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宣鋼直供鐵混料成分穩(wěn)定率綜合控制技術(shù)

2019-04-26 08:25:42曹建學(xué)
山西冶金 2019年1期
關(guān)鍵詞:質(zhì)量

曹建學(xué)

(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠, 河北 宣化 075100)

鑒于成本壓力和資金占用,2014年底公司決定混勻料工藝由平鋪鐵混料改為直供鐵混料,大大降低了現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存積壓和資金占用,但是由于工藝模式發(fā)生變化,設(shè)備陳舊,混勻料穩(wěn)定率有所下降,較之前平鋪直取工藝鐵混料含SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定率下降5%~10%,不能保證下游生產(chǎn)工藝要求,影響高爐冶煉生產(chǎn)穩(wěn)定,為了保證下游產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,作業(yè)區(qū)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐過程中的不斷摸索及借鑒承鋼對(duì)標(biāo)經(jīng)驗(yàn),開展了一系列的技術(shù)攻關(guān)措施,提高鐵混料成分穩(wěn)定性。

1 改進(jìn)控制料倉(cāng)黏料技術(shù)

由于個(gè)別進(jìn)廠原料本身特性黏結(jié)性較強(qiáng),并且在含水、吸潮或靜電作用下增強(qiáng)了物料與料倉(cāng)壁的黏附力形成料倉(cāng)壁黏料。倉(cāng)壁黏料對(duì)圓盤出料和灌倉(cāng)都有一定的影響,從一定程度制約鐵混料質(zhì)量的穩(wěn)定。為了解決鐵料黏倉(cāng)問題,作業(yè)區(qū)決定結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐對(duì)料倉(cāng)進(jìn)行技術(shù)改造。起初以小混料倉(cāng)進(jìn)行試點(diǎn)改造,效果達(dá)到預(yù)期目的后對(duì)所有料倉(cāng)進(jìn)行技術(shù)改造。

最初的小混料倉(cāng)采用整體設(shè)計(jì),材質(zhì)使用的是14 mm鋼板,呈倒立的錐形,內(nèi)鋪高分子尼龍層板,這種料倉(cāng)的主要缺點(diǎn)是:料倉(cāng)使用的整體構(gòu)造,因承裝的是粉狀濕料,一些水分較大、細(xì)度較細(xì)的黏性鐵礦粉料在料倉(cāng)的下部收口處極易發(fā)生黏料,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)堵料,若長(zhǎng)時(shí)間處理不通,會(huì)發(fā)生黏料板結(jié)現(xiàn)象,制約生產(chǎn)正常運(yùn)行。

這種料倉(cāng)在處理黏料和堵料時(shí)是采用倉(cāng)壁振動(dòng)器進(jìn)行振動(dòng),而長(zhǎng)時(shí)間使用倉(cāng)壁振動(dòng)器,會(huì)因倉(cāng)壁受力點(diǎn)較小,易出現(xiàn)振動(dòng)器底板開焊,影響正常使用。同時(shí),由于料倉(cāng)較大,在發(fā)生黏料和堵料時(shí)需要花費(fèi)大量的人力、物力和時(shí)間才能處理好,直接影響了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

為了解決小混料易黏倉(cāng)問題,作業(yè)區(qū)發(fā)明了一種可以快速清除黏料的鐵礦粉料倉(cāng),料倉(cāng)由料倉(cāng)本體和下部活動(dòng)料倉(cāng)兩部分組成,下部活動(dòng)料倉(cāng)與料倉(cāng)本體的下部為活動(dòng)對(duì)接,下部活動(dòng)料倉(cāng)包括活動(dòng)分體、支撐圍圈、振動(dòng)電機(jī)、支撐支架,支撐圍圈為圓環(huán)形,活動(dòng)分體坐落在支撐圍圈的內(nèi)孔中,支撐支架為四根直立的直桿,支撐支架支撐在支撐圍圈圓周平面的下方,振動(dòng)電機(jī)安裝在活動(dòng)分體外側(cè)的支撐圍圈上。

快速清除黏料的鐵礦粉料倉(cāng),所述活動(dòng)分體的上部為倒錐形,活動(dòng)分體的下部為圓形套筒,活動(dòng)分體的上部倒錐形的上端套在料倉(cāng)本體下端圓周的外周,活動(dòng)分體的下部圓形套筒上安裝有插板閥。

