○ 文/吉海堅
青海油田鎖定尖北新區勘探開發,全力推進尖北新區產建提質、技術提速。
10 萬立方米、30 萬立方米……從2018 年年初到年末,天然氣產量猶如一只潛力股,在期盼中穩健上漲;100 米、500 米……2018 年下半年鉆井提速節節攀升,同比上半年提高37%。
這里是尖北新區。2018 年,青海油田鎖定尖北新區,實現新建天然氣產能2.27 億立方米,產能到位率122.5%,為天然氣保供注入了汩汩暖流。

●產建提質,技術提速,造就青海油田“尖子生”。 攝影/陽松宇
2011 年,柴達木盆地東坪1 井獲高產天然氣,打破了青海油田天然氣勘探30 年的沉寂,同時宣告了國內陸上最大典型基巖氣藏的發現。我國目前最大基巖氣田東坪氣田的建成,振奮了青海油田人,也堅定了青海油田推進天然氣勘探的步伐。
近年來,青海油田將謀求天然氣勘探大發現目標鎖定在阿爾金山前的新區、新領域,勘探由淺層向深層推進,由橫向向縱深擴展。尖北新區成為青海油田著力勘探的目標。
尖北地質構造屬于侏羅紀地層,平均井深4000 米以上。青海油田優選尖北構造部署風險探井尖探1 井。2016 年11月對該井4637-4647 米基巖采取段壓裂試氣,指數式無阻流量日產天然氣28.94萬立方米。至此,尖探1 井勘探獲得重大突破,正式揭開了尖北新區基巖氣藏勘探開發的序幕。

2017 年,青海油田對尖北新區3 口探井進行試采評價,均獲工業氣流。尤其是尖探1 井,在深層基巖獲高產,日產氣2 萬立方米,為青海油田天然氣勘探在新區、新領域開辟了新戰場,落實了可接替的優質天然氣資源。
“尖北勘探的成功,將阿爾金山前東段與西段連接成片,有效勘探面積增加2.7 平方公里,新增控制天然氣地質儲量467億立方米,一舉成為青海油田天然氣勘探新的資源接替區。”青海油田勘探開發研究院副院長陳琰說。
尖北新區作為青海油田天然氣評價上產的主戰場,肩負著“快速評價、增儲上產”的艱巨任務。但該區基巖氣藏埋藏深、斷層落實程度低、裂縫與溶蝕孔發育、儲層非均質性強、氣水關系復雜。
科研人員迎難而上。通過開展精細構造解釋、裂縫發育表征、有利儲層分布預測等相關研究,充分借鑒東坪氣田開發經驗,確定基巖底水氣藏的開發模式,形成了以“直井+水平井”的立體開發井網,實現了厚層塊狀基巖氣藏快速評價和有效動用,落實勘探面積18.87 平方公里,實現了增儲上產的目標。至2019 年2 月20 日尖北新區已累計生產天然氣1.1 億立方米,成為甘青藏地區天然氣保供的“接力棒”,標志著柴達木盆地第四大氣區已經探實。
為加快尖北天然氣滾動勘探開發、試采評價、建產一體化步伐,2018 年青海油田在尖北部署1.85 億立方米天然氣產能建設工作量,計劃鉆井11 口、進尺5.8萬米。但要實現這一目標,并非易事。
尖北地區地質情況復雜。特別是鉆井深度進入E1+2 層系后,地層出現膠結致密礫巖和基巖儲層,造成鉆井可鉆性差、周期長,產能建設鉆井工程遇阻。
針對尖北產能建設機械鉆速低、鉆井進度慢的問題,青海油田采氣三廠借鑒東坪氣田基巖氣藏鉆井經驗,結合尖北區塊特征,靶向對癥分析原因。以單井為基礎,從地質條件、鉆頭選型、鉆井液密度、人員結構、現場管理等方面逐一進行剖析,找準制約鉆井速度因素,對癥下藥,“一井一策”制定提速提效實施方案,平均生產時效由89%提升至98%。
尖北新區還在管理上下功夫。強化過程監管,細化考核指標。建立尖北鉆井考核指標旬報制度。分解鉆井指標,在產建井隊之間形成競爭機制,增強鉆井隊提速提效意識。強化執行力,要求各鉆井隊月初制定《月度鉆井行動計劃》,具體工作細化到天,項目部按計劃進行考核比對。編制《尖北地區提速方案》,確保提速提效措施落到實處。
據采氣三廠總工程師藍春連介紹,尖北在產能建設提速提效上還采取了多家作業隊伍競爭機制,對部分水平井鉆井首次采用ZJ50 鉆機+ZJ70 鉆機“套打”鉆井模式。這樣,既節約鉆機又降低了鉆井成本。
2018 年二季度開始,尖北新區產能建設鉆井工程提速提效漸入佳境。2018 年上半年,單井鉆進時間比設計縮短10 天。
在產建效益效果上,尖北新區明確“產量優先、進站優先、壓裂優先”,強化“超前部署、提早謀劃”,強調地面與地下同步規劃、同步實施,做到新投一口、進站一口。通過統籌安排、明確分工,有效銜接鉆井作業、新投施工、地面配套等環節,有效保障了當年的新井產量貢獻率。
2018 年下半年,為了追趕落下的進尺,青海油田精細部署了尖北新區鉆井提速提效路線圖,多項舉措并施。
開展Power-V 垂直鉆井系統防斜打快試驗。針對二開地層傾角大、防斜打快矛盾突出的問題,在二開井段采用Power-V 垂直鉆井系統,在保障井身質量的前提下,實現鉆井提速的目標。西部鉆探分別在尖北1-2 井、尖北H1-2 井試驗Power-V 垂直鉆井系統。尖北1-2 井二開在1000-3206 米試用Power-V 垂直鉆井系統,機械鉆速每小時達到11.16 米,比尖北1-1 井二開提高187%。
開展提速工具現場試驗,提高機械鉆速。針對基巖上部、基巖段地層可鉆性差,機械鉆速低,在三開使用扭力沖擊器,四開使用多維沖擊器,實現基巖鉆井提速的目標。尖北1-4 井四開使用扭力沖擊器,機速鉆速每小時為3.37 米,比尖北1-1 井提速125%;尖北1-1 井使用多維沖擊器,每小時機速為1.89 米,比上一趟鉆提速107.69%。
優選鉆頭型號,井身結構優化。新鉆井均使用四開井身結構。依據實際鉆井情況,三開套管下至基巖頂部,有效封隔已知復雜層段,減少復雜事故發生,四開基巖儲層專打,實現低密度鉆井,有利于提高生產時率和油氣發現。
西部鉆探應用自主研發的扭沖工具+PDC 鉆頭在尖北1-4 井基巖應用井段機械鉆,鉆速比設計提高2.85 倍,在基巖段減少起下鉆5 趟,為尖北區塊鉆井提速注入了“興奮劑”。
渤海鉆探二公司承鉆的尖北1-3 井完井周期僅用了95 天,比設計減少33 天,創造了尖北地區同深度鉆井時效最快的新紀錄。
2018 年,尖北產能建設已經完成鉆井進尺41560 米,新井產能貢獻率達到40 萬立方米,日產量已經攀升至60 萬立方米。
“2019 年,尖北新區將繼續加強試采評價,在取全取準動態監測資料的同時深化地質認識,優化部署,及時調整,確保1 億立方米產能建設順利實施,助力尖北新區的上產穩產,并摸索形成基巖氣藏特色開發技術。”陳琰說。