王力東 張偉 尹兆余


摘要:瞬發(fā)伽馬射線中子活化分析技術(shù)(PGNAA)技術(shù)由于其分析精度高、在線測量等眾多技術(shù)優(yōu)勢,廣泛用于建材、冶金等諸多領(lǐng)域。本文就其堿度儀的原理、組成、取樣標(biāo)定過程及所帶來的效益進(jìn)行了梳理與討論。
關(guān)鍵詞:DF-5704中子活化燒結(jié)元素在線分析儀;堿度儀;效益
一、總述
燒結(jié)礦為高爐生產(chǎn)的主要原料,它的質(zhì)量及其變化對高爐的產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益都有決定性的影響。而燒結(jié)礦的質(zhì)量,取決于許多因素。目前燒結(jié)礦采用熒光分析成分來指導(dǎo)配料,滯后時間嚴(yán)重,燒結(jié)礦的產(chǎn)品質(zhì)量較低。
采用DF-5704中子活化燒結(jié)元素在線分析儀可以有效縮短滯后時間,快速調(diào)節(jié)配料配比,減少燒結(jié)礦的波動幅度,提高燒結(jié)礦的一級品率和堿度穩(wěn)定率,為企業(yè)提高更多效益,穩(wěn)定高爐爐況提高高爐產(chǎn)量。
二、分析儀工作原理
DF-5704中子活化燒結(jié)元素在線分析儀采用瞬發(fā)γ射線中子活化分析技術(shù),利用中子源產(chǎn)生的中子流轟擊靶樣品中各種元素的原子核,原子核發(fā)生輻射俘獲、非彈性散射等反應(yīng),并在小于10-14s時間內(nèi)退激釋放出能量為2keV~10MeV的γ射線[1]如圖1所示,通過探測器探測,根據(jù)各特征γ射線的能量和強度(峰面積)對元素進(jìn)行在線定性和定量分析,從而準(zhǔn)確的分析出混合料中全鐵、鈣、硅等元素。
三、分析儀主要部件組成及作用
DF-5704中子活化燒結(jié)元素在線分析儀主要部件有測量裝置、探測器、放射源、信號處理柜、UPS、主機和電纜等組成如圖2所示:
分析儀主機安裝在配料室或中央控制室,其他部件安裝于現(xiàn)場,測量裝置采用非接觸式檢測,模塊化結(jié)構(gòu),跨皮帶式安裝,安裝在二次混合機后燒結(jié)機之前的皮帶傳輸機上,分析儀的放射源和探測器安裝在測量裝置內(nèi),分析儀測量裝置前裝有電子皮帶秤,用以補償不同料層厚度測得的元素含量,探測器通過混裝電纜與信號處理柜相連,信號處理柜和皮帶秤信號通常由光纖將信號送至配料室主機,主機通過內(nèi)部處理、分析、計算出各種元素的含量、堿度和優(yōu)化配比如圖3所示,供操作員及時調(diào)整配比。
四、安裝工藝點
堿度儀安裝工藝點一般為鐵質(zhì)原料混勻、一混或二混后的混合料和篩分后成品燒結(jié)礦測量,如下圖4所示,但不僅限于以上工藝點。
傳統(tǒng)燒結(jié)配料方式,配料師傅需等待燒結(jié)成品礦化驗數(shù)據(jù)出來再做配比調(diào)整,現(xiàn)場一般在上圖的篩分之后取樣化驗,這個過程需要數(shù)小時的等待,例如鞍鋼礦業(yè)公司東燒廠需要4個小時左右,鞍鋼煉鐵廠三燒車間需要4.5小時,混合料配比調(diào)整都嚴(yán)重滯后,造成堿度指標(biāo)波動,而DF-5704中子活化燒結(jié)元素在線分析安裝在一混或二混后見圖4,從配料到檢測工藝點工藝點只需15分鐘,堿度儀通過內(nèi)部數(shù)據(jù)分析將結(jié)果傳送到中控室,中控室實時顯示堿度和全鐵等元素數(shù)值,操作員可以及時修改混合料的配比,避免長時間的等待,減小質(zhì)量波動,提高燒結(jié)礦的質(zhì)量。
五、采樣及標(biāo)定效果
堿度儀的標(biāo)定有靜態(tài)標(biāo)定和動態(tài)標(biāo)定兩種標(biāo)定共同組成,靜態(tài)標(biāo)定是采用樣品標(biāo)樣方式(標(biāo)樣隨設(shè)備一起發(fā)到現(xiàn)場),按現(xiàn)場元素梯度準(zhǔn)備好5組標(biāo)準(zhǔn)樣品,到現(xiàn)場后擬合現(xiàn)場的條件逐一調(diào)試好5組樣品參數(shù),待現(xiàn)場正常運行時通過動態(tài)標(biāo)定來修正參數(shù),避免大量動態(tài)樣品的采集。