可以快速清除黏料的鐵礦粉料倉(cāng)在作業(yè)區(qū)的使用效果非常好,解決了以前小混料黏倉(cāng)處理時(shí)間過長(zhǎng)的問題,此種可以快速清除黏料的鐵礦粉料倉(cāng)技術(shù)獲得了國(guó)家實(shí)用新型專利(見下頁(yè)圖1)。參照小混料倉(cāng)的技術(shù)改造,對(duì)新、舊配料其他料倉(cāng)進(jìn)行技術(shù)改造,受新、舊配料料倉(cāng)下體結(jié)構(gòu)空間的限制,為實(shí)現(xiàn)其他料倉(cāng)下錐體分體模式,在原小混料倉(cāng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了簡(jiǎn)化和創(chuàng)新,由支撐支架更換為倉(cāng)壁懸掛,改造后使用效果都非常好,解決了處理黏倉(cāng)料時(shí)間長(zhǎng)的困難,為正常灌倉(cāng)和圓盤連續(xù)穩(wěn)定的出料提供了保障,穩(wěn)定了鐵混料質(zhì)量。圖1為一種可以快速清除黏料的鐵礦粉料倉(cāng)。

圖1 一種快速清除黏料的鐵礦粉料倉(cāng)

2 提高計(jì)量準(zhǔn)確性技術(shù)

由于舊配料系統(tǒng)皮帶秤運(yùn)行多年,15臺(tái)皮帶秤經(jīng)反復(fù)校秤,實(shí)際運(yùn)行誤差在4%~7%之間,配料過程中經(jīng)過15臺(tái)配料秤進(jìn)行初配后,再經(jīng)過平鋪直取二次混勻后,鐵混料中SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)的穩(wěn)定率可以保證在±0.3%(波動(dòng)范圍要求w(SiO2)±0.3%,w(TFe)±0.5%)。受供料模式發(fā)生變化,工藝過程簡(jiǎn)化,沒有平鋪直取過程,經(jīng)計(jì)算,由于現(xiàn)有皮帶秤實(shí)際運(yùn)行誤差造成的鐵混料SiO2、TFe波動(dòng)范圍已超出要求控制范圍,再加上單品種原料自身成分偏差,不能滿足工藝要求,必須選用并更換為滿足工藝要求的皮帶秤。

對(duì)秤體的要求:

1)秤體的運(yùn)行誤差為0.3%/15×100=2%(0.3%為w(SiO2)波動(dòng)范圍,15為 15個(gè)圓盤),扣除原料單品種料自身成分偏差,對(duì)秤體運(yùn)行誤差要求應(yīng)不超過2%。

2)瞬時(shí)流量值 1 500 t/h×15%=225 t/h(1 500 t/h為最大設(shè)定料批,15%為每個(gè)圓盤最高設(shè)定配比)

3)為了提高皮帶秤配料精度,要求皮帶秤皮帶運(yùn)行速度0.5 m/s。

經(jīng)過與其他企業(yè)對(duì)標(biāo),實(shí)地考察,最終選擇了南京三埃工控股份有限公司型號(hào)為SA-201皮帶秤。

南京三埃SA-201皮帶秤主要功能:實(shí)際運(yùn)行誤差小于2%;皮帶秤瞬時(shí)流量值為0.001~1 000.0 t/h;皮帶秤皮帶速度為 0.000~10.000 m/s。

更換為南京三埃皮帶秤后,經(jīng)運(yùn)行一段時(shí)間計(jì)量,偏差大大減小,圓盤配料準(zhǔn)確性提高,直供鐵混料的質(zhì)量穩(wěn)定性得到保障和提升。

3 完善原料凍塊清除技術(shù)

原料場(chǎng)冬季生產(chǎn)時(shí),由于原料中含有水分,導(dǎo)致出現(xiàn)不同程度的凍塊,為了去除凍塊,在每條入倉(cāng)皮帶前都設(shè)有振動(dòng)篩,原振動(dòng)篩篩片為圓鋼焊接,受料流沖擊,圓鋼磨損較為嚴(yán)重,頻繁補(bǔ)焊影響生產(chǎn),且在實(shí)際使用中效果不佳,凍塊易卡在篩縫中造成堵塞,料流大時(shí)堵上部溜子,嚴(yán)重時(shí)將整個(gè)振動(dòng)篩堵塞,發(fā)生原料外溢,后將圓鋼加粗,并將間距擴(kuò)大,堵塞減少了,但是影響了篩分效果,好多大塊篩不出去,影響圓盤正常出料,對(duì)直供鐵混料的質(zhì)量穩(wěn)定性造成影響。為此需要一種能清除凍塊的設(shè)備,既能滿足原料上倉(cāng)速度,又要能夠清除凍塊。作業(yè)區(qū)針對(duì)生產(chǎn)實(shí)際情況,決定對(duì)振動(dòng)篩進(jìn)行技術(shù)性改造。

