胡紅印
(貴州豫能投資有限公司,貴州 貴陽 550000)
貴州某礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為240萬t/a,現(xiàn)開采17號(hào)、20號(hào)礦層,平均厚度4.16m、3.81m,經(jīng)有資質(zhì)部門鑒定均有突出危險(xiǎn)性,測(cè)定的原始瓦斯含量分別為15.37m3/t、13.03m3/t,瓦斯壓力為1.03MPa、0.85MPa。
根據(jù)開采順序,現(xiàn)優(yōu)先開采17號(hào)礦層,17號(hào)礦層的透氣性系數(shù)為 0.016429m2/(MPa2·d)~0.021527m2/(MPa2·d),鉆孔瓦斯抽采衰減系數(shù)為0.1433d-1~0.7108d-1,礦層屬于可抽采礦層。
11705底板抽采巷設(shè)計(jì)的巷道長(zhǎng)度為560m,位于17號(hào)層底板,法線距離12.5m,間距11705運(yùn)輸順槽內(nèi)側(cè)20m,設(shè)計(jì)巷寬4.5m,巷高2.5m,斷面11.2m2,滿足打鉆、行人、排水需求[1,2]。11705底抽巷掘進(jìn)完畢后,布置5臺(tái)履帶液壓鉆機(jī),向上覆的17號(hào)礦層布置穿層瓦斯抽采鉆孔,預(yù)抽礦層瓦斯,滿足順槽及回采面瓦斯治理需要[3]。
根據(jù)11705底抽巷與11705運(yùn)輸順槽的相對(duì)關(guān)系,設(shè)計(jì)仰角穿層抽采鉆孔,采用水排渣工藝,排渣較為容易,鉆孔施工過程中出現(xiàn)堵孔可能性大幅降低,鉆孔成孔率高。17號(hào)煤有效抽采半徑為3.0m,每組孔按照間距6m設(shè)計(jì),每組布置8個(gè)孔,鉆孔終孔點(diǎn)6m×6m布置,平均孔深35m,孔徑113mm,鉆孔控制巷道兩幫輪廓線外不小于20m,終孔位置均穿入礦層頂板為0.5m。具體的鉆孔布置如圖1所示。
每組抽采鉆孔施工過程中,選擇一個(gè)孔測(cè)定原始瓦斯含量,根據(jù)含量大小進(jìn)行選擇性水力沖孔。原始瓦斯含量大于10m3/t,則在本組抽采鉆孔施工結(jié)束后,利用高壓沖孔設(shè)備,再次續(xù)進(jìn)孔內(nèi)進(jìn)行沖孔,充分使其卸壓和增加孔內(nèi)抽采面積,提高抽采效果,縮短抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間[4]。原始含量小于10m3/t,則在本組抽采鉆孔施工結(jié)束后,每間隔1個(gè)孔進(jìn)行一次沖孔,擴(kuò)大抽采鉆孔的有效影響半徑。

圖1 鉆孔布置示意圖
鉆孔的封孔質(zhì)量好壞直接影響到鉆孔的瓦斯抽放效果。前期鉆孔封孔采用直徑為50mm,長(zhǎng)度15m封孔管,其中封孔長(zhǎng)度為6m,采用兩堵一注方式進(jìn)行,接抽后鉆孔內(nèi)瓦斯?jié)舛人p很快,且鉆孔漏氣現(xiàn)象較為嚴(yán)重,無法滿足礦井瓦斯治理需要,同時(shí)通過對(duì)部分鉆孔捅開發(fā)現(xiàn),孔內(nèi)多處位置出現(xiàn)塌孔,影響鉆孔抽放效果,分析塌孔原因多是由于煤巖交界處軟分層塌陷引起[5]。為了避免鉆孔塌孔以及封孔質(zhì)量差,導(dǎo)致瓦斯抽放效果不理想問題,對(duì)鉆孔的封孔工藝進(jìn)行改進(jìn),在鉆孔的孔內(nèi)全程下套管,直徑為50mm。
在煤巖交界面以里1m至孔口位置為實(shí)管,礦層段為花管,可以有效的避免由于鉆孔塌陷引起鉆孔抽放效果差的問題;同時(shí)將鉆孔封孔長(zhǎng)度由6m提高至9m,注漿材料由原來的普通水泥漿改成膨脹水泥漿,保證了鉆孔封孔質(zhì)量,避免孔口出現(xiàn)漏氣問題。
在11705底板抽放巷內(nèi)選擇60m抽采單元,對(duì)鉆孔成孔以及抽放情況進(jìn)行分析,每隔6m布置一組鉆孔,一組鉆8個(gè)鉆孔,共9組鉆孔,每組鉆孔總長(zhǎng)度在300m,鉆孔的控制范圍為11705運(yùn)輸順槽輪廓線外側(cè)各20m,采用直徑113mm鉆頭施工,水排渣方式,鉆孔封孔段長(zhǎng)度為9m,注漿漿液采用膨脹水泥。在抽采單元內(nèi)布置的72個(gè)抽采鉆孔,鉆孔的成孔率達(dá)到95%以上,鉆孔有效抽采時(shí)間得到大幅度提高。
采用在抽放鉆孔內(nèi)下放套管以及增加封孔距離,封孔注漿漿液采用膨脹水泥方式,隨機(jī)選擇60m抽放單元內(nèi)的抽放鉆孔抽放量分析,從鉆孔施工完畢到接抽50d時(shí)間內(nèi)鉆孔的瓦斯抽放濃度以及流量來分析,鉆孔的瓦斯抽放濃度保持在55%以上,鉆孔抽采流量在0.108m3/min,每日鉆孔抽采的瓦斯純量可以達(dá)到85.54m3。抽采鉆孔在前20d時(shí)間內(nèi)抽采量以及抽采濃度變化不大,超過20d之后,鉆孔的抽采濃度及抽采量有所降低,鉆孔接抽到50d時(shí),鉆孔內(nèi)瓦斯抽放濃度在30%,抽放量在0.074m3/min。雖然濃度及抽采量有所降低,但是相對(duì)于常規(guī)的鉆孔接抽方式,鉆孔的抽采效率提升至少50%。
在11705運(yùn)輸巷掘進(jìn)期間,掘進(jìn)工作面回風(fēng)流中瓦斯?jié)舛缺3衷?.42%以下,掘進(jìn)工作面前方測(cè)定的各項(xiàng)突出指標(biāo)均未出現(xiàn)超標(biāo),且掘進(jìn)鉆孔施工期間未出現(xiàn)噴孔,卡孔以及頂鉆等瓦斯動(dòng)力顯現(xiàn),采用底抽巷瓦斯抽放方式,并配合優(yōu)化后的鉆孔封孔方式,對(duì)17號(hào)層瓦斯治理取得較好的應(yīng)用效果。
貴州某礦開采的17號(hào)礦層為突出礦層,礦層構(gòu)造復(fù)雜,起伏較大,瓦斯壓力構(gòu)造處倍增,在距離17號(hào)礦層底板法線距離12.5m位置處布置底板瓦斯抽放巷,并施工上行穿層瓦斯抽采鉆孔對(duì)17號(hào)礦層瓦斯進(jìn)行治理,優(yōu)化封孔工藝,與原采用的順層鉆孔瓦斯治理相比,鉆孔抽采量及抽采濃度均得到明顯提升,在瓦斯治理空間上和時(shí)間上取得較好的應(yīng)用效果,確保了11705運(yùn)輸順槽安全掘進(jìn)。