馮 磊, 侯向平
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司, 陜西 勉縣 724200)
陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司(全文簡稱漢鋼)1 080 m3由唐鋼設計院設計,于2011年12月23日開爐;采用大塊碳磚加陶瓷杯爐底;爐體采用14段灰鑄鐵冷卻壁,冷卻壁水管上下串聯;鑲磚冷卻壁上噴涂一層噴涂料形成薄壁爐襯;運行3年來,爐況未出現大的波動,爐況穩定性,經濟指標一直較好。2014年9月由于邊緣氣流長期較為發展,渣皮脫落頻繁,2014年10月發生了爐殼燒穿事故,所幸減風及時,未造成冷卻壁損壞。考慮到爐體熱負荷較重及冷卻壁屬于薄襯冷卻壁決定噴涂,停爐噴涂結束后于2015年3月20日開爐,成功實現了3 d達產、達效的目標;開爐后爐況保持持續穩定順行,取得了良好的技術經濟指標。
高爐停爐后,組織員工進行了扒爐,東西鐵口附近,爐缸清理至鐵口中心線以下1.0 m處,爐缸中心及其他區域清理在鐵口中心線上800 mm處,共計清理爐缸堆料100m3,約70t,爐缸渣皮厚度約20cm,渣皮未清理。
高爐從停爐到開爐約36 d,熱風管道溫度大幅降低,為防止開爐后風溫使用的限制,確保開爐料的透氣性,開爐前48 h,使用約100℃的冷風預熱送風管道、吹料。
東西鐵口用Φ80 mm鉆頭鉆開鐵口孔道,后用Φ160 mm鉆頭鉆大孔道,鐵口角度8°;從鐵口由外向里打入Φ100 mm×3 mm無縫鋼管,鋼管伸出爐外1.0~1.5 m,作為爐缸煤氣導出管。2 裝開爐料
2015年3月18日開始裝枕木,枕木間隔30 cm,共裝13層,距離風口下50 cm處,中心堆尖約5 m高,平臺寬4 m,長4 m,高2.5 m,風口周圍用枕木保護,用騎馬釘釘牢。
風口使用沿用停爐前的配置(具體見表1),因開爐前期風量小,決定用Φ75 mm的PVC管套入小套內,用有水炮泥填充壓實,以達到提高風速的目的。開爐后根據爐況進程逐步捅開,開爐前捅全1號、10號、11號、12號、13號、20號風口。

表1 開爐風口配置
由于曾做過料流軌跡的測定,且使用效果較好,決定沿用歷史料流曲線,不再重新測定,只校對溜槽傾角及探尺;開爐料總焦比3.2 t/t、正產料焦比0.8 t/t,具體開爐料詳見下頁表2。
3月20日10點15分,啟風機,20:18點火送風,混風大閘全關,送風面積0.167 8 m2;開爐布料矩陣C7462524214O625242、20點32分15號風口亮,20點58分風口全亮。風量550 m3/h,風溫750℃。21:28分,料動;加風至1 300 m3/h,加風溫至850℃;23點40分,西鐵口見渣,23點50分堵口;22日6點10分引煤氣;1點30分東鐵口見渣,堵口。22日,爐況走勢平穩,壓量關系匹配,高爐決定逐步捅全風口,并相應調整布料矩陣。將布料矩陣調整為C7462524214O72625242[1]。

表2 漢鋼1 080 m3高爐開爐裝料表
高爐在順行的基礎上,加快捅風口的步伐,21日捅全 6號、7號、8號、9號、14號、15號、16號風口。22日捅全2號、3號、4號、5號、17號、18號、19號風口。同時為了活躍爐缸、提高下料速度,爐前積極組織放鐵,只要具備條件就開口。3月22日,鐵水硅含量逐步降至1.3%,3月23日,結合爐外狀況及設備運行情況,決定加快上負荷速度,負荷由3.43上至4.1。3月23日硅降至0.6%。3月21日至3月32日鐵水成分見表3。

表3 3月21日至3月32日鐵水成分
自3月21日開始,高爐逐步加負荷、擴礦批,并于22日9點10分開始噴煤、富氧;到3月23日,隨著風量增大、礦批的增大、負荷的提升、風溫的提高、煤氣利用的改善、高爐燃料比降到520 kg/t以下,高爐取得了理想的經濟指標,實現了3天達產達效的目標。3月21日至3月24日高爐主要參數見表4。

表4 3月21日至24日高爐主要參數及經濟技術指標
1)此次開爐前,組織各專業組進行點火前各項目確認,措施到位,保證了順利開爐。
2)噴涂后,爐缸清理較徹底,尤其是鐵口與風口聯通,且鐵口附近清理區域大,為出鐵創造了良好條件。
3)開爐前預熱煤氣管道及冷風吹料,保證了風溫和高爐透氣性,為快速恢復爐況提供了基本保障。
4)開爐料、開爐參數、送風面積選擇合適,保證了鼓風具有合適的風速和動能。
5)在整個開爐過程中,未出現因設備原因造成的減風,檢修質量為順利開爐達產提供了基本條件。