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煤粉鍋爐低氮燃燒系統優化燃燒探討

2019-04-25 11:50:52潘鑫鑫張廣科
有色金屬設計 2019年1期

潘鑫鑫,張廣科

(1.蘭州石化職業技術學院,甘肅 蘭州 730060;2.中石油蘭州石化公司化肥廠,甘肅 蘭州 730060)

0 引 言

蘭州石化公司C鍋爐裝置采用上海鍋爐廠設計的單鍋筒高壓自然循環鍋爐,鍋爐額定蒸發量220 t/h,額定蒸汽壓力9.80 MPa(G)、額定蒸汽溫度為540℃,鍋爐配一臺直吹式中速磨煤機。2014年鍋爐燃燒器、脫硝改造,為控制氮氧化物排放,燃燒器改為濃淡分離低氮燃燒器,鍋爐增加旋轉對沖燃盡風系統(以下稱ROFA風系統)。ROFA風系統分為上、下兩層8個噴射器,從燃燒器上方5 m處的側墻噴入爐膛,下層ROFA風從二次風道引出,直接噴入爐膛,上層ROFA風從二次風道引出,經增壓風機增壓后噴入爐膛,ROFA風占二次風總風量的30%左右,從而達到鍋爐分級配風,低氮燃燒目的。

1 鍋爐燃燒器介紹

C鍋爐燃燒器為濃淡分離低氮燃燒器,四角布置,切圓燃燒。燃燒器噴口共分10層,從上至下分別為二次風層(代碼:CC2)、燃氣層(代碼:G2)、二次風層(代碼:CC1)、煤粉層(代碼:C)、二次風層(代碼:BC)、煤粉層(代碼:B)、二次風層(代碼:AB層)、煤粉層(代碼:A層)、二次風層(代碼:AA層)、燃氣層(代碼:G1層),燃氣層即有燃氣槍也有點火槍,見圖1。

圖1 燃燒器結構圖

2 鍋爐低氮燃燒存在的問題及原因分析

低氮燃燒器和ROFA風系統投用后,鍋爐燃燒穩定,氮氧化物排放達標,達到了改造目的,但是也出現了新問題,一是煤粉不完全燃燒增加,灰中殘炭含量高,鍋爐熱效率降低,二是燃燒器上部結焦嚴重。

2.1 煤粉不完全燃燒增加

低氮燃燒技術核心就是低溫燃燒、低氧燃燒、分級燃燒,低氧燃燒不僅煙氣氧含量低,燃料層的氧含量也要低,一次風量要低,磨煤機出來一次風率為25%。爐膛主燃燒區過量空氣系數為0.9,造成主燃燒區煤粉不完全燃燒增加。

2.2 燃燒器上部結焦嚴重

低氮燃燒系統投用后,爐膛結焦呈粘結性,不易打掉,主要集中在燃燒器的上方。結焦嚴重時,燃燒器上方像戴個大“帽子”,影響上層二次風及燃氣正常噴入爐膛。結焦后,爐膛出口溫度升高,影響鍋爐的正常生產。

2.3 燃燒區域呈還原性氣氛,易結焦

低氮燃燒是降低燃燒區域氧含量,減少氮氧化物生成,一般燃燒區域氧含量控制在0.9%以下,處于缺氧富燃料狀態。低氮燃燒的投用分3步,第一投用ROFA風系統,抽出30%的二次風噴入燃燒器上方的燃盡區,降低燃燒器區域的氧含量。第二控制各二次風門擋板開度在10%左右,降低二次風的輸送量。第三降低一次風量,進一步降低燃燒區域氧含量,致使燃燒區域處于缺氧狀態,呈還原性氣氛。低氮燃燒能有效控制氮氧化物的生成,但是,為鍋爐結焦提供了條件。在還原性氣氛下,粉煤灰中氧化鐵很容易被還原成氧化亞鐵,而氧化亞鐵的變形溫度低,只有1 000℃。所以,在還原性氣氛下,爐膛內很容易結焦。

2.4 點火槍燃氣量偏大,加劇燃燒器上方結焦

點火槍燃氣流量偏大,點火槍燃氣壓力50 kPa以上,大于設計要求10~40 kPa,點火槍火焰長度達到1 m多。由于燃氣易著火,熱值高,燃氣著火快,搶走相鄰煤粉層空氣,加劇燃燒器C層煤粉上部還原性氣氛,而且燃氣熱值高,著火周圍溫度較高,很容易達到灰分的變形溫度,所以,造成燃燒器的上方嚴重結焦。

3 優化鍋爐分級配風措施

3.1 定期測量一次煤粉細度,確保煤粉細度R90通過率達到85%以上,為完全燃燒提供必要條件

煤粉細度測量時間以磨煤機檢修周期為依據,分別為磨煤機檢修后初期、中期和后期,分三次取樣測量煤粉細度。2015年1月份測量煤粉細度,R90通過率為79.8%,低于85%通過率。1月5日磨煤機更換磨輥套及磨碗襯板,3月份測量煤粉細度,R90通過率為91%,達到了R90通過率85%以上要求。11月3日磨煤機檢修初期煤粉取樣,R90通過率88.4%,煤粉細度R90通過率達到85%以上。通過測量煤粉細度,為了磨煤機檢修提供依據,確保了煤粉充分完全燃燒。

3.2 調整燃氣自力式穩壓閥,控制燃氣點火壓力在20~40 kPa,火焰距離控制在20 cm左右

點火槍燃氣流量偏大,點火槍燃氣壓力50 kPa以上,大于設計要求10~40 kPa,點火槍火焰長度達到1 m多。調節燃氣管線上自立穩壓器,正常運行情況下,點火燃氣壓力控制在30 kPa左右。關小上層點火槍槍前球閥,控制點火槍火焰長度在20 cm左右,從而達到避免出現點火槍“搶風”和降低C層煤粉區域溫度的目的。

3.3 調整鍋爐配風,確保煤粉燃燒充分

在保證氮氧化物達標排放的前提下,優化鍋爐配風,使鍋爐燃燒達到最佳平衡狀態。首先,將AB層二次風門開度從10%開至30%,BC層二次風門開度從10%開至20%,增加煤粉層的送風量,為煤粉燃燒提供適量氧氣,使其充分燃燒。同時,BC層開大起到壓制G1層燃氣上移燃燒的作用,降低爐膛中心溫度。其次,將AA層二次從30%開至60%,增加底部“托浮力”,第三、優化上、下層ROFA風配比,其中上層增壓ROFA風占40%,下層ROFA風占60%,使燃盡區處于富氧狀態。

3.4 提高燃氣氧含量

煙氣氧含量是鍋爐燃燒重要指標,氧含量過低,鍋爐缺氧燃燒,增加化學未完全燃燒損失和物理未完全燃燒損失。為減少煤粉不完全燃燒損失,在確保氮氧化物達標排放的前提下,將煙氣氧含量從3%~4%提高至4%~5%,確保煤粉充分燃燒。

4 結 語

通過采取措施,灰渣中殘炭明顯降低,煙氣中一氧化碳含量控制50 mg/m3,以下。鍋爐結焦得到控制,9月份鍋爐產汽130 t/h左右,屏過后煙溫在830℃~850℃。11月份調整后,鍋爐產汽155 t/h左右,屏過后煙溫在760℃~800℃。

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