文 | 劉文斌,李時華
隨著風力發電規模和技術的不斷發展,風電機組大型化趨勢越來越明顯。而葉片長度的增加,在增大風能捕獲效率的同時,也增大了葉片斷裂損壞的概率。通常葉片發生斷裂的主要原因包括生產過程中工藝控制不良,葉片根部局部區域樹脂固化不完全導致的強度、剛度降低,風速超限,風電機組失速,電氣故障以及雷擊等。本文針對某風電場機組葉片斷裂事故,從風速超限、電氣故障、雷擊、生產工藝等方面進行深入分析,確定了葉片斷裂失效原因。
某風電場6#風電機組于2018年2月25日0時32分左右因葉片斷裂停機。葉片型號:##96-2000/A5,葉片編號:1201-149;葉片套號:097;制造時間:2012年8月12日。葉片斷裂初始折斷位置:葉片前緣L4.5m至后緣L6m,其他折斷位置判斷為二次斷裂點。
葉根位置:葉根避雷導線于L2m處斷開并失蹤。
后緣粘接:葉根外部自L6m至L15.5m處后緣開裂,自SS面L32m至葉尖開裂。
前緣粘接:前緣粘接角保存完整,自L4.5m處發生一次斷裂;自L7m處發生二次折斷。粘接處未發生分離,前緣粘接厚度及寬度無法測量。
腹板粘接:整個腹板粘接面未發生剝離,因葉片折斷導致葉根部位粘接膠與主梁剝離。觀察葉片內部,腹板未發生膠層開裂現象。
葉尖部分:鋁葉尖全部甩出丟失,葉尖部位33m至葉尖部分碎裂。根據對葉片的整體檢查結果,未發現明顯的雷擊痕跡。經現場勘查,葉尖位置的碎裂為葉片墜落時的二次損傷。
主梁部分:PS和SS面主梁均自葉根L2.5m處與蒙皮分離,主梁部分整體保存完整。PS面與SS面主梁與蒙皮均結合良好。經現場勘查,主梁處的折斷是由于葉片斷裂失效后,因重力作用導致的主梁與殼體發生分離,主梁本身并未斷裂。
后緣輔梁(UD):PS面輔梁與外蒙皮結合完整,只是在斷裂后與殼體發生抽離。SS面后緣輔梁在L6m處折斷。
芯材及蒙皮:葉根處、前緣L12m處、后緣L13m處均撕裂露出PVC芯材,殘存PVC芯材表明粘接無異常。經現場勘察,芯材和蒙皮處均為撕裂,這是由于葉片在斷裂后受重力影響,導致蒙皮與芯材發生撕裂。
通過逐一分析導致葉片失效的各種外部因素對葉片失效的影響,判定葉片失效的原因。導致葉片失效的外部影響因素及判定方法如表1所示。
根據SCADA監控系統信息,在事故發生前后,發現6#風電機組異常,經過分析數據庫內1s數據(見表2),葉片出現斷裂的時間為2018年2月25日0時32分32秒。

圖1 事故葉片斷裂位置示意圖

圖2 葉片斷口圖
由圖3可知,葉片發生斷裂時,機艙振動較大,最大值達到3.4mm左右,風電機組持續擺振約2分鐘,之后振幅逐漸減小。
葉片發生斷裂事故后,3支葉片均正常順槳且保持同步,具體過程見圖4。
根據歷史數據,2016年該風電機組的最大風速為24.3m/s,未超過設計風速。葉片斷裂前后,風速未超過極限風速,2018年2月25日0時30分至0時40分的最大風速為15.5m/s,處于正常運行風速范圍內。

