999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

焊接金屬基板的制造工藝改良

2019-03-14 01:28:44杜紅兵紀成光陳正清
印制電路信息 2019年3期

杜紅兵 紀成光 陳正清

(生益電子股份有限公司,廣東 東莞 523127)

0 前言

金屬基板主要使用于高功率、高頻率設備功放器件上,在熱傳導、電氣性能、機械性能等方面具有優良的特性。金屬基板加工工藝包括:Pre-Bonding(預粘結)工藝、Post-Bonding(粘結)工藝、Sweat-Soldering(焊接)工藝。由于焊接工藝的特殊性,焊接金屬基板在批量生產過程中,會出現以下品質缺陷:(1)板面錫珠;(2)安裝孔、槽位流錫;(3)板邊縫隙/流錫;(4)焊接空洞這些缺陷影響產品的表觀、電子元器件貼裝和使用可靠性,本文將對這些缺陷進行全方位徹底改良,以實現焊接金屬基板批量生產。

1 產品設計

1.1 結構設計

焊接金屬基板結構如圖1所示,它是在金屬基上的絲網印刷錫膏,然后利用回流焊接工藝將PCB與金屬基焊接在一起形成金屬基板,同時,為預防二次貼裝電子元器件時焊接層熔融導致的PCB與金屬基分層偏位,選用高溫錫膏(熔點大于235 ℃)。

1.2 流程設計

1.2.1 子板流程

多層PCB板:開料→內層圖形制作→棕化→層壓→鉆孔→沉銅→外層圖形制作→阻焊→選擇性沉金→銑板→銑階梯槽→電子測試→終檢→與金屬基配套(PCB為雙面板則不需壓合前流程)。

圖1 焊接金屬基板示意圖

金屬基流程:金屬基加工→IQC檢查→選擇印油→沉金→褪膜→與PCB配套。

1.2.2 母板流程

焊接金屬基板:開料→回流焊接→電子測試→終檢→包裝→出貨(回流焊接流程為:金屬基先絲印錫膏,上回流夾具,然后過回流爐,最后拆夾具,退銷釘,清潔松香)

針對生產過程的板面錫珠、安裝孔/槽位、板邊縫隙和流錫、焊接空洞等品質缺陷,制定研究方法并提出改善措施,徹底解決焊接品質缺陷。

2 板面錫珠改良

2.1 問題背景

焊接過程中,錫膏熔融流動沿通孔冒出留在板面上(如圖2),影響電子元器件在金屬基板上的裝配。

圖2 板面錫珠

2.2 原因分析

板面錫珠影響因素的魚骨圖分析(如圖3)。

板面冒錫珠的主要影響因素是:(1)錫膏中松香含量高,錫膏活性大,焊接過程松香揮發導致錫珠冒出;(2)PCB通孔孔徑設計較小,錫膏熔融流動,在毛細作用下沿通孔冒出形成錫珠;(3)PCB通孔位置對應絲印鋼網擋錫避讓補償小,錫膏熔融流動沿通孔孔壁上爬形成錫珠;(4)焊接治具壓力大,焊接過程中將焊料擠出在通孔孔口形成錫珠。

2.3 試驗設計

為解決焊接冒錫珠問題,從以下4個原因入手設計試驗評估。

2.3.1 松香助焊劑含量對板面錫珠的影響

PCB通孔孔徑設計0.6 mm,PCB通孔位置對應絲印鋼網不設計擋錫避讓,選用兩種高溫錫膏A和B,設計不同的松香助焊劑配比研究松香助焊劑含量對板面錫珠的影響(見表1)。

2.3.2 絲印鋼網通孔擋錫避讓內縮補償對板面錫珠的影響

PCB通孔孔徑多為0.6 mm設計,為避免焊接金屬基板板面錫珠,對PCB通孔位置對應絲印鋼網進行擋錫避讓(通孔位置不漏錫),并進行一定的內縮補償。本試驗采用B錫膏(助焊劑配比9.5%,下同),設計絲印鋼網通孔擋錫避讓內縮補償0.3 mm和0.5 mm,研究絲印鋼網通孔擋錫避讓內縮補償對板面錫珠的影響。

