童益華 羅賢龍 李祥奎 陳國軍
福建福清核電有限公司 福建 福清 350318
某核電廠二回路設計兩臺凝汽器,每臺凝汽器采用雙殼體、單流程、單背壓、表面式濕冷、鈦管凝汽器。該凝汽器由上喉部、下喉部、殼體、熱井、水室、凝汽器底部的支座、旁路擴散器、疏水擴容器等組成。每臺凝汽器共有八個水室,進出水側各四個,結構形式為弧形,主體由碳鋼制造,內部與海水接觸處涂有襯膠防腐,與管束端管板采用法蘭連接。
1.1.1 問題描述
在凝汽器汽側安裝時,檢查鈦管發現部分水室襯膠有破損,隨后目視檢查了所有水室襯膠情況,發現有4個水室襯膠共計有18處破損。由于凝汽器水室主要材料是鋼,不耐海水腐蝕,水室的襯膠層是水室抵御海水腐蝕的有效屏障。任何一處損傷,都有可能導致日后運行過程中水室被海水腐蝕、銹穿的危險。
1.1.2 原因分析
凝汽器水室在安裝前已經完成現場開箱檢驗、防護工作,當時未發現襯膠有任何破損處。但在安裝時完成與殼體法蘭連接后,發現多處襯膠出現破損。說明在安裝到殼體過程中,保護措施不到位,襯膠被異物打擊,造成了損傷。
1.1.3 處理措施
對18處襯膠損傷的地方進行修復,首先采用目測法、錘擊法、100%高頻電火花檢測確定需要修復范圍以及打磨要求。襯膠破損處用角向砂輪機輕輕打磨,打磨到沒有破損即可,周邊加工成30°坡口。然后用硬質修補劑(橡膠專用修補膠泥)修補底層,待固化后進行打磨,用軟質修補劑修補面層,待固化后打磨平整。最后用高頻電火花儀進行100%連續檢驗,檢測電壓15KV,測試結果無漏電。
1.1.4 改進建議
在凝汽器的安裝過程中,施工人員進入水室應穿軟底鞋;在水室內搭設腳手架等要在兩端固定上橡膠皮;鋒利或尖頭的工具、材料帶入水室內一定要做好可靠的保護措施。
1.2.1 問題描述
凝汽器在進行汽側灌水試驗時發現殼體模塊(三)有一根鈦管泄漏,管內有水漏出。鈦管泄漏在運行會造成海水進入到凝汽器汽側中,造成汽側設備的腐蝕,而且會嚴重影響二回路的水質。
1.2.2 原因分析
鈦管在出廠前都做過水壓試驗,沒有發現泄漏。現場根據該處鈦管的位置以及損傷的位置,分析主要有兩種原因造成鈦管的泄漏:一是該殼體模塊在運輸過程中出現了問題,鈦管被異物磕碰;二是鈦管就位后,在施工過程中有異物掉落碰傷鈦管。
1.2.3 解決方案
對損壞的鈦管進行拔管,檢查、修補端管板上已拔除冷卻管位置的管孔,合格后裝焊盲管,先進行脹管,采用手工脹接方式,脹接后管段不應有起皮、皺紋、裂紋和偏斜等缺陷,再使用鈦絲焊接。工作完成后,對鈦管管口焊縫及周圍管口焊縫做PT檢查,后用橡膠堵頭封堵。該封堵方案操作簡單快捷,是凝汽器冷卻管受損問題的有效處理方式,具有較大的借鑒意義。
1.3.1 問題描述
某電站3號機同型號凝汽器在某次機組100%甩負荷后發生海水泄漏進汽側空間,檢查發現模塊一頂部有2根冷卻管發生泄漏,隨后進行了臨時堵管處理。后續進凝汽器內部檢查發現碰磨情況如下:碰磨主要發生在汽道迎流面部分鈦管,模塊一頂排共有19根,模塊四頂排共有12根。
1.3.2 原因分析
鈦管的裂紋性質為疲勞裂紋,裂紋起源于鈦管內表面、起源位置應在焊縫處,裂紋的產生與振幅過大導致彎曲應力過大有關。分析認為凝汽器冷卻管碰磨根本原因是旁路閥后參數較高、旁路蒸汽流量很大,凝汽器喉部空間有限,旁路投運時,喉部汽相流場的不均勻性有所增加,因氣流激振引起局部冷卻管振幅過大所致,存在局部渦流區。
1.3.3 處理措施
根據參考電站出現的情況,該核電廠凝汽器將采取加裝防磨條并進行局部預防性堵管方案。
對于管束模塊二、三,從第3跨至第21跨(共19跨),在每跨管指la~3a,1b~3b頂部各安裝2層防磨條。對于管束模塊一、四,從第3跨至第21跨(共19跨),在每跨管指1a~4a,lb~4b頂部安裝多層防磨條。加裝防磨條能改善凝汽器的振動情況,在不影響凝汽器性能的情況下,防止冷卻管間碰磨情況的發生。
在管束模塊一、四上的汽道2a底部進行局部堵管,汽道2b堵管數量同汽道2a,堵管位置與汽道2a沿管束中心線左右對稱,管束模塊二、三由于未出現碰磨現象,暫不實施堵管措施。
該類型凝汽器設計的時候已考慮鈦管堵管余量,數量約占鈦管總數量的5%左右,該種堵管方案對凝汽器換熱性能的影響分析如下堵管數量共計296根,凝汽器面積有73840m2降為73501m2,按設計背壓計算面積余量由8.9%變為8.64%,按實際面積反算凝汽器背壓由4.948kPa變為4.952kPa。從中可知,該堵管措施不影響凝汽器換熱性能。
凝汽器安裝階段出現的問題需花費大量的人力物力消除缺陷,不僅影響安裝進度,還降低了安裝質量,給凝汽器后期運行帶來隱患。在后續機組凝汽器的安裝過程中,我們應積極吸取教訓,總結經驗,避免類似情況再次發生。