2017年11月,對(duì)舊配料原料入倉(cāng)前的G7A皮帶尾部上方振動(dòng)篩進(jìn)行創(chuàng)新型技術(shù)改造,改造為新型輥篩進(jìn)行試用。

把原振動(dòng)篩篩子整體保護(hù)性拆除,保留基座。在基座上方布置輥篩,在篩體兩側(cè)布置支撐鋼梁,傾斜角度在15°~20°,篩輥通過螺栓固定在支撐梁上,輥直徑100 mm,采用無縫鋼管外包聚氨酯耐磨層,篩輥按照間距80 mm布置,支撐梁整體打孔實(shí)現(xiàn)間距可調(diào)。篩輥驅(qū)動(dòng)為單驅(qū)動(dòng),每根輥配備一臺(tái)電機(jī)和減速機(jī),單獨(dú)控制,方便維修和更換。電氣系統(tǒng)單設(shè)控制柜,每根輥由一個(gè)開關(guān)控制,整體實(shí)現(xiàn)與上下皮帶連鎖。

改造后,輥篩投入生產(chǎn)使用,篩出的大塊較多,倉(cāng)頂上大塊明顯減少,減少了溜子及篦子的堵塞,提高了上料質(zhì)量,保證了生產(chǎn)的順暢。同時(shí)減少了圓盤因大塊料堵塞現(xiàn)象造成的單品種料配比波動(dòng),供燒結(jié)直供鐵混料質(zhì)量得到保障,對(duì)提高燒結(jié)礦質(zhì)量有很大的作用。

參照G7A尾部輥篩改造使用效果,2018年底對(duì)其余四個(gè)振動(dòng)篩進(jìn)行改造,全部更換為新型輥篩,徹底杜絕凍塊原料入倉(cāng),杜絕了圓盤因大塊料堵塞現(xiàn)象造成的單品種料配比波動(dòng),使直供鐵混料質(zhì)量得到保障。此新型輥篩作為清除原料凍塊技術(shù)已通過國(guó)家實(shí)用新型專利申請(qǐng)(見圖2、下頁(yè)圖3)。

圖2 滾動(dòng)遞減式原料凍塊清除器(剖面圖)

4 效果

通過一系列技術(shù)措施的完善,直供鐵混料的產(chǎn)量(見表1)和質(zhì)量(見圖4)得到了保障和提升。2016年底由于限產(chǎn)四號(hào)高爐停爐至今,因此2017年鐵混料產(chǎn)量降低。

圖3 滾動(dòng)遞減式原料凍塊清除器(側(cè)面圖)

表1 2012—2017年鐵混料產(chǎn)量 萬(wàn)t

5 結(jié)語(yǔ)

宣鋼鐵混料工藝模式由平鋪直取改變?yōu)橹惫╄F混料模式后,產(chǎn)量水平和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)不下降,關(guān)鍵在于以下四方面:

圖4 2012—2017年鐵混料質(zhì)量變化情況

1)快速清除黏料的鐵礦粉料倉(cāng)可以節(jié)約處理料倉(cāng)黏料時(shí)間,減少圓盤斷料次數(shù),減少料頭、料尾料對(duì)鐵混料質(zhì)量穩(wěn)定性的影響。

2)計(jì)量精度更高的皮帶秤保障了鐵混料質(zhì)量的穩(wěn)定性。

3)原料凍塊清除技術(shù)有效改變了鐵混料用料的物理特性,解決了凍塊對(duì)圓盤出料連續(xù)性和穩(wěn)定性造成的影響,保證鐵混料質(zhì)量受控。

4)自動(dòng)化程序的完善,有效提高了設(shè)備的自動(dòng)化程度,對(duì)鐵混料質(zhì)量的穩(wěn)定起到促進(jìn)作用。

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