石桂兵 中國鐵路上海局集團有限公司調度所
隨著我國高速鐵路建設的快速發展,V/X接線變壓器作為新型的變壓器已經在京滬高鐵、滬杭高鐵、合福高鐵等牽引變電所大量投入使用,因V/X接線方式的特殊性,其差動保護裝置的設置與常規接線變壓器設置不同,也出現了除常規的變壓器內部故障、CT內故障外,由外部原因引起的差動保護動作情況的特殊問題。
XX年XX月XX日,合福線柴林橋牽引所1號、3號差動保護動作,自動投切至2#進線帶2號、4號運行。故障發生后,現場人員首先對1號、3號主變一次設備進行了規定項目測試,對差動保護整定值及保護裝置進行了實驗,未發現任何問題,對跳閘數據進行計算,滿足差動保護啟動條件。經對跳閘時故障錄波圖進行分析,判斷此次跳閘的原因為進線電源故障。
牽引變壓器差動保護主要保護變壓器內部、套管,以及引出線上多相短路、層間短路、接地短路故障,保護范圍是變壓器一次側、二次側電流互感器之間的設備。V/X接線主變差動保護裝置接線如圖1所示,地方供電公司進線電源A、B、C三相引入,1號主變引入AC相,3號主變引入CB相,其中C相為公共相,一次側電流分別用IA、IB、IC表示。二次側采用X形式,二次側電流Iα為IMT、IMF的合成電流,Iβ為ITF、ITT的合成電流。ICD為本變壓器負載相差動電流,IZD為制動電流;ICDG為本變壓器公共相差動電流,IZDG為制動電流。為實現高、低壓側之間的差動電流平衡,電流由低壓側向高壓側平衡。平衡關系為:

其中1/KPH=nT2/KnT1,nT1為變壓器高壓側電流互感器變比;nT2為變壓器低壓側電流互感器變比;K為變壓器高低壓側繞組匝數比。以A相、公共相C計算為例:
A 相差動電流 Icd為:ICD=|IA-Iα′|;
A 相制動電流 Izd為:IZD=|IA+Iα′|/2;
公共相 C 相差動電流 Icd為:ICD=|IB-Iβ′|;
公共相 C 相制動電流 Icd為:IZD=|IB+Iβ′|/2。
差動速斷保護動作判據為某相大于本相差動電流速斷定值,即ICD>ISD,變壓器兩側斷路器動作跳閘,無延時切斷故障設備。

圖1 V/X接線主變差動保護裝置接線圖
以柴林橋牽引所為例,2臺單相變壓器高壓側容量均為40 MVA,接成V/X接線,220 kv側電流互感器變比nT1為600,27.5 kv側電流互感器變比nT2為2 500。
變壓器差動保護裝置整定值為:差動速斷A、C相動作整定值為1.82 A,公用相B相動作整定值為2.82 A。比率差動A、C相差動動作電流為0.15 A,公用相B相差動動作電流為0.24 A。平衡系數為1.92。故障報文如圖2所示。

圖2 柴林橋牽引所差動保護故障報文
根據差動保護動作原理,結合故障報文數據,進行測算如下:

1號主變A相差動電流:

1號主變公共相C相差動電流:

經上述計算,證明1號主變差動保護屬于正常動作。用相同的方法對3號主變差動保護報文也進行計算,兩次結論完全一致。
通過對1號、3號主變的一、二次側設備進行檢查試驗,各項檢查和試驗數據均正常。為進一步查找差動故障原因,對動作時的故障錄波情況進行調取分析,圖3為1號主變故障錄波、圖4為3號主變故障錄波。

圖3 1號主變故障錄波

圖4 3號主變故障錄波
經分析發現:UH一欄中,第一個0點與第三個0點時間相差20 ms,第三個0點與第五個0點相差20 ms,第五個0點與第七個0點相差28 ms。UT與UF前三波峰與第四、五、六波峰大于2倍的關系,同時公共相B相有電流存在,數值明顯大于一個邊相的電流,方向相反。由此可以判斷,此次故障有可能是變電所進線電源B相發生接地故障,使進線電壓產生波動畸變,產生勵磁涌流,導致1號、3號主變差動保護動作。
為了更好地分析問題,指導現場快速查找故障,對進線電源常見的故障是否會引起差動保護誤動進行分析。
2.3.1 公共相C相高壓側缺相
AC線電壓變成AB線電壓,但原線圈數值上只有1/2,但C相無電流。由公共相差動電流因此差動保護也會動作。本例中因為C相有電流,變化后UT、UF電壓數值明顯小于1/2,所以不會是這種情況。
2.3.2 公共相C相高壓側接地
AC線電壓變成A相電經過單相變壓器高壓線圈接地,C相有接地電流(110 kV以上高壓系統中性點接地系統)。UT、UF電壓數值應等于原來的。由公共相差動電流ICDG=|I˙c-(I˙α+I˙β)×0.52|,|I˙c|中有 A、B 相經過線圈的接地電流,因此差動保護也會動作。這種情況與上述跳閘比較相似。
2.3.3 邊相A相高壓側接地
AC線電壓變成C相電經過單相變壓器高壓線圈接地,A相有接地電流(110 kV以上高壓系統中性點接地系統)。UT、UF電壓數值應等于原來的。由邊相A相差動電流ICD=|中有 C 相經過線圈的接地電流而低壓側無負荷電流I˙α=0,因此差動保護會動作。
通過對近幾年上海局集團公司管內變壓器差動故障統計分析,非變壓器本體原因引起的差動保護動作約占80%左右,其中因進線電源電壓異常導致差動保護動作的情況也多次發生。
為減少因進線電源故障導致牽引所主變發生差動保護幾率,要密切和地方供電公司聯系,及時掌握上級變電所的運行情況。加強對進線電源線路的巡視管理,特別是大風、雨雪等惡劣天氣時,及時發現并處理進線電源存在的安全隱患。對于供電線路線夾、電纜等薄弱設備,要加強日常巡檢和周期試驗,避免斷線和接地故障發生。
差動保護發生后,在對變壓器一、二次設備進行常規檢查、試驗的同時,還要及時查閱故障報文,調取故障錄波,分析進線電壓波動情況,及時詢問供電公司上級電源情況,若變壓器本體及一、二次設備檢查無異常,主變故障錄波有明顯變化時,則可以判定系進線電壓波動畸變,產生勵磁涌流引起的差動保護。此時,可省去對變壓器油化驗、檢查的程序,待進線電壓恢復正常后,即可將變壓器投入運行,可以大大縮短故障排查、處理時間,節省人力、物力投入,提高牽引供電系統的供電可靠性。