賀亞龍, 關會遠, 樊文育
(河鋼集團邯鋼公司三煉鋼廠, 河北 邯鄲 056015)
受環保限產影響,(河鋼集團邯鋼公司全文簡稱邯鋼)鐵水產出受到限制,鐵水產量降低40%左右,鋼后系統增產受到關注。增加廢鋼配吃,降低鐵水消耗成為增鋼的手段。熱平衡作為轉爐煉鋼的重要理論基礎,它代表了煉鋼過程中的熱量來源和支出之間的平衡關系。廢鋼比增加,造成煉鋼過程中熱量支出增多,鐵水比降低,減少了熱量來源。于是轉爐通過增加提溫劑焦炭來彌補冶煉過程熱量不足的現象
邯鋼三煉鋼廠目前有頂底復吹轉爐4座,受環保限產影響,轉爐冶煉按照“四吹二”吹煉模式進行組織生產。當前鐵水供應方式主要按照“一罐到底”工藝執行,裝入量保證在(126±2)t。平均鐵水溫度在1 310℃左右。鐵水成分相對比較穩定(見表1)。

表1 鐵水平均成分 %
當前轉爐冶煉使用的散裝材料主要是石灰、輕燒白云石、,燒結礦、焦炭,化學成分相對比較穩定。成分見表2、表3、表4。

表2 石灰化學成分

表3 輕燒白云石化學成分

表4 焦炭成分 %
煉鋼熔池反應是在氧化性氣氛下進行的,加入焦炭后,焦炭與熔池中的氧氣發生化學反應,產生熱效應[1]。

熔池中90%的碳氧化生成CO,10%的碳氧化生成CO2。焦炭參與化學反應生成熱量,為熔池提溫,彌補廢鋼加入量大造成的熱量不平衡問題。熔池碳反應放熱值可參考表5[2]。

表5 碳反應熱效應值
實踐經驗表明加入1 t焦炭可使熔池升溫30~40℃[3],說明冶煉中焦炭對熔池提溫有明顯的效果,可有效地彌補廢鋼增加帶來的熱量不平衡的現象。
煉鋼過程中變量較多,鐵水成分、鐵水溫度、鐵水廢鋼配比、廢鋼組成、焦炭加入時機、留渣量等因素都會影響焦炭使用量。
1)鐵水成分。鐵水成分代表了鐵水化學熱的多少,化學熱占熱量收入的45%左右。鐵水中的C、Si、Mn、P都是發熱元素。高爐生產中,鐵水中的C、Mn、P的含量波動不大,溫度控制要特別注意鐵水中的Si含量。
2)鐵水溫度代表了鐵水的物理熱,物理熱占熱量來源的52%左右。鐵水溫度高,可適當減少焦炭加入量。
3)鐵水廢鋼比對焦炭使用量影響很大,鐵水多、廢鋼少可減少焦炭使用量。但操作中應盡量將鐵水加到合適的量,保證降低鐵水消耗。
4)入爐廢鋼組成中如果鐵塊使用量大,可減少焦炭用量。壓塊比例高,可適當增加焦炭用量。
5)焦炭加入時機對熱量增加影響很大,冶煉前期加入,焦炭有足夠的時間燃燒,發出的熱量多;中后期加入,由于燃燒時間短或來不及燃燒造成發熱量降低。
6)留渣量的多少直接影響著發熱及焦炭的用量。渣量少,吸收的熱量就少,相對可降低焦炭用量
焦炭加入量是一個變量,主要是根據廢鋼的加入量來調整入爐焦炭量,來達到降鐵耗增鋼的目的。吹煉過程中根據實際情況作出調整。焦炭參考加入量見表6。

表6 焦炭加入量
通過2017年四季度提溫劑使用,以低碳鋼冶煉為例,固定1號轉爐作為數據收集源(數據經過刪選,鐵水成分、溫度、渣料量、廢鋼組成基本接近)。分為加焦炭前和加焦炭后對熔池溫度、鐵水消耗、廢鋼量的影響。數據見表7和表8。

表7 加入焦炭前部分冶煉數據

表8 加入焦炭后部分冶煉數據
1)通過操作實踐,合理控制焦炭加入量,熱量平衡能夠達到冶煉要求,保證冶煉過程平穩順行,減少了異常爐次的發生,鋼水質量得到保證。
2)加入焦炭能夠增加廢鋼用量,減少鐵水消耗。廢鋼入爐量從之前的11.8%提高到現在的24.3%,鐵水消耗從之前的988 kg/t降到870 kg/t左右,緩解了邯鋼鐵水不足的現象,同時增加了鋼產量,提高了效益。
3)焦炭參與冶煉過程,由于氧氣要與焦炭發生反應,使吹煉時間增加,平均增加吹煉時間在173 s左右,延長了冶煉周期。
4)焦炭加入后使得鋼水中的硫含量有所增加。由于后續鋼水經過精煉處理,對鋼水質量基本沒有影響。
5)由于焦炭加入導致吹煉過程溢渣嚴重,終點倒爐爐渣比較泡,大大延長了輔助時間,冶煉周期延長,降低了生產效率。這一點在生產實踐中還要進一步總結經驗,降低加入焦炭后的不良影響。
邯鋼三煉鋼廠通過在轉爐冶煉中加入焦炭提溫劑,有針對性的對影響廢鋼加入量的因素進行優化,優化過程冶煉操作,使得鐵耗降到了比較低的水平,在不增加鐵水的情況下,鋼產量增加,帶來很大的經濟效益。生產實踐表明,加入焦炭提溫劑對降鐵耗是可行的。