激繞組不平衡度控制在15%左右。改造成本高,工期長(zhǎng),且效果欠佳。
在改造工期短,改造經(jīng)費(fèi)有限的條件下,制定合理的改造方案變得尤為重要。最終增加并激繞組,改變電機(jī)外特性,從根本上解決了電流震蕩的現(xiàn)象。通過(guò)此項(xiàng)目電機(jī)的改造,從中取得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。