2.3.3 PCB通孔孔徑設計對板面錫珠的影響

在PCB上設計0.6 mm、0.9 mm、1.2 mm和1.5 mm四種孔徑通孔,PCB通孔位置對應絲印鋼網不加擋錫點進行金屬基板焊接,采用B錫膏(9.5%)、彈簧觸點式治具(觸點彈簧形變量設計0.5 mm)焊接確認不冒錫珠孔徑,為金屬基板PCB過電孔孔徑設計指導。

圖3 板面錫珠影響因素分析

表1 松香助焊劑含量對板面冒錫珠影響試驗方案

2.3.4 焊接壓力對板面錫珠的影響

由于彈簧觸點式治具壓力較其他類型治具壓力均勻,且可通過改變壓扣高度調節彈簧形變量達到改變壓力的目的,因此采用彈簧觸點式治具實驗,設計三種彈簧觸點式治具,觸點彈簧形變量為1.5 mm、1.0 mm、0.5 mm,根據板面冒錫珠狀況,確定合適的觸點彈簧形變量。

2.4 試驗結果及分析

2.4.1 松香助焊劑含量對板面錫珠的影響

松香助焊劑含量對板面冒錫珠的影響試驗結果(見表2)。

試驗結果顯示:(1)板面錫珠數量與錫膏中松香助焊劑配比成正比;(2)錫膏中助焊劑配比為9.5%時,絲印效果良好,且板面錫珠數量最少,滿足絲印焊接要求。

2.4.2 絲印鋼網通孔擋錫避讓內縮補償對板面錫珠的影響

絲印鋼網通孔擋錫避讓內縮補償對板面錫珠的影響試驗結果如圖4所示。對PCB通孔位置擋錫造成焊接層的錫膏量減少,存在焊接層空洞風險,需超聲波掃描查驗焊接層空洞(見圖4)。

由以上試驗結果可以看出:(1)通過對PCB通孔位置對應絲印鋼網進行擋錫避讓并設計一定的內縮補償,可有效避免板面錫珠;(2)絲印鋼網擋錫避讓補償值不可過大,否則會導致焊接層空洞。

表2 松香助焊劑含量對板面冒錫珠的影響試驗結果

綜上所述,絲印鋼網通孔擋錫避讓內縮補償對板面錫珠有一定改善,但會導致焊接層空洞。

2.4.3 PCB通孔孔徑設計對板面錫珠的影響

PCB設計不同孔徑通孔焊接后,板面錫珠狀態為:0.9 mm通孔冒錫珠,1.2 mm和1.5 mm通孔沒有發現錫珠冒出。批量生產時,PCB通孔孔徑按1.2 mm設計,但由于焊接治具壓力穩定性影響,熔融流動的錫膏會沿孔壁上爬在孔環周圍形成凸起,(如圖5)。為避免錫膏沿孔壁上爬,對PCB通孔位置對應絲印鋼網設計擋錫環,避免錫膏印刷在PCB通孔孔環周圍,擋錫環環寬0.4 mm(如圖6)。

通過絲印鋼網圖形改進,并經批量驗證,板面無錫珠冒出和孔環周圍上錫凸起。

2.4.4 焊接壓力對板面錫珠的影響

PCB通孔孔徑1.2mm,絲印鋼網通孔位置設計擋錫環,采用B錫膏(9.5%)和彈簧觸點式治具,觸點彈簧形變量設計為1.5 mm、1.0 mm、0.5 mm。焊接壓力對板面錫珠的影響試驗結果(見表3)。由試驗結果可以看出:觸點彈簧形變量設計為0.5 mm時,板面無錫珠冒出。

2.5 小結

金屬基板導通孔孔徑設計≥1.2 mm,采用松香助焊劑配比為9.5%的B錫膏,絲印鋼網通孔位置設計擋錫環。焊接治具彈簧形變量設計0.5 mm時,焊接金屬基板板面無錫珠冒出。

3 板邊、槽、安裝孔的縫隙和流錫改良

3.1 問題背景

金屬基板焊接后,會存在槽、安裝孔和板邊縫隙及流錫缺陷(如圖7)。

3.2 原因分析

對焊接金屬基板槽、安裝孔及板邊縫隙/流錫影響因素做魚骨圖分析(如圖8)。

3.3 試驗設計

錫膏采用B(9.5%)、焊接治具觸點彈簧形變量設定0.5 mm,絲印參數和回流曲線已定,絲印時鋼網緊貼板面保證板面錫膏印刷量的條件下,槽、安裝孔及板邊縫隙/流錫的主要影響因素是:

