◆磁浮公司“神機”QC小組 / 文
磁浮上海示范運營線(以下簡稱磁浮線)是世界上唯一的磁浮商業運行線,由于無法進行橫向行業水平的比較,而且截至2017年,磁浮線已安全運營了15年,因此從某種意義上說,磁浮線就是行業的標桿。磁浮線道岔變頻器是磁浮道岔的核心部件,道岔變頻器故障不僅使道岔丟失冗余系統,更極大程度影響磁浮線的正常運行。磁浮公司“神機”QC小組成員對2011年至2016年道岔變頻器故障進行系統分析和整理,如圖1所示,磁浮線道岔變頻器故障呈現逐年增加的趨勢,并且環比增長率也逐年上升。
因此,QC小組把降低磁浮線道岔變頻器故障發生率列入2017年QC課題。
QC小組成員對來自各個磁浮子系統的故障特征進行技術評估,并采用權重分析法,評價各類故障發生的頻率以及對磁浮運行的影響程度,制成表格,繪制散布圖,得到相關結論:道岔變頻器故障位于散布圖的第一象限,故障發生頻率和對運行影響程度數值都較大,整體故障重要度處在高位水平。

圖1 2011~2016年道岔變頻器數量故障調查圖
小組成員對道岔變頻器進行深入了解、參數確認,總結其設備功能,并對2016年7月至2016年12月磁浮線道岔變頻器故障進行統計,發現其發生率最高為17.9%,最低為9.1%。QC小組經過縝密、認真討論,認為通過努力,可以完成降低道岔變頻器故障發生率的任務,小組把磁浮線道岔變頻器故障發生率降低到最低故障率以下,即9%作為小組活動目標。
小組通過頭腦風暴法對造成變頻器故障的原因展開分析,并篩選出六個末端因素,繪制了道岔變頻器故障末端因素系統圖,如圖2所示。
根據原因型系統圖,小組成員進行了反復討論,對每一個末端因素原因逐一進行了分析并制作了要因確認表,并根據數據確認的方式,確認了兩大要因,分別是道岔軸磨損和酸雨侵蝕(見表1)。
針對酸雨侵蝕這一要因,小組成員對道岔機械結構進行再次分析和比對,認為需要改進道岔驅動軸的密封方式,盡量隔絕酸雨滲入道岔軸系內部。為此,小組提出了兩種解決方案。
一是加強對原有的骨架式密封圈的檢查,發現疲勞失效后立即更換。

圖2 道岔變頻器故障末端因素系統圖

表1 要因確認表

圖3 新型防水端蓋安裝位置示意圖
二是設計一種新型的防水端蓋,在原法蘭盤外側安裝一個新的端蓋,端蓋內圓槽、原法蘭盤外表面和驅動軸表面形成圓形封閉槽環。通過注油孔上的加油嘴將該原型封閉環槽內注滿油脂,相當于形成了一個軟體油密封,在原法蘭外又增加了一道隔離措施,見圖3。平時維護時只需檢查油脂是否充足即可。發現油脂不足或缺少時,只需要及時通過加油嘴補充油脂,使其始終保持正常封堵狀態,從而徹底解決道岔軸系進水的問題,防止軸系受到酸雨侵蝕的影響。
針對道岔軸磨損這一要因,小組成員對道岔機械結構進行分析,得到道岔橫移驅動部分機械部件老化是導致驅動電流過大的原因。其中,道岔軸磨損是主要機械磨損部分。通過對磨損的軸系進行檢查修復,降低了道岔軸的磨損,減小了驅動電流,從而減少變頻器過載故障。由此得出優化方案評分表,如表2所示。
通過上述措施的實施成功,QC小組對2017年1月至6月實施期、7月至12月鞏固期的上海磁浮線道岔變頻器故障發生率再次進行了統計。由表3可以看出,7至12月份鞏固期磁浮線道岔變頻器故障發生率有明顯下降,實施后平均道岔變頻器故障發生率=(7.7+4.8+4.3+0+0+0)/6=2.8%<9%(目標值),達到活動預期目標。
1)降低磁浮線道岔變頻器故障發生率,保障了磁浮線安全穩定運行。
2)大幅節省了道岔軸系制造加工費用。據測算,一副道岔軸系制造加工費用約42.1萬元(如表4所示)。磁浮線共有八副道岔,因此節省一次性換軸費用約336.8萬元。

表2 優化方案評分表

表3 2017年1月至6月實施期、7月至12月鞏固期故障率統計表
考慮磁浮線長期運營的背景下,節省相應制造加工費用和人工成本將更高。
3)目前該防水端蓋設計正在申報國家發明專利。
本次QC小組活動,通過道岔軸系修復,以及安裝防水端蓋的方式降低了道岔變頻器故障率。為了鞏固本次降低道岔變頻器故障成果,針對道岔變頻器故障的特點,總結維護排故經驗,我們修訂了公司級的《高速磁浮交通上海示范運營線道岔(電氣)維護規程》(公司文件號:SMTDCRE-L-04-02-051020A)。

表4 單一道岔軸系制造加工費用表