張萬堯, 趙 旭, 孫中心, 李軍良, 林永明, 陳筱金
(1.天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司, 甘肅 蘭州 730060;2. 中國石化 北京燕山石化分公司, 北京 102500;3.中國石化 上海石油化工股份有限公司, 上海 200540)
壓力過濾機是一種集過濾、洗滌、干燥和卸料于一體的連續(xù)式多功能機組[1-3]。該機組廣泛應用于間苯二甲酸(PIA)、精對苯二甲酸(PTA)、粗對苯二甲酸及芳香酸等化工產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域,是目前世界上最先進的PTA后處理過濾分離設(shè)備,目前為國外某廠商獨家供貨。為了滿足我國PTA、PIA等裝置重建、改造及優(yōu)化升級需要,天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司展開了相關(guān)技術(shù)設(shè)備的研發(fā)。研發(fā)的技術(shù)成果已經(jīng)應用于燕山石化分公司PIA工業(yè)裝置和上海石化分公司PTA裝置,分別于2009-10和2011-11一次性開車運行成功,取得良好節(jié)能效果。
壓力過濾機結(jié)構(gòu)模型見圖1,主要包括框架、轉(zhuǎn)鼓、分配頭系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)以及加壓密封系統(tǒng)5個組成部分。工作時轉(zhuǎn)鼓以調(diào)速方式在框架內(nèi)受壓旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)鼓與框架之間采用特殊設(shè)計的密封進行隔離,其外表面被加壓單元分成多個單元。每個單元就是一個腔體,由多個特殊筒體與控制分配頭系統(tǒng)連接而成。壓力過濾機在加壓狀態(tài)下工作時,濾餅持續(xù)在單元室中成長,并隨著轉(zhuǎn)鼓的旋轉(zhuǎn)傳輸?shù)胶笮騾^(qū)域中。濾餅的過濾、洗滌、預干燥可在一個或幾個單元中完成。當單元中完全填滿濾餅時,洗滌液便從不同的清洗口注入以置換穿過濾餅的流體,之后濾餅先在特定的區(qū)域預干燥,然后旋轉(zhuǎn)到卸料區(qū)。采用氣體反吹或刮板方式卸料,最后進入下游單元進行干燥。

圖1 壓力過濾機模型
傳統(tǒng)的PIA或PTA分離技術(shù)大多為20世紀70年代從國外引進的成套設(shè)備,其精制單元工藝流程見圖2。結(jié)晶反應后采用離心機—罐內(nèi)洗滌—離心機—真空過濾機構(gòu)成的組合工藝技術(shù),其分離流程長、設(shè)備多、技術(shù)落后[4-9]。

圖2 PIA和PTA裝置精制單元傳統(tǒng)分離工藝路線簡圖
新型PIA或PTA精制單元分離工藝路線見圖3。對比圖2的流程可見,新型一體化壓力過濾機替代了傳統(tǒng)工藝流程中必須的過濾機、再打漿罐、一級離心機和二級離心機,將過濾、洗滌和預干燥等工序和功能集于一體,縮短了工藝流程,減少了設(shè)備占用的空間。

圖3 PIA和PTA裝置精制單元新型分離工藝路線簡圖
工業(yè)應用進一步證明,一體化壓力過濾機具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便以及降低能耗等優(yōu)點。在PIA和PTA生產(chǎn)行業(yè),一體化壓力過濾機是對傳統(tǒng)分離工藝的創(chuàng)新,成為當前最受歡迎的一種新型過濾分離技術(shù),特別適合在用PIA和PTA裝置和在建裝置的工藝流程優(yōu)化,尤其受到對節(jié)能降耗有嚴格要求的企業(yè)的重視。
新型壓力過濾機將傳統(tǒng)分離技術(shù)中必須的多個設(shè)備和多種功能集成一體化,具有功能上的優(yōu)勢,但同時其設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計的復雜性增加,突出表現(xiàn)為部分局部結(jié)構(gòu)受力不均??蚣茉谶^濾、洗滌和干燥工作段承受1.0 MPa內(nèi)壓力,而在其他工作段卻為常壓,承受交變疲勞載荷。轉(zhuǎn)鼓承受持續(xù)的交變疲勞載荷,在任何工作段必須保證相應的強度和剛度,不得出現(xiàn)彎曲、變形等缺陷。為確保壓力過濾機長周期安全穩(wěn)定運行,需利用有限元分析軟件對框架和轉(zhuǎn)鼓分別進行疲勞分析計算。
1.3.1 框架
由于框架整體為對稱結(jié)構(gòu),因此只需創(chuàng)建1/2模型,網(wǎng)格劃分詳見圖4。