(1)焊接治具蓋板上觸點到板邊距離設計不合理,焊接時觸點壓力導致PCB板板邊翹起,產生縫隙或錫膏流出板邊;

(2) PCB槽位、安裝孔及板邊位置對應絲印鋼網擋錫避讓補償不合理,板面錫膏距離板邊過大或過小導致金屬基板焊接后槽、安裝孔及板邊縫隙或流錫。

擬定試驗設計見表4。

圖4 絲印鋼網通孔擋錫避讓內縮補償對板面錫珠的影響試驗結果

圖5 錫膏沿孔壁上爬形成凸起示意圖

圖6 絲印鋼網擋錫避讓設計及錫膏印刷示意圖

表3 焊接壓力對板面錫珠的影響試驗結果

3.4 試驗結果及分析

板邊縫隙/流錫正交試驗、槽/安裝孔縫隙/流錫單因素影響試驗結果(見表5)。

試驗結果顯示:

(1)焊接治具蓋板彈簧觸點距板邊0.5 mm、PCB板邊對應絲印鋼網擋錫避讓補償設計0.2 mm~0.3 mm時,板邊無縫隙和流錫缺陷;

(2)開放槽位置對應絲印鋼網擋錫避讓補償設計1.0 mm~1.5 mm時,開放槽位無縫隙和流錫缺陷;

(3)安裝孔對應絲印鋼網擋錫避讓補償設計0.8 mm~1.0 mm時,安裝孔無縫隙和流錫缺陷。

4 焊接空洞改良

4.1 問題背景

焊接金屬基板經超聲掃描發現PCB和金屬基的焊接層存在空洞缺陷(如圖9)。

圖6 焊接金屬基板板邊縫隙和板邊流錫缺陷示意圖

圖7 板邊縫隙/流錫影響因素魚骨圖分析

表4 槽、安裝孔和板邊縫隙/流錫試驗設計

表5 焊接縫隙/流錫試驗結果

4.2 原因分析

將PCB和金屬基剝離后發現金屬基和PCB表面均有鋪展流平的焊錫,但是明顯存在氣泡痕跡,導致PCB和金屬基未能黏結在一起。焊接層空洞影響因素做魚骨圖分析(如圖10)。

從以下三個方面改善焊接空洞:

(1)絲印鋼網連接筋寬度,寬度過大,焊料熔融不能鋪展流平;寬度過小,絲印時連接筋斷裂影響絲印效果;

(2)不同的表面處理對焊料鋪展有一定的影響;

圖9 焊接空洞示意圖

圖10 焊接層空洞魚骨圖分析

(3)焊接治具壓力,壓力過大將熔融流動的錫膏擠走形成空洞,壓力過小錫膏熔融時流動性不足產生空洞。

4.3 試驗設計

4.3.1 絲印鋼網連接筋寬度對焊接空洞影響

絲印鋼網連接筋寬度設計0.1 mm、0.2 mm、0.3 mm和0.4 mm四種,研究絲印鋼網連接筋寬度對焊接空洞的影響。絲印鋼網實物,圖中方格狀連線即為連接筋(如圖11)。

圖11 絲印鋼網實物圖

4.3.2 焊接面表面處理對焊接空洞影響

對焊接面進行沉金、選擇性沉金(銅面),研究焊接面表面處理對焊接空洞影響。

4.3.3 焊接壓力對焊接空洞影響

采用蓋板式治具和彈簧觸點式治具焊接,研究焊接壓力對焊接空洞影響,試驗設計如圖12所示。

4.4 試驗結果及分析

4.4.1 絲印鋼網連接筋寬度對焊接空洞影響

錫膏采用B(助焊劑配比9.5%)、彈簧觸點式治具、觸點彈簧形變量設定0.5 mm,絲印參數和回流曲線不變焊接金屬基板。絲印鋼網連接筋寬度對焊接空洞影響試驗結果如圖13所示。試驗結果顯示:絲印鋼網連接筋寬度設計0.2 mm才能滿足絲印鋼網絲印和焊接無空洞要求。

