巴菲菲 王有慶


【摘 要】 外輸管線破損時,需要及時關閉使用管線流程,同時開啟備用管線流程。計量站外閥組閥門大部分無法配套使用,其中一部分開關手輪被不法分子盜竊。閥門開啟時,由于閥門銅套會隨閥門絲杠旋轉下沉,使閥門支撐螺桿頂偏重復固定螺桿,影響了閥組閥門開啟時間。閥門銅套支撐器的成功研制有效避免了此類問題,現場應用取得良好效果。
【關鍵詞】 外輸管線 閥組閥門 銅套 支撐器
前 言
墾西新區902站共有4座計量站。由于所轄油田油井的高凝油、高含蠟特性,站外設有加熱升溫爐及控制閥組。每座計量站都是通過雙線流程閥組進行控制輸送至聯合站。8個加熱爐閥組閥門全年開啟12次,總計用時為300分鐘,單次平均開啟用時25分鐘。在計量站外閥組閥門使用閥門型號DN150、DN200、DN250,銅套支撐距離長度10.5 、14.5 、16.5厘米。開啟時,根據閥門型號銅套與盤根壓帽之間的長度,將支撐工具固定在兩者之間。使用不同長度的螺桿進行支撐,管鉗開啟,由于閥門型號不同,支架距銅套的高度和螺桿的尺寸不匹配,無法調整需要及時更換不同長度螺桿,使閥門打開時間延長。再加之螺桿頂住銅套時易打滑,操作人員需重新固定支撐螺桿使用管鉗來回重復操作,將閥門絲杠慢慢開啟頂出,整個過程費時費力。
一、閥門銅套支撐器的設計原理與加工
1 、設計原理:
該裝置工作原理是:將銅套伸縮支撐工具本體設計成中間帶有潤滑孔,兩端帶有母口。伸縮體設計成兩個可同時旋進和旋出的可拆卸全絲絲扣桿,絲扣桿的一端旋進本體,另一端根據閥門絲杠直徑焊接加工圓弧形銅套支撐框。使用時,根據閥門型號調節好支撐距離安裝在銅套和閥門盤根壓帽之間便可。
2、設計加工
2.1 設計本體
根據閥門銅套與盤根壓帽之間支撐距離,將本體設計成長度為8厘米,外表為六方形狀,兩端內孔設計成通徑變向內絲扣,便于連接伸縮絲扣桿,使之兩端同時伸長和縮短,達到快速伸縮的目的。從而達到整體伸縮在不同型號的閥門上使用的效果。
2.2設計加工潤滑孔
由于本體整體材質為碳鋼,內部設計有變向內絲扣,內部易出現銹蝕,使絲扣卡阻,調節、潤滑保養不便。為此我們使用2毫米鉆頭在本體兩端設計加工了兩個2毫米的潤滑保養孔,便于內外絲扣的維護保養,使整體調節快捷、靈活。
2.3? 設計加工全絲伸縮桿
根據本體設計變向內絲扣和DN250閥門長度16.5厘米,設計出全絲絲扣。本體長度為8厘米,兩端伸縮桿長度設計成5厘米。使之伸縮長度10至18厘米,同時可安裝在DN150(長度10.5厘米)至DN250不同型號閥門使用。
2.4 設計圓弧形銅套支撐框
圓弧形銅套支撐框的設計在保證閥門開啟過程穩定性的同時,也要使操作人員操作方便,與閥門絲杠吻合度合適,通過測量確認閥門絲杠尺寸:DN250閥門直徑3厘米。圓弧形銅套支撐框的材料設計為直徑3.8厘米的碳鋼管,切割成半圓弧形與全絲伸縮桿一端焊接成一體。
二、閥門銅套支撐器的現場應用
2.1、現場試驗
把加工預制好的實物組裝連接,為驗證閥門銅套支撐器的使用效果,2018年3月25日,進行了組裝實驗(圖2~圖3)。根據閥門型號調整好距離安裝固定在閥門銅套和盤根壓帽之間,便可進行閥門開啟操作,整個操作過程方便、快捷。通過在計量站外閥組閥門現場使用閥門銅套支撐器裝置,取得了很好的效果。該裝置改進簡單易行、經濟適用,適用于各種型號閥門銅套的支撐開啟。
2.2、效果檢查
把整體改制完成的同套支撐器,加工了4套在注采902站4個計量站外閥組投入現場使用,并對使用情況進行了調查對比,4次使用閥門銅套支撐器平均時間由25分鐘降低至4.7分鐘。
2.3 、經濟效益
2.3.1、投入成本:閥門銅套支撐器單個加工成本為300元,4套0.12萬元。
2.3.2、產出效益:2017年,由于外輸管線破損12次,開啟流程時間減少17.6分鐘,每次損失原油,(全區平均單井日產量為4噸,外輸總噸數為144噸每天,噸油凈效益為2372元),17.6÷60÷24×12×144×2372=5萬元。
2.3.3、2017年902站污染賠償總費用為6.2萬元,相比減少污染賠償2萬元。
2.3.4、綜合經濟效益:5+2-0.12=6.88萬元。
三、結論
通過在現場使用閥門銅套支撐器,取得了很好的效果。新型裝置的使用降低了勞動強度,提高了工作效率和安全性。實現了單人操作,適用于各種型號的無手輪閥組閥門的開啟。有效地縮短了計量站外閥組閥門的開啟時間,具有較高的推廣價值。
【參考文獻】
[1] 趙晴? <<工程力學>>機械工業出版社.出版時間2009年6月
[2] 張琪? <<采油工程原理>>中國石油大學出版社.出版時間2000年