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全自動煉鋼分析系統故障的分析與處理

2019-03-13 14:26:40秦曉峰張敏鄭連杰
山東工業技術 2019年5期

秦曉峰 張敏 鄭連杰

摘 要:本文介紹了全自動煉鋼分析系統典型故障的原因分析和處理方法,涉及到的故障主要有直讀光譜儀單元素分析值異常波動、分析儀器真空室微漏、機械臂控制器散熱問題、制樣設備動作超時報警等。

關鍵詞:全自煉鋼動分析系統;直讀光譜儀;機械臂控制器;標簽打印機;真空室漏氣

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.05.065

1 引言

近年來,全自動煉鋼分析系統在我國各大鋼鐵企業得到推廣應用[1-3]。該系統夠實現鋼、鐵和爐渣等試樣的全自動接收、制備、分析和數據上傳,全過程無需人工操作。但由于系統結構復雜,設備繁多,出現故障的頻率也相對較高,如不及時正確地處理,有可能會對煉鋼生產造成不良影響。本文對該系統的常見故障及其處理方法進行了分析總結。

2 全自動煉鋼分析系統的構成

系統主要包括風動送樣系統、銑樣機和磨樣機等制樣設備、直讀光譜儀和X射線熒光光譜儀等分析設備、機械臂和傳送帶等傳送設備。各設備均在主控軟件的控制下自動運行。圖1為該系統的示意圖。

3 系統故障的分析與處理

3.1 直讀光譜儀單元素分析值異常波動

有時直讀光譜儀某一個元素的分析值的穩定性出現大幅波動,但其它元素分析結果正常,這往往是由該元素檢測通道的硬件故障引起的。

一般情況下,此類故障的原因可能為衰減器、光電倍增管、通道板或其間的線纜出現問題。可從儀器軟件中查得該元素的通道編號,從較為簡單的操作入手,對各組件逐一進行排查。首先,應檢查各組件的接線是否牢靠;然后將該元素衰減器接線更換到一個閑置衰減器上,注意應讓跳線接點與原衰減器保持一致;如果故障現象仍然存在,則更換通道板,如果沒有備件,可暫時將兩塊通道板進行對調;如果問題仍未解決,則更換或對調光電倍增管與衰減器和通道板間的線纜(包含光電倍增管的插頭);最后嘗試更換或對調光電倍增管。查明故障點后,更換相應的新備件即可。

如果故障現象為除磷、硫外的其它元素的穩定性出現整體波動,則考慮是鐵基通道出現問題,同樣可按上述方法處理。

3.2 直讀光譜儀或X射線熒光光譜儀真空室微漏

有時直讀光譜儀或X射線熒光光譜儀的真空室發生輕微漏氣,導致真空度達不到分析要求。如果逐一對各密封元件進行更換排查,工作量太大,且有可能形成新的漏點。可按如下方法進行處理:將儀器抽真空,并從軟件中打開真空度的實時監控界面。取一個醫用注射器,吸滿無水乙醇,必要時可在針管與針頭間裝一段軟管,以便針頭能夠伸入狹小的空間內。用注射器向某一可能發生漏氣的部位滴加少量乙醇,等待約20秒,查看真空度有無明顯的上升。如果未見異常,則檢查下一部位。若果發現真空度明顯上升的現象,說明該部位漏氣,將真空室放入大氣后,檢查該部位安裝是否存在問題,必要時更換密封圈。

3.3 機械臂控制器因散熱問題無法正常工作或發生故障

系統中的直讀光譜儀一般都配有小型機械臂,由于其控制器的體積較小,內部電路板安裝緊湊,且散熱風扇功率小,系統設計時又將其放置在一個狹窄的空間內,較容易因溫度過高造成控制器無法正常工作或電路板壽命下降。建議平時將放置控制器的拉板抽出,使其露在開闊環境中,并且每周至少清理一次散熱風扇的濾塵網。如有必要,可對控制器進行適當的改造。如改造控制器的上面板或側面板,安裝大功率的散熱扇,注意應同時做好防塵措施,并加強對控制器內部灰塵的清理。

3.4 自動壓片機頻繁報警缺料導致樣片制備成功率低

經觀察發現,如果最初送樣量適當且性狀正常,該問題的原因一般是研磨后試料粉末沒有從研缽充分排出,從而導致壓片時缺料。可通過試驗,適當延長研磨后的卸料時間,保證試料充分排出。另外,由于自動壓片機的下壓頭完全嵌于陰模中,易被滲入縫隙的粉末卡死,從而造成壓片失敗和缺料報警。因此應每日對下壓頭和陰模進行拆卸清理,保證其正常工作。

3.5 制樣或傳送設備動作超時報警

動作超時報警往往是制樣和傳送設備最常見的報警。報警原因一般有兩個,一是動作部位被試樣或雜物卡死,導致動作無法完成,這種情況只需將雜物清理后將設備復位即可;另一原因是傳感器損壞或位置偏移,造成誤報警,需要更換傳感器或調整傳感器位置。

3.6 標簽打印機打出的標簽堆積標簽出口處

此問題的原因一般為標簽走位不正確,導致其不能被噴頭吸走而滯留在出口處。標簽打印機一般都配有光感探測器用于檢測標簽位置,探測器臟污時,其靈敏度會下降,導致多個標簽被連續輸出。遇到這種情況,可先將標簽從探測器處卸出,然后用濾紙蘸酒精伸入探測器縫隙內擦拭探頭。如不能解決問題,可適當調整傳感器位置,或令打印機重新讀取標簽尺寸及間隔距離。有些型號的標簽打印機出口下方安裝有吹氣孔,用于防止打印出的標簽下墜,如果該出氣口方向偏離,可能會導致其不能有效工作,此時應重新將吹氣孔調回適當的位置。另外,每次安裝標簽卷時,應把其外側的壓板扣得緊一些,防止因標簽松弛而發生走向擺動。

參考文獻:

[1]鄭連杰,馮士娟,劉志宏等.全自動光譜分析系統的應用與改進[J].冶金分析(Metallurgical Analysis),2010,30(增):866-870.

[2]徐方虎,董強.全自動煉鋼檢驗系統在鋼鐵冶煉檢驗中的應用[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis),2010,30(增):871-873.

[3]張東升,徐永林,付百林等.鋼鐵冶煉全自動煉鋼檢驗系統在鋼鐵企業的應用[J].冶金分析(Metallurgical Analysis),2010, 30(增):874-877.

作者簡介:秦曉峰(1976-),女,本科,工程師,從事煉鋼檢化驗領域的研究工作。

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