4.4.2 焊接面表面處理對焊接空洞影響

錫膏采用B(助焊劑配比9.5%)、彈簧觸點式治具、觸點彈簧形變量設定0.5 mm,絲印參數和回流曲線不變焊接。焊接面表面處理對焊接空洞影響試驗結果如圖14所示。

超聲波掃描結果顯示,采用彈簧觸點式治具、觸點彈簧形變量設計0.5 mm焊接,不同表面處理的焊接狀態差異不大,均有少量不影響可靠性的微小空洞存在,說明焊接面表面處理對焊接空洞影響不大。

4.4.3 焊接壓力對焊接空洞影響

焊接壓力對焊接空洞影響試驗結果(如圖15)。

圖12 焊接壓力對焊接空洞影響試驗設計

圖13 絲印鋼網連接筋寬度對焊接空洞影響試驗結果

圖14 焊接面表面處理對焊接空洞影響試驗結果

4.5 小結

(1)金屬基板焊接面表面處理方式對焊接金屬基板空洞影響不大;

(2)焊接壓力和治具設計是影響焊接時錫膏鋪展狀態的主要因素,焊接時必須有一定的壓力才能將PCB和金屬基焊接在一起;

(3)絲印鋼網連接筋寬度設計0.2 mm,金屬基板焊接效果較好。

5 結論

通過一系列焊接金屬基板的制造工藝改良,并優化焊接治具和絲印鋼網的設計原則和制作方法,(見表6)徹底解決了焊接金屬基板板面錫珠、槽/安裝孔/板邊流錫和縫隙及焊接空洞等品質缺陷,實現了焊接金屬基板的批量生產。PCB產品通過客戶所有測試,無可靠性及信號傳輸缺陷,PCBA終端產品批量投放市場,得到市場認可。

圖15 焊接壓力對焊接空洞影響試驗結果

表16 焊接金屬基板的設計規范表

主站蜘蛛池模板: 57pao国产成视频免费播放| 亚洲区欧美区| 人妻中文久热无码丝袜| 免费无码在线观看| 国产主播一区二区三区| 国产成人高清精品免费软件| 91美女视频在线观看| 久操中文在线| 亚洲中文字幕av无码区| 美女无遮挡免费网站| 国产女人在线视频| 亚洲美女高潮久久久久久久| 免费毛片视频| 麻豆精品在线播放| 这里只有精品免费视频| 久久久久青草大香线综合精品| 亚洲免费三区| 亚洲精品无码久久毛片波多野吉| 18禁不卡免费网站| 日本尹人综合香蕉在线观看| 国产精品入口麻豆| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 57pao国产成视频免费播放| 精品国产免费第一区二区三区日韩 | 国产在线自乱拍播放| 热久久国产| 四虎成人在线视频| 99爱在线| 欧美日韩午夜| 青青久视频| 91美女在线| 久久国产乱子伦视频无卡顿| 国产欧美日韩专区发布| 亚洲视频在线观看免费视频| 亚洲黄网在线| 日韩精品毛片| 自拍偷拍欧美日韩| 精品日韩亚洲欧美高清a| 亚洲h视频在线| 中文字幕在线看| 国产专区综合另类日韩一区| 久久香蕉国产线| 午夜高清国产拍精品| 色哟哟精品无码网站在线播放视频| 国产精品视频猛进猛出| 99热这里只有成人精品国产| 日本午夜三级| 玖玖精品视频在线观看| 人人91人人澡人人妻人人爽| 国产av剧情无码精品色午夜| 九九这里只有精品视频| 日韩高清一区 | 黄色一级视频欧美| 日韩无码视频专区| 亚洲欧美自拍中文| 国产欧美在线| 国产乱肥老妇精品视频| 2021国产在线视频| 亚洲综合极品香蕉久久网| 国产日韩欧美中文| 中日韩一区二区三区中文免费视频| 四虎免费视频网站| 日本手机在线视频| 曰韩免费无码AV一区二区| 亚洲精品成人福利在线电影| 免费看美女毛片| 无码不卡的中文字幕视频| 亚洲人成人无码www| 欧美激情第一区| 国产亚洲欧美在线中文bt天堂| 精品天海翼一区二区| 亚洲成人精品久久| 自拍中文字幕| 小说 亚洲 无码 精品| 亚洲AV无码精品无码久久蜜桃| 国产成人成人一区二区| 欧美激情,国产精品| 亚洲国产欧洲精品路线久久| 美女免费黄网站| 日本www在线视频| 99精品伊人久久久大香线蕉| 精品乱码久久久久久久|