表1 葉片失效外部影響因素及判定方法表

表2 SCADA系統1s監控數據

圖3 機艙振動值分析

圖4 事故后槳葉動作過程圖

圖5 事故前后風速分析圖
由圖5可知,在葉片斷裂前的一小段時間內,機艙風速儀所測得的風速切變尚可,未出現較快的風速變化。該風電機組在葉片斷裂事故發生前后的最大轉速為 17.42rpm(2018年2月25日 0∶32∶02),未發生超速。
如雷電對電網或風電機組沖擊較大,應出現短時間的系統過電壓;如雷電沖擊能量較小,可能僅導致葉片損壞而無法引起系統過電壓。由事故前后系統電壓變化情況圖(圖6)可知,葉片斷裂前后系統電壓無明顯波動。
綜合分析可知:(1)排除故障時風速超過設計值導致葉片斷裂的可能;(2)排除風電機組飛車的可能;(3)排除雷擊因素導致葉片斷裂的可能。
葉片各截面測量明細見表3,發現的主要缺陷見表4。綜合分析如下:
(1)葉根處存在2處褶皺:葉根L2.5m處軸向褶皺(L=600mm,W=32mm,H=8mm,高寬比為0.25);葉根L1.8m處軸向褶皺(L=480mm,W=27mm,H=6mm,高寬比為0.22)。由于葉根L2.5m 折斷截面并未發現褶皺分層,且L2.5m折斷截面呈弦向折斷與2處軸向褶皺沒有直接關聯,判定2處褶皺均為質量缺陷。
(2)后緣L23m 和L24m 處的斷面上均發現有空膠現象,葉片局部空膠風險較小,可以排除。

圖6 事故發生前后系統電壓變化圖

表3 葉片各截面測量明細表

表4 發現的主要缺陷

表5 彎曲試驗測試結果
(3)抽檢了10處葉片后緣粘接厚度,存在4處超標,部分膠層存在空膠現象。除后緣L8m 位置超標嚴重(超標275%)外,其余3處最大超標為16.67%。但膠層超厚的缺陷并未在葉片初始斷口位置,因此,后緣膠層缺陷不能作為本次葉片斷裂事故的主要原因,可以排除。
(4)L6m 處后緣輔梁(UD)弦向褶皺,長度為320mm,寬度為25mm,高度為5mm,高寬比為0.20。葉片在L6m 處發生折斷,現場勘查發現L6m 折斷截面存在褶皺分層的現象,弦向褶皺對葉片折斷的影響因素很大,初步判定該缺陷是造成葉片折斷的主要因素。
因葉根外部自L6m至L15.5m處后緣開裂,在輔梁褶皺位置取三個樣塊:第一塊為L6m 處后緣輔梁斷口位置樣塊,標記為A樣塊;第二塊為L7.5m 處后緣輔梁弦向45°褶皺樣塊,標記為B樣塊;第三塊為正常狀態的輔梁,標記為C 樣塊,作為對比樣塊。
彎曲試驗是將一定形狀和尺寸的試樣放置于彎曲裝置上,以規定直徑的彎心將試樣彎曲到要求的角度后,卸除試驗力,檢查試驗承受的變形性能(由于樣品 A 尺寸較小且缺陷過大,導致試驗機無法做力學性能測試,因此,本次力學性能試驗用樣塊B 和C 做對比測試)。由彎曲試驗數據(表5)可知,缺陷樣塊的彎曲強度僅為正常樣塊彎曲強度的67.97%;而彎曲模量比正常樣塊大9.13%。彎曲強度降低,使得輔梁的抗剪切能力嚴重下降;而彎曲模量值越大,表示材料在彈性極限內抵抗彎曲變形能力相對越小,實驗數據表明輔梁出現褶皺后,降低了本身的抗變形能力。

表6 拉伸試驗測試結果
拉伸試驗是檢測強度和剛度最主要的試驗方法之一,通過拉伸試驗可以觀察材料的變形行為。由表6可知,褶皺缺陷導致輔梁抗拉強度下降了9.18%。
結合試驗數據分析可知:缺陷樣塊的彎曲強度僅為正常樣塊彎曲強度的 67.97%;褶皺缺陷導致輔梁抗拉強度下降了9.18%;而彎曲模量比正常樣塊大 9.13%;以上數據充分說明,葉片L6m處的后緣輔梁(UD)弦向褶皺是造成葉片折斷失效的主要誘發因素。
綜合分析,該事故風電機組葉片的失效過程是由葉片L6m處后緣輔梁(UD)弦向褶皺誘發葉片開始斷裂,葉片在離心力的作用下,蒙皮及主梁發生撕扯分層開裂,在葉片開裂后,葉片穩定性大幅下降,當葉片載荷傳遞到根部后,因根部結構強度較大,在葉片 L6m 處應力積聚,導致后緣L6m 處由內向外撕裂,迎風面和背風面主梁折斷,進而導致葉片瞬間失效。