動態(tài)標(biāo)定需要采集現(xiàn)場燒結(jié)礦樣品,一般在篩分之后的成品皮帶上人工采集樣品,每個樣為1小時樣品的平均值,每個樣品在成品皮帶上取樣7次,每次取1Kg左右,匯集在一起送至化驗室通過粗碎、中碎、縮分、細(xì)碎、圓盤磨至粒度在150目以下,混勻、用四分法取7克用熒光分析出元素含量,堿度儀自身有記錄功能,將取樣時間段的皮帶速度、重量和探測器的計數(shù)導(dǎo)出擬合化驗值達(dá)到儀表最佳使用狀態(tài)。
DF-5704中子活化燒結(jié)元素在線分析有效地提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,東鞍山燒結(jié)廠2017年使用堿度儀前后數(shù)據(jù)對比,成品礦的一級品率提高4.64%,為企業(yè)創(chuàng)造了直接效益,穩(wěn)定了高爐的爐況,從而為高爐間接增加了效益。
六、效益分析
(一)燒結(jié)廠直接效益
為企業(yè)提高直接經(jīng)濟效益,以東鞍山燒燒結(jié)廠為例,東燒為鞍鋼煉鐵廠4#高爐提供燒結(jié)礦,其結(jié)算方式為一級品成品礦以660元噸,二級品成品礦以640元噸,東鞍山燒結(jié)廠內(nèi)燒結(jié)機為360平燒結(jié)機臺時產(chǎn)量420噸小時,如每年生產(chǎn)時間為320天,以前一級品率為84.38%,目前提高到89.02%,一級品率提高4.64%,則一項每年為企業(yè)增加利潤299萬元。
年增利潤=(一級品價格-二級品價格)*每小時產(chǎn)量*24小時*年工作日*一級品率提高4.64%(660-640)*420*24*320*4.64%=299萬元。
(二)高爐間接效益
DF-5704中子活化燒結(jié)元素在線分析對高爐生產(chǎn)的效益計算:配料控制的波動對高爐的影響很大,國內(nèi)經(jīng)驗燒結(jié)礦穩(wěn)定率提高10%,高爐產(chǎn)量提高1.5%,[2]東燒結(jié)廠穩(wěn)定率提高3.97%,以鞍鋼廠為例:4號高爐2580m3(利用系數(shù)2.32tm3·d),焦比降低0.397%,焦比240kgt。則通過降低堿度波動帶來的效益包括:高爐增產(chǎn)效益+節(jié)焦效益。
高爐增產(chǎn)效益=增產(chǎn)百分比*高爐規(guī)模*利用系數(shù)*工作日*生鐵單價。
1.5%*(3.97%10%)*2580m3*2.32tm3·d*360天*2800元t=3592.9402萬元年。
七、總結(jié)
DF-5704中子活化燒結(jié)元素在線分析對燒結(jié)配料的調(diào)節(jié)時間可以縮短至15分,避免傳統(tǒng)人工配料調(diào)節(jié)的滯后,有效的減少燒結(jié)礦質(zhì)量波動,提高了燒結(jié)礦的產(chǎn)品質(zhì)量,燒結(jié)礦的質(zhì)量與效益緊密相連,直接為燒結(jié)廠增加效益。
燒結(jié)礦是煉鐵的主要原料,燒結(jié)礦質(zhì)量的好壞直接影響到燒結(jié)廠經(jīng)濟效益,燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定也會對高爐的產(chǎn)量產(chǎn)生影響,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率提高3.97%,提高高爐產(chǎn)量0.5955%,間接創(chuàng)造效益3592萬元年。
參考文獻(xiàn):
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[2]郭曉影.提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的研究[D].沈陽:東北大學(xué)碩士論文,2009,7(01).