圖4 框架網(wǎng)格圖
在框架端法蘭上施加固定約束,框架中心面上施加關(guān)于y向的對稱邊界條件,在框架內(nèi)側(cè)施加不同的壓力載荷和溫度載荷,然后進行計算,同時利用JB 4732—1995(2005年確認)《鋼制壓力容器——分析設(shè)計標準》中的疲勞應力幅計算方法,得出框架應力波動云圖,見圖5。從圖5中可以看出,在框架端法蘭頸部區(qū)域應力波動值最大,達到47.521 MPa。對此處進行疲勞評定,其應力幅為95.532 MPa,對照SN曲線,可以看出其壽命為8.1×109次,大于設(shè)計壽命2.1×109次。其余位置應力幅均小于95.532 MPa,因此框架整體設(shè)計壽命滿足設(shè)計要求。

圖5 框架應力波動云圖
1.3.2 轉(zhuǎn)鼓
對轉(zhuǎn)鼓建立整體模型,網(wǎng)格劃分見圖6。在轉(zhuǎn)鼓軸承位置施加對應軸承邊界條件,在轉(zhuǎn)鼓驅(qū)動側(cè)端面施加扭矩載荷,在轉(zhuǎn)鼓單元格區(qū)域施加壓力載荷,然后進行計算,得出的應力云圖見圖7。從圖7中可以看出,在轉(zhuǎn)鼓縱橫筋板交界位置應力最大,達到63.5 MPa,此應力值偏高。為滿足設(shè)計壽命,此處焊接接頭需進行特殊設(shè)計處理。

圖6 轉(zhuǎn)鼓網(wǎng)格圖

圖7 轉(zhuǎn)鼓應力分布云圖
1.4.1 基本假設(shè)
新型壓力過濾機的過濾、洗滌和干燥過程均要進行一系列試驗或工藝計算,其中洗滌計算為控制過程。在給定入口濾餅(或漿料)組成和排出對甲基苯甲酸(PT酸)總量的情況下,通過洗滌計算確定洗滌室的個數(shù)。洗滌過程從濾餅開始,在洗滌室進行,洗滌室通常有多個,具體個數(shù)受原料組成、產(chǎn)品控制指標、洗滌水用量等因素影響并經(jīng)過計算確定。
洗滌室的進料為濾餅,由PTA、水和少量PT酸組成,通過多次加水洗滌—稀釋—過濾分離,達到逐步降低濾餅中PT酸至規(guī)定指標的目的。洗滌過程按順序由第1洗滌室開始到第n洗滌室結(jié)束,整個洗滌過程可以描述為:初始原料濾餅在第1洗滌室內(nèi)混入洗滌水后分離得到第1級洗滌液和第1級分離漿料,其中第1級洗滌液直接排出,第1級分離漿料作為第2洗滌室的原料并在第2洗滌室內(nèi)重復第1洗滌室的水洗和分離過程,一直到濾餅達到洗滌要求的第n洗滌室。洗滌過程實質(zhì)為濾餅中PT酸的稀釋和濾餅的再過濾過程。在每個洗滌室中,所用的洗滌水量是相等的。
PT酸在PTA漿料中有2種存在形式,一是溶解在PTA漿料攜帶的水中,可以通過過濾和洗滌的方法除去。二是包裹在PTA晶體中,采用過濾和洗滌均很難將其消除。為了簡化計算,做如下假設(shè):①包裹在PTA晶體中的PT酸的質(zhì)量分數(shù)是一定的(根據(jù)工業(yè)測定值確定)。②整個洗滌過程中PTA沒有損失,即質(zhì)量保持不變。③加入洗滌水可以和濾餅中的水分、PT酸完全充分混合。④在每個洗滌室中,所用的洗滌水量是相等的。
1.4.2 計算模型
壓力過濾機第i洗滌室模型見圖8。

圖8 壓力過濾機第i洗滌室模型
過濾后的濾餅進入到第1洗滌室中,在其中加入洗滌液后,PT酸在濾餅液相中的質(zhì)量分數(shù)為:
(1)
經(jīng)過第1洗滌室洗滌后排出的洗滌液中所含PT酸的質(zhì)量流量為:
(2)
經(jīng)過第1洗滌室洗滌后,濾餅進入到第2洗滌室中,在其中加入洗滌液后,PT酸在濾餅液相中的質(zhì)量分數(shù)為:
(3)

(4)
經(jīng)第2洗滌室洗滌后,排出的洗滌液中所含的PT酸的質(zhì)量分數(shù)為:
(5)
同理,對于第i洗滌室,加入洗滌液后,PT酸在濾餅液相中的質(zhì)量分數(shù)為:
(6)
經(jīng)第i洗滌室洗滌后,排出的洗滌液中所含的PT酸的質(zhì)量流量為:
(7)
經(jīng)過n次洗滌后,排出的PT酸質(zhì)量流量為:

