章建成,夏明六
(銅陵市特種設備監督檢驗中心,安徽 銅陵 244000)
某化工公司含氫壓縮機活塞桿于2017年10月投入使用,投入使用后未足月,巡檢人員在例行巡檢時發現壓縮機異常聲響。經過操作人員停機后檢查,發現該壓縮機缸內活塞桿斷裂,經查閱設備臺賬,該設備投入使用僅22天。活塞桿材質為42CrMoE,該缸內吸氣壓力為2.11 MPa,排氣壓力為6.25 MPa;吸氣時缸內溫度為35 ℃,排氣時缸內溫度為130 ℃,活塞外徑為410mm,壓縮機額定功率為3080 KW,轉速為295 r/min。為查明活塞桿斷裂原因,杜絕類似故障再次發生,對斷裂活塞桿進行失效分析。
對活塞桿斷裂處進行取樣、通過肉眼觀察表面斷口,線切割制取金相試驗試樣,通過金相顯微鏡觀察活塞桿的微觀組織,采用EDS分析儀分析試樣中的合金元素含量以及腐蝕產物成分,線切割制取力學性能試樣,并測試斷裂處活塞桿的力學性能,用SEM掃描電鏡分析活塞桿的斷口微觀形貌。
由圖1可知,活塞桿斷面與軸線方向垂直,斷口由平整和粗糙兩個區域部分,粗糙區所在斷口面積比例約10%,表明斷口基本屬于脆性斷口。粗糙區為斷口最終斷裂區,處于斷口邊緣,斷口表面可見斷裂放射線并指向最終斷裂區,由此可見,表明裂紋源位于活塞桿圓周外緣部位,具有多源性,屬于軸向交變應力所導致的疲勞斷裂[1]。

圖1 活塞桿及其斷口宏觀照片
EDS能譜成分分析結果表明,活塞桿材料為42CrMo鋼(見圖2和表1)。由表1可知,活塞桿材料中含有1.10%的Cr和0.32 %的Mo元素,盡管鉬含量偏高,可以判斷活塞桿實際用鋼為42CrMo[1]。42CrMo是一種典型的耐熱低合金鋼,有良好的高溫耐氧化性和高溫強度。從表1中還可以看出,活塞桿中P元素含量與GB/T3077標準值相符,但是S元素含量達0.015%,硫元素會引起耐熱鋼的熱脆性[2],硫元素含量超標對耐熱鋼的性能是十分有害的,降低活塞桿的高溫持久強度和使用壽命。

圖2 活塞桿斷口EDS成分分析特征譜

表1 活塞桿化學成分分析結果
活塞桿選材為42CrMo鋼,供貨狀態為調質,由顯微組織分析可知活塞桿微觀組織為回火索氏體+鐵素體(見圖3),圖中白色條狀物為鐵素體,索氏體組織較為粗大,顆粒狀碳化物分布于鐵素體條之間,原馬氏體位向明顯。由鐵素體條的形狀、大小和分布可知該活塞桿在淬火時形成的馬氏體組織非常粗大,由活塞桿外表面向內,馬氏體組織等級依次降低,外表面馬氏體等級為8級,半徑中部馬氏體等級為7級,活塞桿心部馬氏體等級為6級[4]。由于活塞桿橫截面馬氏體組織均較粗大,從而大幅降低了活塞桿的韌性。

圖3 活塞桿金相顯微照片
由表2可知,活塞桿顯微維氏硬度由表及里分別為251 HV0.2、249 HV0.2和235HV0.2,硬度呈現逐漸下降趨勢。螺紋表面和螺紋根部硬度基本接近,沒有表面脫碳軟化現象發生。

表2 活塞桿顯微硬度測試結果(HV0.2)
由表3可知,活塞桿的抗拉強度和沖擊韌性低于國家標準GB3077-2015中42CrMo鋼調質處理后性能標準的要求,塑性尚可。淬火形成的粗大馬氏體組織導致韌性下降,最終發生早期疲勞斷裂。

表3 活塞桿力學性能數據
由圖3可知,斷口表面被腐蝕產物覆蓋,局部可粗略觀察到疲勞輝紋存在。通過EDS成分分析發現碳元素含量約為14.35%,氧元素含量約為4.67%,并伴有少量0.64%氯元素。斷口表面的碳元素可能是由于含碳有機物(如機油等)污染所致,氧元素是由于斷口在空氣環境中氧化所致。活塞桿本體未與介質相接觸,可排除腐蝕疲勞斷裂的可能性,由此可斷該活塞桿的斷裂應為自身韌性不足,在機械交變應力作用下發生的疲勞斷裂。

圖4 活塞桿斷口微觀形貌SEM照片

圖5 活塞桿斷口表面腐蝕產物成分EDS分析特征譜線
由以上分析可知,該氫氣壓縮機活塞桿的斷裂屬于疲勞斷裂。淬火形成的粗大馬氏體組織導致韌性下降,在軸向機械交變應力作用下產生疲勞。建議通過熱處理措施進一步細化活塞桿晶粒,或控制好熱處理溫度,避開粗大馬氏體組織形成,可有效提高活塞桿的強度和韌性。