(8)
式(1)~式(8)中,qmPT1為第1洗滌室過濾完成后濾餅中的PT酸質(zhì)量流量,qmPT1′為第1洗滌室排出的洗滌液中PT酸的質(zhì)量流量,qmPT2為第2洗滌室過濾完成后濾餅中PT酸的質(zhì)量流量,qmPT2′為第2洗滌室排出的洗滌液中PT酸的質(zhì)量流量,qmPTi′為第i洗滌室排出的洗滌液中PT酸的質(zhì)量流量,qmPT為經(jīng)過n次洗滌后排出的總的PT酸的質(zhì)量流量,qml為過濾完成后濾餅中液相的質(zhì)量流量(各洗滌室相同),qmw為洗滌水的質(zhì)量流量(各洗滌室相同),qmPTA為PTA的質(zhì)量流量(絕干基),kg/h;w0為進入第1洗滌室的PTA漿料(原料濾餅)中PT酸溶解在水中的質(zhì)量分數(shù),w1、w2、wi分別為第1洗滌室、第2洗滌室和第i洗滌室內(nèi)PTA漿料中PT酸溶解在水中的質(zhì)量分數(shù),ww為濾餅中水的質(zhì)量分數(shù)(干基),×10-6;α為洗滌水總量與干基PTA量的比值;n為壓力過濾機洗滌室的數(shù)量,個。
應用天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司研發(fā)的國產(chǎn)化壓力過濾機設(shè)備和技術(shù)設(shè)計的燕山石化4.5萬t/a PIA工業(yè)生產(chǎn)裝置于2009-10一次性開車成功。現(xiàn)場的壓力過濾機設(shè)備參數(shù)和運行性能標定數(shù)據(jù)體現(xiàn)了較高的技術(shù)水平,將其與同類進口壓力過濾機的相關(guān)參數(shù)進行對比,見表1。表中干燥氣體的體積流量為標準狀況下測定。

表1 國產(chǎn)與進口壓力過濾機性能參數(shù)比對
由表1可知,同樣的產(chǎn)能,國產(chǎn)過濾機的功率僅為進口的一半,能耗大大降低,且干燥后濕含量低于進口設(shè)備,這使得后續(xù)干燥工段的負荷大幅降低,能耗節(jié)約效果明顯。
應用天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司研發(fā)的國產(chǎn)化壓力過濾機設(shè)備和技術(shù)設(shè)計的上海石化40萬t/a PTA生產(chǎn)裝置于2011-11一次性開車成功。與進口兩步法過濾系統(tǒng)相比,新型國產(chǎn)壓力過濾機操作的洗滌水用量從70 t/h減少到20 t/h,產(chǎn)品含濕量(質(zhì)量分數(shù))從14 %減少到8.5%,產(chǎn)品中PT酸的質(zhì)量分數(shù)從140×10-6減少到125×10-6。此外,新型國產(chǎn)壓力過濾機的經(jīng)濟性也明顯高于進口兩步法過濾系統(tǒng),對比情況見表2。

表2 新型國產(chǎn)壓力過濾機與進口兩步法過濾系統(tǒng)經(jīng)濟性對比
從表2可知,采用新型國產(chǎn)壓力過濾機代替進口兩步法過濾系統(tǒng),除1臺新型壓濾機可代替多臺設(shè)備(離心機、洗滌罐、真空過濾機等)之外,還可節(jié)省電費約403萬元,分別節(jié)省蒸汽用量、純水用量、循環(huán)洗滌水用量1.15 t、25.0 t和146.5 t,按照1用1備配置,節(jié)省投資近1 000萬元。
天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司通過技術(shù)攻關(guān),成功研發(fā)出了國產(chǎn)化的壓力過濾機技術(shù)和設(shè)備。應用此技術(shù)設(shè)計的國產(chǎn)壓力過濾機在燕山石化4.5萬t/a PIA裝置和上海石化40萬t/a PTA裝置進行首批工業(yè)化投運,分別于2009-10和2011-11一次性開車成功,并平穩(wěn)運行至今。其力學性能和產(chǎn)品質(zhì)量指標均達到或優(yōu)于設(shè)計值,完全滿足了企業(yè)正常生產(chǎn)和擴產(chǎn)增能需求,顯示了突出的節(jié)能降耗和節(jié)省投資優(yōu)勢,在行業(yè)內(nèi)得到用戶良好評價和高度認可。2013年,該技術(shù)被PTA專利商INVSITA(英威達)公司高度認可,并成功應用于江陰漢邦石化220萬t/a PTA裝置和嘉興石化240萬t/a PTA裝置中的精制和氧化分離單元,各項指標均符合并優(yōu)于專利商的規(guī)定和要求。該技術(shù)在大連恒力石化和福建百宏新建裝置中被采用。2016年以來,沙特、土耳其、印度、俄羅斯、日本等國企業(yè)慕名而來,該技術(shù)的成功應用在世界PTA行業(yè)內(nèi)影響極大,可以推廣到其他領(lǐng)域使用,前景廣闊。